浅谈高压定喷防渗墙在铁星电站的运用.doc

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1、浅谈高压定喷防渗墙在铁星电站的运用摘 要:铁星电站引水渠地基为透水性极强的中细砂、夹砂卵石层,渗透十分严重。采用高压定喷防渗墙后,经 2006 年洪水考验,防渗效果显著。此处介绍施工工艺及施工中出现问题的处理办法。 关键词:铁星电站;修复加固;高喷防渗墙。 1 工程概况 2 工程地址情况 该电站出险后,2003 年组织地质勘探队进行钻探,经检测分析如下:a、堤顶为粉质粘土层,以粉粒为主,粘性较差,粘稠度程软-流塑状态,层厚约 34m。 b、中细砂层,以中细粒石英砂为主,粘性较少,砂粒磨圆度较好,呈松散状态,层厚约 23m。 c、砂卵石层,卵石以石英、杂砂岩等为主,粒径多为 26cm,磨园度较好

2、,呈稍密中密状态,层厚 34m。 d、砂岩层,强风化状,岩石较破碎,局部夹弱风化碎块,透水性中弱。 3 修复方案 经认真分析比较,选择了利用高压喷射灌技术在堤围处形成的防渗墙,防止和减轻堤坡处管涌的产生,并延长渗径,减少堤围基础渗透压力。 4 防渗设计 (1)垂直防渗墙措施,应将强透水层全部截断,否则防渗效果很差,帷幕深度 S 与透水性深度 T 的比值产生的防渗效果可用图 1 来表示,其曲线近似 1/4 圆,比值越大,渗透量越少。所以,只有将强透水层全部截断,才能有良好的防渗效果,因此决定将防渗墙一直打到砂岩层。 (2)防渗墙布置。高压喷射防渗墙布置在堤围中轴线上,从进水闸开始,长度 180m

3、。 5 高喷防渗墙的施工 5.1 施工工序 高压喷射防渗墙施工分两工序进行,先施工 1 序孔,再施工 2 序孔,其间隔时间不少于 48h。 5.2 施工技术参数的选定 5.3 施工操作 操作人员及值班人员必须随时注意浆液的初凝时间、注浆量、水、水压、气压、提升速度及冒浆量等参数,并做好施工记录。同时,保证孔内浆液上下畅通,注意观察冒浆情况,对冒浆情况进行严格控制,控制冒浆量在灌浆量的 20%以内,以此判断地层变化情况,选定合理的技术参数,确保板墙的质量。 注浆完成后,由于浆液的析水作用,一般固体均有不同程度的收缩,使固结体顶部出现下沉现象,故应在完成摆喷后,停滞一定的时间,根据浆液回灌情况,利

4、用孔口回浆或混合浆液及时进行回灌,直至不下沉为止。 6 施工中出现的问题及处理措施 在喷射注浆过程中,遇到地下存在空洞,产生漏浆现象,无返浆时,进行了止漏处理。主要措施是:根据不同的地质情况,使用级配填料,按照粗石、细石,粗砂、细砂的顺序进行填塞漏洞,隔开地下水流,阻止水泥浆继续流失,直到地面有返浆为止。 7 质量检测 高压定喷防渗墙在施工过程中,均由监理工程师全天 24h 监理。此外,在施工完成后,由业主、质监、监理指定部位对施工质量取用了开挖检查和钻孔取芯检查。 7.1 开挖检查 对 50#55#孔位进行了开挖检查,开挖长度 6m,挖深 3m,从开挖可以看出,板墙单侧有效长度 1.21.4m,墙厚 2030cm,墙体联接完整、紧密。 7.2 钻孔取芯检查 取样深度 12m,取芯回次 6 次,芯样长 1.6m。结果是芯样凝结较密实,上下联接无间断,满足设计要求。 8 结语 铁星电站采用高压定喷防渗技术处理渠堤隐患加固工程,2004 年 12月动工,于 2005 年 5 月完工。经过 2006 年后几次大洪水考验,未出现任何险情,为确保下游人民群众生命财产安全起到保障作用,也为今后中小水电站引水渠堤加固工程积累了经验。

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