1、前钢集团球团二期大修改造摘要针对该厂 80 万 t/a 球团 2#生产线存在的问题进行分析,通过对回转窑及配属生产系统进行改造,包括更换环链热风管道、回转窑窑衬更换、回转窑窑头护铁更换、环冷机内环砖更换、链篦机预热段砖更换、更换损坏严重的环冷机台车、更换西循环多管除尘器及西循环风机转子等。改造后产量大幅度提高,燃耗、电耗及工序能耗大幅度下降,满足了高炉生产,取得了显著效果。 关键词球团回转窑 技术改造 链篦机环冷机 中图分类号:U472.7 文献标识码: A 一、前言: 河北前进钢铁集团有限公司烧结厂现有 2 条 80 万 t/a 球团生产线,分别于 2006 年 3 月份和 2010 年 6
2、 月份投产。由于 2#线连续运行多年,与 1#线对比,其生产能力已经大大的降低,对高炉的正常生产产生了较大的影响。 为了改善这一情况,根据公司领导指示精神,决定对 2#球团线再次进行技术改造,改造的目的是通过改造达到 1#线产量及能耗水平。 二、改造内容: 改造的内容主要包括:更换环链热风管道、回转窑窑衬更换、回转窑窑头护铁更换、环冷机内环砖更换、链篦机预热段砖更换、更换损坏严重的环冷机台车、更换西循环多管除尘器及西循环风机转子,改造的重点项目是加粗环链热风管道,充分利用环冷二段的热风,标准是按照1#线环链管道直径进行加粗更换。 (1)加粗环链热风管道:原 2#环链热风管道过来的热量与 1#相
3、比热量较少,由造球机送来的球团矿不能够及时的进行烘干,预热,严重影响了造球机的产量,因此借鉴 1#线的热风管道,将原环链热风管道(182010mm=80 米,内衬耐材厚度为 100mm)拆除,更换成管道为2520(252012mm=80 米,内衬耐材厚度 100mm) ,同时对损坏的热风管道的耐材(约 100)进行修复。 (2)更换回转窑窑衬、窑头护铁:2#回转窑窑衬经过高温灼烧损坏严重,窑头护铁在高温灼烧下经过含有粉尘颗粒的冲击也已经磨损严重,热量损失严重,粉尘较大,因此需要对其进行更换。 (3)更换环冷机内环耐材及损坏严重的环冷机台车: (4)更换链篦机预热段砖: (5)更换西循环多管除尘
4、器及西循环风机转子: (6)其它大修项目: 三、改造的时间安排: 改造于 2012 年 5 月 11 日开始,拆除回转窑砖约用时 10 天,拆除回热风管道约 5 天,由于环冷机台车更换困难,本次只更换了 3 块台车,于 5 月 29 日大修结束,工程由河南省宏达炉业有限公司承包,5 月 29日 13:30 点火烘窑,计划烘窑 7 天,其中 150阶段保温 48h,300阶段保温 48h,600阶段保温 12h,850阶段保温 12h,为保证烘窑效果,要求烘窑严格按照烘窑曲线进行,要保持烘炉曲线温度,严禁随意提高或降低烘炉温度。烘窑过程中应仔细观察耐火料的排水情况。但在点火后,虽然煤气阀门关至最
5、小,开始阶段窑尾温度仍超过烘窑曲线 150,与烘窑曲线不一致,过 150后,烘窑基本按制定的烘窑曲线进行,6 月5 日转入正常生产。 四、改造效果: 对改造后生产转入正常后 6 月 13 日到 22 日生产数据进行统计如下:2012 年 6 月 13 日到 22 日球团 2#线生产数据统计表 取球团 1#线 2012 年 5 月 12 日到 25 日单线生产时数据作为对比数据:2012 年 5 月 12 日到 25 日球团 1#线生产数据统计表 对 2012 年 6 月 13 日到 22 日球团 2#线生产与 2012 年 5 月 12 日到25 日球团 1#线生产数据进行对比分析: 2012
6、 年 6 月 13 日到 22 日球团 2#线与 2012 年 5 月 12 日到 25 日球团 1#线生产数据对比统计表 同时对改造前及改造后 1#烟罩、5#烟罩、6#烟罩及 1#风箱温度进行了数据统计, 球团 2#线改造前后工艺参数对照表 从改造后的数据统计及实际生产看,由于更换了环链热风管道,增大了管道直径,烟罩温度明显提高,预热段烟罩温度达 1000左右,比改造前提高 200-300左右,干燥二段温度达 900左右,比改造提高150-200左右,1#风箱温度提高 100左右,当链篦机机速在 1.2m/min以上时,大窑气氛及链篦机气氛好控制,当链篦机机速低时,预热段风箱温度偏高,不易控
7、制,于 6 月 5 日转入正常生产,产量达 3000 吨以上,从 6 月 12 日开始单线生产,从 6 月 13 日至 6 月 22 日经济技术指标反映,日均产量 3302.55 吨,电耗 18.46 度/吨,高炉煤气消耗 40.81m3/t,转炉煤气消耗 80.04m3/t,折合燃耗 22.38KgCe/t,工序能耗 24.70 KgCe/t,取 1#线 5 月 12 日至 25 日单线生产数据进行对比,日均产量3391.32 吨,电耗 19.05 度/吨,高炉煤气消耗 51.24m3/t,转炉煤气消耗 78.67m3/t,折合燃耗 23.42KgCe/t,工序能耗 25.81KgCe/t,
8、通过对2012 年 6 月 13 日到 22 日球团 2#线生产与 2012 年 5 月 12 日到 25 日球团 1#线生产数据进行对比分析,球团 2#线改造后燃耗比 1#线下降 1.04 KgCe/t,电量消耗下降 0.59 度/吨,工序能耗下降 1.11kgCe/t,考虑当时原料条件及煤气供应条件影响,基本达到 1#线生产水平。 通过改造后与 2010 年上半年生产数据进行对比,平均日产上升542.01 吨/天,燃耗下降 10.47KgCe/t,电量消耗下降 5.98 度/吨,工序能耗下降 11.16kgCe/t。 五、结论 1、改造后通过与改造前生产数据进行对比,产量大幅度提高,燃耗、
9、电耗及工序能耗大幅度下降。 2、通过与球团 1#线生产数据进行对比,改造后产量已接近球团 1#线水平,能耗及电耗水平已低于球团 1#线。 3、从工艺参数反映,烟罩温度明显提高,此次改造达到预想效果。 4、当双线进行生产时,由于转炉煤气供应不足,双线总产量达不到各单线单独生产时的合计产量。 六、此次改造存在的问题主要有: 1、由于风箱阀门本次更换的是阀门电动执行机构,从使用情况看,由于现场环境温度高,电动执行机构不能满足使用要求,造成阀门调整不及时,风箱温度高时只能岗位工现场进行手动调节,调节滞后,而且西风箱个别阀门处于开关不动状态,对风箱温度控制及气氛控制造成影响。 2、西边风箱温度偏高,西循环风机偶合器开不起来,是否与本次西循环风机更换了风机转子及多管除尘器有关,还待进一步观察。 3、 本次大修没有更换链篦机篦床,现整个篦床变形较严重,除加强操作及日常监控外,应尽快预定新篦床,在损坏严重时进行更换。