深层搅拌桩在河口橡胶坝基础加固中应用.doc

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资源描述

1、深层搅拌桩在河口橡胶坝基础加固中应用摘要:深层搅拌桩是用于加固饱和软土地基的一种方法,分为湿喷法与干喷法。本文结合新蔡县小洪河河口橡胶坝工程实例,简单介绍了深层搅拌桩在软基处理中的应用设计。 关键词:深层搅拌桩 河口橡胶坝 软基处理 中图分类号:TU74 文献标识码:A 深层搅拌桩是用于加固饱和软土地基的一种较新的方法。它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械边钻进边往土中喷射浆液或雾状粉体,在地基深处将软土与固化剂强制搅拌,使固化剂与软土充分拌合,由固化剂与软土之间产生一系列物理化学作用,形成比天然土强度高的多的,具有整体性、水稳性的水泥加固土桩柱体。由桩柱体与桩间土构成的

2、复合地基。 深层搅拌技术最初是美国在第二次世界大战后研制成功的,当时桩径为 0.30.4 米,桩长 1012 米。20 世纪 50 年代传入日本后得到了较快的发展,出现了湿喷法与干喷法。70 年代末我国开始深层搅拌技术的引进、消化和开发工作。国内多家科研、设计、制造单位根据我国国情,开发出价格低、机型轻便的成套施工设备。近年来广泛地在公路、铁路的路基加固,水利、市政民建基础处理中应用。特别是 1998 年发生特大洪水后,全国范围内开展堤防、水库除险加固。深层搅拌法以费用低、施工快,因而大规模用于堤防、土坝坝体防渗处理,深层搅拌技术迅速在水利工程得到普及。 本文结合新蔡县小洪河河口橡胶坝工程实例

3、,谈谈深层搅拌桩在软基处理中的应 用设计。 1、 橡胶坝基础处理设计 1.1 工程概况 新蔡县小洪河河口橡胶坝位于新蔡县顿岗乡祖师庙村河口桥下游 100米,设计坝高为 5 米,坝长 90 米,坝顶高程 31.2 米,坝底板顶高程26.20 米,蓄水库容约 915 万立方米,工程属 IV 等 IV 级建设物。该坝以灌溉为主,同时兼引水入县城,改善县城水环境,解决县城内部分环境、工业用水,库区回水 30 余公里,同时沿河两岸地下水可以得到有效补充。工程结构型式:进口段为 15 米长钢筋砼铺盖,橡胶坝坝基为厚 1.2 米长65 米的钢筋砼底板,下游连接段消力池及海漫段等构成。橡胶坝型式为斜坡式,滩地

4、左岸设供水泵房。 1.2 地质条件 河口橡胶坝坝址位于淮河冲洪积平原河谷地形,河谷两侧地形较平坦开阔,从可研及初设报告中钻探资料所揭示的地层来看,坝底板以下地层分布如下: 第一层:中、轻粉质壤土,灰色,青灰色,含水量大,湿、软可塑状,具有粘性,含蚌壳及腐殖质。含水量 28.7%,干重度 14.8kN/m3,孔隙比 0.823,液性指数 0.73,天然地基承载力 100kPa,层厚 5.0 米,层底高程 20.0 米; 第二层:粉细砂与轻粉质壤土互层:灰色,中密。含水量 27.4%,干重度 15.4KN/m3,孔隙比 0.756,液性指数 0.73,天然地基承载力150kPa,层厚 4.4 米,

5、层底高程 15.6 米; 第三层:中重粉质壤土:浅灰色,灰黄色,湿,硬可塑状,含铁锰质结核及钙质结核。分布高程 15.6 米以下,揭示厚度 3.0 米,天然承载力 200kPa。 据此进行工程设计,橡胶坝底板计算应力最大 =89.6kPa,最小应力 =64.5kPa 小于地基承载力,基础满足要求。 工程施开始后,在开挖基础探槽时发现基底土明显与勘探结果有出入,由原勘探单位对坝基进行了补充勘探。补充勘探结果表明:原第一层分二层,第一层之一承载力为 60kPa,厚 3 米,第一层之二承载力为100kPa 厚 2 米。由于坝基最大应力 =89.6kPa1.2fak=1.260=72kPa 不能满足原

6、设计要求,必需对地基进行加强处理,以满足设计要求。 1.3 地基处理设计 1.3.1 确定处理方案 河口橡胶坝位于小洪河下游,每年的防汛任务繁重,为避免影响河道行洪,工程需要在来年汛前完成河道内主要建筑物工程施工,以免影响河道行洪。施工时间只有短短的五个月时间,所以在考虑基础处理方案应以安全可靠、施工方便,工期短为优选方案。河口橡胶坝坝下地基为饱和轻中粉质壤土,若采用碎(砂)石桩,对饱和软土处理效果不太好,排水固结方案时间需要很长。综合考虑决定采用深层搅拌桩喷干水泥粉搅拌法复合地基处理方案。 基底处理面积,橡胶坝坝型斜坡式,两岸斜坡下应力较小,仅处理坝基直段下地基。坝下基础面积 A=17 65

7、=1105 m2,设计桩长 8 米,采用双头水泥土搅拌桩,桩的横截面积 Ap=0.196m2,周长 Up=1.57m,水泥渗入量 14%(32.5 普通硅酸盐水泥) ,根据室内水泥土配比试验,相应于水泥渗入比 14%的水泥土试块 90d 龄期的无侧限抗压强度为fcu,k=1200kPa,桩侧平均摩阻力 s=10kPa,按考虑摩擦桩计算,则单桩承载力标准值。 桩身水泥土强度 fcu,kAp=0.512000.196=117.6(kN) 土对桩的支承力 pli=1.57108=125.6(kN) 根据以上计算单桩承载力设计值(kN) 面积置换率确定 坝基的基底压力为 89.6kPa,因此复合地基承

8、载力取fsp,k=100kPa。按下式计算复合地基置换率 m 及总桩数 N: m= = N= (根) 式中:fs.k 为桩间土承载力,取基底持力层天然土承载力,fs.k=60kPa, 为桩间土承载力折减系数, 取 0.7,A 为基底面积,A=1105m2 由面积置换率 0.105,工程采用直径 0.5 米桩,桩距 1.5 米,等边三角形分布。 桩的平面布置图(略) 软弱下卧层强度验算 软弱下卧层强度验算公式按基础规范公式进行 坝其基础宽 b=17 米,长 l=65 米,基底压力 p=89.6kPa,复合地基扩散角取 =230,基底蓰自重压力 pc=(19.5-9.81)1.2=11.63kPa

9、,则软弱层下卧层顶面处的附加应力 pz 为: 取水泥土搅拌桩复合地基平均容重 ,则软弱下卧顶面处的自应力 为: 式中: d 为基础埋深,计算进地下水以下复合地基以浮容重计。 软弱下卧层顶面处深度修正后的基础承载力设计值 fz 为: 式中: 为地基深度修正系数,取 1.0; 为桩端以上土的平均浮容重 9.69。 下卧层满足要求。 沉降验算 由于本工程为五级建筑物,加之橡胶坝荷载较小,依规范规定可不进行沉降计算。 2、 搅拌桩施工与质量控制 施工场地平整 清理坝基建基面淤泥,回填至桩设计平面以上。 搅拌桩施工 材料要求:喷粉使用的粉体固化剂为 32.5 普通硅酸盐水泥,新鲜无结块,入罐时应经筛网过

10、筛,最大粒度不得大于 5mm。 机具设备:机具使用二台 PH-5B 深搅钻机及配套的水泥罐、灰罐及喷粉系统、空压机系统等。 施工要点:成桩时,先按设计图定位,钻至设计深度后,将粉喷钻头以 1.01.2m/min 速度边旋边提升,同时通过喷粉系统将水泥通过钻杆端喷嘴定时、定量向搅动的土体喷粉,使土体与水泥充分搅拌混合。施工中喷粉要求一气呵成,不得中断,每根桩宜装一镒灰并搅喷完,喷粉深度在钻杆上标线控制,喷粉压力 0.50.8Mpa。送灰一定要连续,若中断,搅拌机重新启动时,将搅拌轴下沉 0.5m 再继续制桩。当钻头提升到设计桩底 500mm,喷粉系统停止向孔内喷射水泥,桩体完成。 质量保证:施工

11、前,对水泥采取随机抽样送检,确保各项指标满足要求后方可使用。试机,以确保施工设备各系统运转正常,计量设备。压力表等完好,同时就检查各项施工参数,每台机均应配深度计,以便准确启记录桩深。施工中时,桩机正面和侧面各吊铅直线一根,分别测试桩机的水平和钻杆的垂直度。定期检查成桩的直径及搅拌均匀度。对使用的钻头定期检查。在桩头 1m 范围内,进行一次复喷,喷粉至设计桩顶标高上 200mm,以保证桩头强度。 3、结语 水泥搅拌桩处理软土基地在于以强度较高的桩与软土形成复合地基,来提高软土的承载力,满足设计要求。干喷法搅拌桩比较适合含水量较大的软土。通过该橡胶坝基础处理实例表明,工程设计,以准确的地质勘探为前提。对于不满足设计要求的地基,应根据不同工程地质条件来确定正确基础处理方法。根据建筑物的布置及荷载分布来确定合理的桩径、桩长及桩的布置,使得工程技术上合理、施工可行、经济上效益明显。 参考文献 1、 JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范 2、 GB50007-2011 建筑基础设计规范 3、 水利工程基础处理 刘川顺编著 4、 杨居峰 新蔡县河口橡胶坝工程初步设计 驻马店市水利勘测设计研究院 2009

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