A联掺供水系统运行分析.doc

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资源描述

1、A 联掺供水系统运行分析摘要:分析了掺水泵、掺水炉和供水系统运行现状,并提出了改造后掺水泵优点。A 联供水岗投产后,掺水泵在冬季处于满负荷运行状态,运行不安全。2006 年相继对掺水系统进行了改造,适应了生产需要。而供水泵能力远大于实际需求,针对现状对供水系统提出了改造建议。 关键词:掺供水;运行;分析 中图分类号:U464.138+.1 文献标识码:A 文章编号: A 联供水岗 2003 年 12 月建成投产,负责 A1 矿、A2 中转站供水、A1矿越站工区油井掺水的工作。主要设备有四台掺水泵、两台供水泵、六台掺水炉、两台户外变压器。岗位电源由 C1 变电所供给,水源来自站内输油岗污水沉降罐

2、。掺供水工作是某油田的基础工作之一,是油田安全生产的保证,在冬季尤为重要,掺供水温度、压力的波动,轻则造成管线穿孔,污染环境,重则管线堵塞,油井停产,影响原油产量。所以,在生产运行中要做到安全、平稳、低耗、高效。 1 掺水系统运行分析 1.1 掺水泵状况 投产时所选掺水泵型号为 DGE150-505,额定流量 150m3/h,在日常生产中运行两台掺水泵,额定掺水量 7200 m3/d。在运行中,由于季节不同,掺水量变化很大,投产后不同季节的掺水量统计见表 1。 表 1 不同季节掺水量统计 这就要求根据生产需要来调节掺水量。由表 1 可知,1 月份,掺水量较大,掺水泵满负荷或超负荷运行,而在 7

3、 月份,掺水量较小,掺水泵负荷率偏低。为了满足生产需要, 2012 年 7 月、8 月,相继对两台变压器、1#、3#掺水泵进行了更换,并且安装了一拖二变频控制柜,1#、3#掺水泵更换后额定流量都是 200 m3/h,能够实现工频或变频切换运行。 1.2 改造过后掺水泵的优点 (1)掺水压力调节方便。改造前掺水泵只能工频运行,掺水压力的调节需要用泵出口阀来控制,通过调节泵出口阀开度,增加或减小流量与扬程,从而达到调节掺水压力、流量的目的。这种调节方法容易造成掺水量和掺水压力的波动,如果越站地区掺水管线腐蚀较重,很可能发生管线穿孔,影响正常生产,在冬季,造成的损失更大。改用变频控制后,能够调节电动

4、机的转速,由比例定律可知,当离心泵的转速发生改变时,其特性曲线也随之发生变化,关系为: Q1/Q2=n1/n2;H1/H2=(n1/n2)2;N1/N2=(n1/n2)3。 式中:Q1、H1、N1、n1 是离心泵原来的流量、扬程、功率、转数;Q2、H2、N2、n2 是改变转数后离心泵的流量、扬程、功率、转数。 因此,利用变频技术在合理范围内调节掺水泵转速,就可以得到不同的压力、流量,而且调节准确度高,调节过程平稳。 (2)保证了安全生产。在冬季,改造前,掺水泵处于满负荷或超负荷运行状态,运行电流达到或超过额定电流,在这种状态下长时间运行,容易缩短配电设施电器元件使用寿命,甚至造成损坏,机组故障

5、停机率高,运行很不安全。改造后变压器的容量增加了,掺水泵的功率、流量也较原来有了较大提高,能够满足冬季掺水量的要求。在一台泵工频一台泵变频运行状态下,通过调节变频掺水泵转速,可以得到不同的工作点,满足不同季节的生产需求。 (3)节能效果明显。工频运行时,掺水压力、流量需要用泵出口阀来调节,增加了泵出口阀门的节流损失,能量损失大,而且容易损坏出口阀门。8 月份变频投入运行后,不再用泵出口阀来调节流量,减小了泵出口阀的节流损失。由离心泵的比例定律 N1/N2=(n1/n2)3 看出,转速改变,功率也改变,耗电相应变化。在掺水量和掺水温度相同状态下,变频泵与工频泵同时运行比两台工频泵同时运行节电 1

6、000kwh/d;运行一台变频泵,比一台工频泵节电 2000 kwh/d。在实际运行中,将工频泵满负荷运行,依靠变频泵调节流量,从而最大限度减少损失,节约电能。 1.3 掺水炉运行现状 掺水炉投产后,在运行工况相同时,掺水炉比改造前的高效炉节气9000m3/d。在运行中,需要根据掺水量和换热温差的不同,合理调整掺水炉的运行数量,合理设定控制面版温度。图一为 2012 年掺水炉的运行负荷,可见 6 月-8 月负荷率偏低,运行不够理想,需要在以后的工作中继续摸索,确定出合理运行参数。 图 12012 年掺水炉负荷率与时间关系图 2 供水系统运行分析 (1)供水泵运行分析。供水泵型号为 DGE280

7、-433,额定流量280m3/h,而实际供水量最高值为 2500 m3/d。见表 2。 表 2 中转站供水量调查 表 2 为各中转站供水量的调查表,其中,2009 年、2010 年供水量为年度最高值。若供水量按照 2500 m3/d 计算,供水泵负荷率只有 37.2%,呈现大马拉小车的状况,泵出口阀门节流损失大,运行不经济。 (2)对供水系统改造。为了既能满足生产需要又能节能降耗,建议对供水系统予以改造。根据供水量和供水压力,将供水泵机组进行更换,重新选择供水泵。 3 结论 A 联掺供水系统是 C1 联合站的一个组成部分,在 A1 矿油田生产中发挥着重要作用,是各中转站和越站工区安全生产、平稳输油的保证。它的合理规划,安全运行,不但能够保证原油生产的顺利完成,还能够节约部分能源,为油田的可持续发展做出贡献。 参考文献: 1向守源.集输工职业技能培训教程M.石油工业出版社,2005.

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