1、伊朗 Y 油田 S03 井沥青层挤水泥施工技术探讨摘 要:伊朗 Y 油田是目前中石化海外开发的最大项目,项目一期工作包括 47 口井的钻井以及地面配套工程。其中 S03 井为一口关键井直井,主要开采的层位是 fahliyan 地层,该地层主要特点为上 Fahliyan层采用 177.8mm (7in)尾管固井完井。四开完钻套管层次为212.7mm(8-3/8in)井眼下入 177.8mm(7in)套管,采用 177.8mm带封隔器的液压双锥尾管悬挂器的尾管固井作业方式。存在小间隙、高泵压、长封固段、易憋堵、低压漏失、沥青层污染等固井技术问题。 关键词:沥青层 挤水泥 固井 H2S 一、情况简介
2、 S03 井 2013 年 7 月 6 日完成 7in 尾管固井施工,该井基本数据如下:1.井深/7in 尾管下深 3808.5m/3808.5m,管串结构为 7in 浮鞋+2 根套管+浮箍+1 根套管+碰压座+套管+带顶封的悬挂器,悬挂器顶 TOL 位置3684.7m。泥浆性能:密度 1.78g/cm3,粘度 51s。FSAM 防腐防气窜水泥浆体系尾浆密度 1.86 g/cm3,数量 17m3,加重隔离液密度 1.80 g/cm3,数量 15m3,25m3 加乳化剂的先导泥浆在注隔离液前提前泵入。水泥浆注完,替浆结束,坐顶封,起钻一柱后循环多余水泥浆,共见到 5m3 纯水泥浆返出井口,敞压候
3、凝 48h。 2.固井结束 36 小时后进行探上塞作业,发现水泥塞位置为 3230m,比 TOL 上移 64m,同时泥浆入口密度 1.70,出口降到 1.55-1.65,Total Gas:10-32%。继续扫塞至悬挂器顶,此时 TOG 上升到 100%,泥浆出口密度降至 1.35,后通过不断泵入 1.82g/cm3 以上的重浆和关井,节流循环点火等方式暂时控制住,关井立压和套压保持在安全范围内。 3.由于沥青层富含 H2S 等有毒气体,不断侵蚀污染钻井液,加上未能进行有效封堵,必须立即分析原因,封堵孔道解决问题。通过对工具和工艺的分析,固井失败的原因可能有 2 个,一是由于悬挂器顶封坐封不严
4、或者失效,没有达到有效封隔,造成裸眼内高压沥青层涌出,顶住候凝期未能形成有效结构的水泥上塞顺着间隙上移造成通道,大量沥青伴随有害气体进入技套内;二是由于悬挂器去掉卡瓦直接坐底固井,在坐顶封时压力(下压 30t,重复 2 次)直接传递到 7in 尾管上,可能造成套管弯曲变形短路,形成了油气通道,造成水泥塞上移。 二、补救措施及施工难点 1.经电测解释后,确定为第一种可能,悬挂器顶封失效,未能形成密闭空间,造成硫化氢气体和沥青窜出,加上水泥候凝期间失重,不能形成有效强度封堵。固井作业完后又未能预料到此情况发生,未能关井候凝,造成高压沥青层将水泥塞上顶,水泥石形成强度后,上移停止,但是已经存在通道和
5、间隙,气体可以通过孔道穿过进入技术套管内。 2.既然存在孔道,实施挤水泥作业补救是行之有效的解决办法。但是施工的困难在于不知道孔道的大小,试挤压力无法确定,如果超过技术套管的额定抗内压强度还不能挤入,挤水泥作业就无法进行,施工就会失败。假设能挤入水泥,但是挤入量不够,仅仅能够将 TOL 悬挂器顶3284m 至水泥塞顶 3230m 封堵成功,暂时可以确保井下安全,但是在以后的完井作业中势必要继续钻穿这段水泥塞,不能保证沥青会继续涌出。 3.由于沥青及硫化氢气体的存在,水泥浆性能要满足防腐防气窜的要求,同时考虑安全问题,做好稠化时间的控制。考虑上层套管固井中使用双级固井办法,管串中带有分级箍,为确
6、保最大挤入压力和吃入量,决定采用下入 RTTS 封隔器在分级箍以下挤水泥的办法,通过 RTTS 的封隔作用,保证分级箍的安全。 三、挤水泥作业前的准备工作 1.充分洗井,调整泥浆密度(密度 1.90SG) ,性能维持原井钻井液性能,防止溢流等复杂情况发生; 2.施工前进行试挤作业,测挤入方量; 3.按封隔器操作要求刮管,刮管位置:分级箍以下 100m,反复刮管5 次;确保虚泥饼最大限度剔除,增加坐封成功率; 4.挤水泥原则:根据地层吃入量,施工泵压,挤入合理的水泥浆量;5.进行测井作业,根据测井结果现场重新核算泵送水泥浆方量; 四、挤水泥作业程序 1.水泥浆性能要求:防腐防气窜水泥浆体系,密度
7、 1.90,24h 抗压强度大于 2000psi,稠化时间240min/100bc, 2.试挤步骤 按管串结构下钻,RTTS 下至 2528m,循环 2030SPM,15min; 连接管线,管线试压到 5000psi; 按封隔器操作程序坐封 RTTS; 水泥车泵送泥浆试挤,0.2-0.3m3/min,试挤压力按照 500psi-2500psi 逐步上升,记录吃入量和吸收率; 解封 RTTS; 继续下钻到 3284.80m。 3.挤水泥方案 通过钻杆注入 3.2m3 的前置液,排量控制 0.3-0.5 m3/min; 注入 9 m3 密度为 1.90SG 的水泥浆; 注入后置液 0.9m3; 替
8、浆 25.6m3; 停泵,起钻 12 柱至平衡液面以上,反循环出多余水泥浆; 按封隔器操作程序坐封 RTTS; 泵送 2m3 泥浆,排量 0.20.3m3/min,等候 20min。 重复以上步骤两次; 根据压力情况泵送 1m3 泥浆,0.2-0.3m3/min,等候 30min 憋压 8hr,期间压力下降时,水泥车及时补压。 8hr 后解封 RTTS,起钻至井口,继续侯凝 36 小时。 探塞、试压。 4.经过 36h 候凝,井口未再出现窜气现象,挤水泥作业圆满成功。 五、经验总结及体会 1.带封隔器的悬挂器固井,下套管过程中胶筒可能被剐蹭造成损坏,加上坐封作业时只能通过具体操作规程确保坐封,但却无法保证是否封严,也没有办法验证,过于相信工具的效果是造成尾管固井失败的主要原因。 2.此次施工为伊朗 Y 油田的尾管固井施工起到了很好的示范意义,在后续的几次施工作业中,通过拆除顶封,固井后蹩压候凝等措施,没有再出现固井失败的情况。 3.采用 RTTS 可回收式封隔器进行挤水泥作业,确保了最大试挤压力和挤入量。通过试挤压力和吃入量确定了挤水泥办法采用间歇式挤水泥方式。根据地层流体特性,采用防腐防气窜的水泥浆体系,确保了施工安全,也满足了封堵需要。