1、水平井高压充填防砂技术研究与应用一、曙光油田水平井概况 曙光油田位于辽河盆地西部凹陷西部斜坡区内断裂发育,地质条件复杂,油区内多种油层类型和各种油品共存。曙光油田稀油、稠油、超稠均有出砂严重的区块,其中比较典型的是曙三区、杜 813 兴隆台等。水平井是油田开发的一项革命性创新技术,水平井油藏接触面积是直井的 510 倍以上,它可以大幅度提高单井产量,实现油气田的高效开发。由于区块油藏埋藏浅,压实作用弱,油藏出砂现象普遍。油层出砂使油水井频繁砂卡,使油水井被迫停产停注,造成油藏采油速度低,影响油藏采出程度和最终采收率。超稠油杜 813-44-82 井区曾经规划部署的 40 口新井因出砂严重暂停钻
2、井,影响可采储量 70 万吨。油井出砂还导致套管损坏严重,杜 813 兴隆台区块套损率高达 44.3%。 二、主要技术成果 针对上述问题,曙光采油厂经过三年的技术攻关,通过不锈钢精密微孔滤砂管、充填防砂装置等井下工具的研制,合作建立水平井循环充填物理模型,研究水平段填充机理,改进携砂液体系,优选充填砾石,改进完善了水平井高压填充防砂技术。研究改进了水平井砾石填充管柱,研究优选了水平井充填材料,建立了物理实验模型,保证能够在水平井段形成平衡堤式充填,有效指导提高水平井砾石充填防砂工艺。 1.水平井管内砾石充填防砂工艺 1.1 不锈钢精密微孔滤砂管 不锈钢精密微孔滤砂管设计研究是水平井高压充填防砂
3、工艺的重要环节,在设计中充分优选了高强度、高渗透性、挠度好、高孔/面率、高耐温及耐腐蚀能力强的系统结构。不锈钢精密筛管整体设计从内到外由基管、复合防砂过滤套及不锈钢外保护套等组成。 1.1.1 结构组成 防砂过滤层采用不锈钢丝编织双层过滤网和三层导流功能层结构,采用先进焊接技术工艺与基管进行焊接。同现有的其它过滤元件相比,具有坚固的结构,高的拉拔强度,更大的抗挤压强度、抗腐蚀能力,在油层工作中不易堵塞,有精确的缝隙尺寸、较高孔/面率、容易反冲洗等特点。其延伸率、径向可变形量、扭曲变形量、弯曲变形量均大于 API油管。 1.1.2 核心技术复合防砂过滤层 1.1.2.1 采用多层 316L 不锈
4、钢精密微孔复合防砂过滤层,防砂可靠性高,抗破坏能力强。 1.1.2.2 过滤面积大,分别为割缝筛管和绕丝筛管的 6、3 倍,流动阻力小。 1.1.2.3 滤孔稳定,抗变形能力强,径向变形 40%时,防砂能力不变,满足水平井使用要求。 1.1.2.4 滤孔均匀,渗透率高,防堵能力强,便于反洗。 1.1.2.5 外径小,重量轻,便于在长距离水平段上推动到位。 1.1.2.6 过滤精度(m) 80、 100、 120、 150 、180、200、 250、 300。 1.2 悬挂充填及配套装置 1.2.1 填砂丢手封隔器 填砂丢手封隔器是由送封工具、封隔、锚定、步进锁定等机构组成。打压座封时,当压力
5、达到 8Mpa 时启动活塞右行,推动上锥体右行,将卡瓦胀出,卡瓦锚定于套管内壁,密封装置压缩封隔环腔,当压力达到16Mpa 时,卡瓦锚定牢固,胀封完成。当压力达到 20Mpa22Mpa 时,送封工具与工具丢开。 1.2.2 充填防砂装置 充填防砂装置是由本体、内组合锁定、密封等机构组成。配合充填防砂施工中充填砾石的作用,当充填插管插入时开通下内腔,提出时关闭下内腔。 1.2.3 密封插入管 密封插入管由密封塞、通管、引入开锁机构等组成,插入时封隔冲管与筛管环形间隙。 1.3 砾石的优选 砾石的优选根据井深和地层砂的粒度中值,确定充填砾石的类型和粒径等参数。曙光油田出砂区块油层埋深 600170
6、0m,压力梯度0.019MPa/m,经过计算,石英砂的强度即可满足现场需要。在稠油、超稠油热采区块优选耐高温的低密度陶粒。 砾石充填防砂设计中,选择合理的砾石尺寸是防砂成功的关键之一。较大的砾石尺寸有利于获得较高的产能,但会导致地层砂侵入砾石层;相反,较小的砾石尺寸挡砂效果好,但对油井产能的影响较大。因此需要从砂侵和产能两个方面综合考虑,优选出既能避免严重砂侵,又能获得较高产能的最佳砾石尺寸。 1.4 携砂液体系的优选 水平井砾石充填工艺在填砂过程中易脱砂造成砂堵,因此携砂液主要技术要求是携砂性能好,粘度可调,易于充填密实;低残渣、低伤害,降低防砂带来油层的二次污染;具有较低的表面张力易返排。
7、即不但要具有良好的流变性,而且要和地层配伍。如曙三区井岩芯敏感性评价为强水敏,针对上述曙光油田实际存在的客观特性问题,研制了可逆交联低伤害携砂液。 2.水平井管外砾石充填防砂工艺 水平井管外充填防砂技术,实际是将充填防砂管作为油层段完井管柱,之后再实施充填防砂。即指钻完井眼后,将底端带着防砂装置的防砂管接在套管底端,下到油层井段,然后采用分级固井的方式固井完井,或采用三开完井下防砂管柱方式完井。待钻盲板、通井、替浆后,下入防砂服务器,加压打开充填通道。进行充填施工时,施工的技术原理与管内的逆向充填类似。 三、现场应用分析 水平井高压充填防砂技术于 2009 年 8 月 17 日在曙 3-H1
8、井首次进行了现场试验并取得成功,截至目前累计实施 30 口井,一次实施成功率达100%,在已实施防砂的 30 口油井中,有 4 口为管内砾石充填防砂,是在完井后生产过程中出砂严重而实施的,井号为曙 3-H1、曙 4-H108 新、曙4-H109、曙 3-H302,主要集中在在曙三区等稀油出砂区块。有 26 口井为管外砾石充填防砂,是在钻完井过程中实施的,包括 16 口稀油水平井,10 口超稠油水平井。 水平井应用改进后的高压充填防砂技术后,获得了良好的防砂效果,水平井出砂状况得到了明显的抑制,主要取得以下几方面成效: 一是水平井恢复了正常生产,检泵周期明显延长,生产时率得到提高。防砂后所有井施
9、工井目前都正常生产,时间最长的曙 3-H1 油井已正常生产 1380 天。 二是取得了显著的增油效果。30 口充填防砂水平,除正钻井的杜813-H207 井,其余 29 口井累计产油 3.49 万吨,其中 4 口管内充填防砂工艺累计增产原油 12718.2 吨,25 口直接充填完井的水平井对比同区块未实施措施投产的水平井,同比多产原油 22156.2 吨。 三是井段套管得到了有效的保护。实施砾石充填防砂的水平井均未出现套管损坏的问题。杜 813-H204、杜 813-H206、杜 813-H208 同是杜813 兴隆台南区块的水平井,杜 813-H204 采用了砾石充填完井, ,截至目前累计生
10、产 429 天,生产时率达到 79.4%,累计产液 12651.8t,累计产油 3946.2t,目前套管状态良好。 四、经济效益分析 水平井砾石充填技术累计实施 30 口井,措施投入 4800 万元,累计增油 3.49 万吨,增产获得经济效益 2216 万元。油井实施防砂措施后,有效延长了油井因出砂而作业的检泵周期,大幅度减少了油井冲砂检泵的作业次数,节约作业成本等费用 375 万元,获总经济效益 2591 万元,投入产出比达到 1:1.54,取得了显著地经济及社会效益。 五、结论 1.实践表明,研究改进的专用逆向充填配套工具及相关理论的研究指导,解决了水平井砾石充填施工时易形成砂桥,施工后易卡管柱的难题,大大提高了水平井的防砂一次有效率,有效解决了水平井防砂的瓶颈性技术难题。 2.水平井采用高压充填防砂技术后,提高了近井地带的导流能力,增加了油井产能,取得了良好的增产效果。 3.改进后的水平井高压充填防砂技术为出砂油藏水平井正常开发,乃至提升油井的最终采收率提供了坚实的技术保障,应用前景广阔。