转子低压变频调速系统在矿用提升机高压电动机上的应用.doc

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资源描述

1、转子低压变频调速系统在矿用提升机高压电动机上的应用摘要: 列举了矿井提升系统转子串电阻调速的缺点及变频调速的优点,阐述了低压变频器在煤矿提升机高压电动机上的应用实例,并进行了现场数据分析,指出了存在的问题及解决方法。 关健词: 低压变频器 提升机 高压电动机 应用 中图分类号:O434 文献标识码: A 1 引言 20 世纪 90 年代以前,矿用提升机控制系统普遍采用绕线电机转子串电阻的方式进行调速,该调速方式存在以下缺点: (l)转差电阻消耗大量的能量,造成了严重的能源流失,同时安装电阻需要较大的空间,其散发的热量对周围环境及设备极具危害。 (2)控制系统复杂,系统故障率高,电阻器、接触器、

2、电机碳刷等容易损坏,设备维护量大,影响生产效率。 (3)低速和爬行阶段需要依靠制动闸瓦摩擦筒实现速度调控,速度控制性能较差,特别是反复贴闸皮导致滚筒制动边发热,闸瓦磨损严重,不仅降低了设备的机械寿命,也使材料消耗过大,更不利于安全提升。 (4)启动、加速过程中,冲击电流大,造成很大的机械冲击,导致电机、减速器等机械损伤,降低设备使用寿命。 (5)自动化程度不高,增加了开采成本,影响了产量。 (6)低电压和低速段的启动力矩小,带负载能力差,无法实现恒转矩提升。采用变频调速系统可以很好地克服上述缺点,并且变频调速存在以下优点: (7)可在电网波动20%范围内,恒转矩提升,不会因为电网波动而影响提升

3、性能。 (8)实现了电机软启动,启动力矩大,带负载能力强。 (9)电机可以无级调速,加、减速过程平滑,电流冲击小,减轻了机械冲击强度。 (10)采用芯片统一控制和 PLC 外端电路接口相结合,使调速系统具有很高的可靠性,同时利用 PLC 强大的控制能力实现灵活的控制方式。 (11)机内带有回馈单元,回馈能量直接输给电网,节能效果明显,系统可实现四象限运行。 (12)安全保护齐全,除了过压、过载、过热、短路等自身保护外,还设有外围控制的连锁保护,包括自动闸信号与正、反转信号的连锁,变频器故障信号与安全回路的连锁,等等。 2 应用实例 变频调速系统已经是比较成熟的项目,一般都是根据实际电动机的电压

4、等级及容量等选择变频器,但是低压变频器应用在提升机用高压大功率电动机上,国内还比较少见。 2.1 实施方案 铁煤集团大明矿主井绞车电控系统就是成功应用的一例,它是将电机定子三相短接后,采用低压变频器,从转子供电,实现 6KV/800KW 电动机的调速。如图 1:电网 6KV 电压经变压器降压后,通过电源控制开关ZK01 送电给变频器的整流回馈单元,同时接有反馈变压器 B21,经整流后的电压进入逆变器,从逆变器出来的可调频低电压,经变压器 B31升压后,升为符合该电机转子电压等级的电压,输入电机转子。 该系统采用天津民意电气有限公司生产的 TKD(M) - ZB - D2 -2*800转子变频电

5、控系统,西门子原装 1000KW 四象限变频器。全套设备包括变频逆变柜、整流回馈柜、整流变压器、回馈自藕变压器各 2 台,电源转换柜 3 台,并利用原 PLC 系统的辅助电源设施,进行系统改造。因为是在旧系统基础上进行改造,因此增设了 3 台电源转换柜,目的是使变频系统与编码系统可互想转换,互为备用,提高设备运行的可靠性,确保安全。如图:所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关接至变频器输入端子,变频器输出端子经双掷开关接至电机转子,电机定子线圈由双掷开关短接,电机处于转子变频运行方式。 该系统改造、调试完成后,提升机加速过程和低速爬行运行平稳,绞车单勾运行时间比原系统减少 35s,最快可

6、达到 70s 一勾;各种负荷都按照设计速度图运行,在确保安全的前提下保证 了提升效率。 附图主井绞车电控系统示意图 2.2 安全保护数据设定 (1)GSJ2 等速过速保护:PLC 数据设定为等速速度的 15%,对应实际速度为:V= 1015%=11. 5m/s (2)GsJ1 限速保护设定:超出给定速度 10%动作。 (3)深度指示器断轴及测速发电机欠压保护:由 FM1、FM2 计数比较,行程相差 l0m,DJ1 吸合,保护动作。 (4)接近井口定点限速保护:距离井口 30m 处,检测速度,速度不得高于 1 VJ 释放速度 6.17m/s;距离井口 20m 处,再次检测速度,如果速度大于 4.

7、 6m,/s,DJ3 吸合,安全回路跳闸。 (5)制动油泵过压保护:制动油过压保护使用液压站接点,动作值设定在 6.0MPa,油压超设定值保护动作。 (6)润滑油欠压、油路超温保护:润滑油压欠压设定于 0. l0MPa,油压低于设定值或者油压超温,运行中允许一次开车,停车时不能送电。 (7)减速点:数字减速点设置在距离井口 60m,处,减速距离为46m,,减速度为 0.58ms2,最短爬行距离 8m。 (8)提升行程校准:操作台显示的提升行程,是由测速发电机轴和深度指示器轴连接的轴编码器计数值计算得出,如果绞车进行车绳槽或者换绳检修会导致深度显示变化,此时可人为校准行程。 2.3 调试过程中遇

8、到的问题和解决办法 转子变频系统调试过程中,遇到电机滑环发热加剧的问题,我们经过观察试验,最后圆满解决了这个问题。 大明矿的主井提升比较紧张,每天连续工作将近 20h,原来使用转子电阻多级编码系统,转子滑环温度就很高,夏天达到 75左右,温升超过 40。使用了转子变频系统后,电机的功率因数提高,6kV 电源侧电流减小,这本来是有利于降低电机温度的因素,但是在实际使用时发现电机转子滑环温度反而升高了 5。经分析,认为是电机转子供电方式的转变导致的,使用转子变频时,电机转子长时间流过(等速段)50Hz 电流,而转子多级编码系统长时间(筹速段)流过低频电流,虽然电流大小基本相同,但是由于电流频率不同

9、,产生的发热效应有所不同,这个发热量不是由于电机转子的内阻产生的。 同时还观察到电机转子引出铜排,在电机主轴上使用铁卡子固定,这个卡子和电机轴之间形成一个闭合的线圈,转子电流在铜排上流过,这个闭合的线圈必然产生感应电流和感生磁场,这个电流在电机轴上会导致严重发热,并产生电机轴表面涡流,加剧发热现象。 基于这种分析,把铁卡子更换为不导电的尼龙卡子,紧固螺丝也更换为不导磁的不锈钢螺丝。更换后降温效果十分显著,电机滑环温度下降了 15,稳定在 55到 60之间。并且切换到转子编码系统后,电机温度与变频系统基本相同,转子滑环温度在 55左右。 3 结论 2011 年第四季度,使用转子多级电阻编码提升时,主井电量为137.2 万度,提升 54149 斗,平均每斗用电 25. 33 度,2008 年第四季度,使用转子变频系统提升,主井电量为 75. 78 万度,提升斗数为 38761 斗,平均每斗用电 19. 55 度。 2012 年第四季度同比电量下降了 5. 94 度斗。转子变频与转子电阻多级编码相比,节电 20%以上。 该系统投入使用后,运行稳定,故障率低,维护量低,既保障了煤矿提升的安全,同时也最大限度地提高了提升效率,便每小时增加提升23 斗,给增产增效提供了有力的技术支持,为煤矿的发展打下 了坚实的基础,同时也开辟了矿井提升电动机电气控制的新领域,使得变频技术更好地得到了利用。

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