印染废水的脱色研究.doc

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资源描述

1、印染废水的脱色研究【摘要】采用季胺型有机高分子脱色絮凝剂对印染废水进行处理,小试和实际生产结果表明,药剂稀释至 40 倍,投加比例为 20mg/l 时,脱色效果最佳,出水色度符合 GB18918-2002 标准 【关键词】印染废水;季胺型有机高分子脱色絮凝剂;色度 Abstract the quaternary amine organic polymeric flocculant for dyeing wastewater treatment, laboratory and actual production results show, medicament diluted to 40 tim

2、es, adding the ratio of 20mg/l, bleaching effluent color best, accord with GB18918-2002 standard Key words of printing and dyeing wastewater; quaternary amine organic polymeric flocculant; chroma 中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号: 织布印染是南通传统产业,印染企业所排废水的主要特点是排放量大、色度大、呈碱性、COD 值高,可生化性较差。南通开发区污水处理厂的进水中 60%为印染废水,废水

3、脱色是该厂去除的主要污染物之一。当前常用的印染废水处理方法有生化法、氧化法、中合法、混凝法,其中混凝法常被广泛应用,因为其投资费用低、处理量大、脱色率高、设备占地少。南通开发区污水处理厂采用混凝法,在水中投加脱色剂对印染废水进行絮凝脱色,取得了较好地效果。在废水脱色小试时,笔者通过多发面比较,筛选出了较合适的脱色药剂,摸索出了较经济的投加比例,制定出了较合理的投加工艺,有效地降低了该厂的出水色度,可为织布印染污水的色度降低提供借鉴。 脱色药剂的筛选 笔者挑选了常见的脱色剂进行删选,他们是:双氧水、次氯酸钠漂白液、季胺型有机高分子絮凝剂。笔者在实验室制作了小试装置,模拟了该厂污水处理的主要工艺

4、SBR 工艺,药剂投加点及工艺流程如下图所示: 从实验效果看,常见的脱色剂双氧水没有效果;次氯酸钠漂白液投加量太大,每天需投加 150 吨左右,生产上难以实现;投加季胺型有机高分子絮凝剂效果很好,他对水中的染料有明显的脱色效果,且絮体大,易沉淀,出水色度有很大的下降,生产上可以实施,但安全性有待进一步论。为了防止脱色剂的投加会给水中微生物的生长环境带来不利的改变,在实验期间,笔者多次分阶段仔细观察了微生物的活性情况。镜检显示,脱色剂的投加并未对微生物的投加带来不利的影响。笔者通过投加脱色药剂的对比试验发现,该季胺型有机高分子絮凝剂对废水脱色、絮凝、去除 COD 均有较好地效果,该脱色剂的分子式

5、为(C4H8N5X)n,出于水质的安全性考虑,笔者将出水多次送至权威部门检测,检测结果如下: 2、投加比例及投加工艺的摸索 考虑到生产成本,在不影响出水色度的基础上,逐渐降低了脱色剂的投加比例。出水色度随投加比例的变化如下:备注:稀释 20 倍为先将脱色药剂加水稀释 20 倍,投加比例 40mg/l 为脱色药剂投入到污水中的比例。 由以上柱状图可以看出,综合生产成本和出水色度考虑,将药剂稀释 40 倍,投加比例为 20mg/l 时,效果最佳,出水色度为 8 倍。 南通开发区污水处理厂一期采用传统的活性污泥工艺,二、三期采用 SBR 工艺,所以脱色剂在实际生产投加时,要充分考虑到可操作性。经过实

6、地勘察及出水效果比较,最终确定了药剂投加点,如下图所示: 主要构筑设备及参数 加药池。由小试确定投加比例(将脱色剂原液稀释 40 倍,投加比例为 20mg/l,稀释 40 倍)后,根据南通开发区污水处理厂的日平均处理量11 万吨/日及处理量的增长趋势,配置了加药池。考虑厂内土地紧张、操作便利等因素,分两格建设,采用半地上钢混结构,设计加药池尺寸为4.0m5.25m5.5m、4.0m1.5m3.2m,有效水深为 5.0m,有效容积为124.2m3. 水管。配备水管 80m,材质:尼龙 加药泵。配备加药泵 2 台(1 用 1 备) ,卧式离心泵,流量 12.5m3/h,扬程 20m,p=1.5kw

7、 加药管及阀门。配备加药管,材质钢丝塑料管,长度为 354m;不锈钢球阀 8 只,DN25mm,抗压方管,尺寸 50mm50mm3mm,长度 5.0m, 工程造价及吨水脱色单价 资产 加药池 77600 元,水管 1184 元,加药泵 3060 元,加药管 8496 元,球阀 520 元,抗压方管 300 元,合计 91160 元 安装费用 3000 元 电费 11037.6 元/年 水费 90228 元/年 药剂费 3082790 元/年 设备折旧费率按照 5%算,加上水、电及药剂费用,不加人工费用,每吨污水脱色单价为 0.085 元 脱色剂投加后运行效果 脱色剂正式投加从 2012 年 4

8、 月份开始,从运行情况看,出水稳定达标,笔者连续 9 个月对投加脱色絮凝剂后的出水进行了检测,结果如下: 结论 (1)对排放量大、色度大、呈碱性、COD 值高,可生化性较差的印染废水而言,采用投加脱色剂混凝法处理,是比较可行的 (2) 投加季胺型有机高分子絮凝剂处理印染废水,出水稳定、安全、高效,是应急处理印染废水的较好选择。 (3)脱色絮凝剂处理印染废水的投资费用低、处理量大、脱色率高、设备占地少,可以与传统的脱色法相抗衡。 参考文献: 高俊发、王社平,污水处理厂工业设计手册M北京化学工业出版社,2003 国家环保局。水和废水监测分析方法(第三版)M。北京:中国环境科学出版社,1989 王洪臣主编,城市污水厂运行控制与维护管理。M。北京:北京科学出版社,1997

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