油田离心泵节能改造探究.doc

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资源描述

1、油田离心泵节能改造探究摘 要:针对多级离心泵在运行过程中存在出口压力过大、能耗高的问题,从降低离心泵的扬程入手,介绍离心泵车削叶轮、多级离心泵增减叶轮节能技术现场应用实例,总结、比较技术特点和适用范围,提出现场离心泵节能方案的一般方法。 关键词:多级离心泵 叶轮 切削 节能 离心泵是输油站最主要设备之一 ,其用电量占到了全站用电量的 90%以上,所以做好离心泵的运行情况分析,抓好其节能改造,将会为企业创造很大的经济效益。 离心泵效率不仅取决于泵本身的设计和制造水平,同时与管路工况的匹配密切相关。由于离心泵选型时通常要考虑一定的功率富余,往往造成泵输出功率大于管路需求功率,不得不通过调节泵出口阀

2、(或增加出口旁通)以满足工况。这造成了大量的液体能被消耗在调节阀(或回流阀)上,降低了离心泵的系统效率。尽管变频调节技术日趋成熟,价格逐渐走低,应用越来越广泛,给离心泵节能带来变革,但多级离心泵简便易行的实用节能技术亦不应忽视,比如车削叶轮、多级离心泵增减叶轮等 一、车削离心泵叶轮直径 将离心泵叶轮由直径 D 车削为 D时,存在以下车削定律 H/H=D/D Q/Q=(D/D)2 N/N=(D/D)3 其中,H、Q、N、D 为车削前离心泵的扬程、流量、功率和直径,H、Q、N、D为车削后离心泵的扬程、流量、功率和直径。根据车削定律,只要已知离心泵叶轮直径和扬程等相关参数,就可以根据管路实际需要的压

3、力(或流量)计算叶轮车削直径。显然,车削后叶轮直径缩小后,离心泵扬程、流量和功率相应降低 现场可以用下述方法确定叶轮车削直径 D: 测量泵出口阀后压力(就是管路系统的工作压力) ,是离心泵车削叶轮后需要达到的最小扬程,即 H。泵出口阀前压力即 H,泵初始叶轮直径即 D。用车削定律 D=D(H/H)计算叶轮车削后的直径 D (D-D)/D 应不大于表 1 给出的最大切削量的规定值,以确保切削定律的准确性和离心泵水力效率 表 1 叶轮外径车削量与比转速的关系 为了确保不发生车削过量造成叶轮报废,可以循序渐进的分步车削叶轮;同时为了减少维修费用,可以在离心泵保养解体时再车削。如果叶轮腐蚀严重,可以购

4、买新叶轮车削后装配 应用实例 某采油厂冷却水泵为 8SH-9 型水泵,比转速 90,叶轮直径为240mm,扬程 70m(离心泵出口阀前测得) ,管路系统扬程 45m(离心泵出口阀后测得) ,出口阀损失扬程 30m,电机线电压 400V,电流为 123A。经测量计算 输入电机功率为 85.2kW 系统有效功率为:0.450.0551000=24.75kW 系统效率 为:24.7582.5100%=30% 可见,此时系统效率只有 30%,造成这一结果的最主要原因是出口阀控制造成约 40%的效率损失。由于循环水系统工况稳定,因此考虑采用车削叶轮节能方案 经过车削定律计算后,计算出 D为 154mm。

5、由于该泵比转速为90,因此车削量不能超过叶轮直径的 15%,即车削后叶轮直径不能小于204mm。遵循循序渐进的原则,分两次车削叶轮 第一次车削后叶轮直径 220mm,水泵扬程减小到 55m,管路系统压力流量保持不变,水泵电机电流降低到 102A。经计算,输入电机功率:70.67kW,泵系统效率提高到 35.0%,出口阀损失扬程 10m。 第二次车削后叶轮直径 214mm,水泵扬程减小到 48m,管路系统压力流量保持不变,水泵电机电流降低到 88A。经计算,输入电机功率:60.96kW,泵系统效率提高到 40.6%,出口阀损失扬程 3m。至此,离心泵工况与管路工况基本匹配,可以不再进行车削 节能

6、效果:每小时节电 85.2-61=24.2kW。该泵年累计工作 330 天以上(两泵轮流) ,年节电 19 万度,而叶轮购置费和加工费不足 1000 元,经济效益显著 二、减少多级离心泵的级数,降低其扬程 对多级离心泵,若其扬程过大,存在很大的附余量,则首先应考虑通过减少叶轮级数降低扬程来进行技术改造。泵的轴功率计算公式 N=Neff/=HQ/102 式中:N-轴功率,kW Neff-有效功率,kW -泵的效率 -液流重度,N/m3 H-扬程,m Q-流量,m3/s 对多级泵而言,在流量不变的情况下,若减少其级数,其扬程呈正比减少。由泵的轴功率计算公式可以看出,在流量不变的情况下,若其扬程呈正

7、比减少,则其轴功率呈正比减少;另外,多级泵由于级数减少,其流体阻力损耗基本上也按正比减少,两者的共同作用,导致轴功率降幅更大。 多级离心泵相当于多个单级泵串联工作。并且有 H=Ch;N=Cn 其中 H、N 为多级离心泵的扬程和功率,C 为叶轮级数,h、n 为每级叶轮的扬程和功率。那么,当多级离心泵的扬程高于系统需要时,可以减少叶轮级数,降低泵的扬程和功率。这种方法简单易行,应用范围广泛,效果显著。在实施前,进行简单的计算就可以算出可以去掉几级叶轮 应用实例 某输油站外输油泵 4 台,分别为:1#离心泵 200D-658;2#螺杆泵SNH7400R40E15TW29;3#与 4#离心泵 D450

8、-608,4#离心泵配有变频器。正常情况下,利用 2#螺杆泵与 4#变频离心泵最佳节能匹配状况,外输量450-500m3/h,压力 1.7-2.0MPa。当 4#泵出现故障或例行维护时,需采用 1#离心泵与 2#螺杆泵匹配运行,但输量高达 620m3/h,出站压力可达3.0MPa 以上。为降低外输流量和管线压力风险,需采用出站回流和 1#泵出口阀控制。调节 1#泵出口阀能够使其排量有所下降,但出站压力超高问题仍得不到解决,大部分仍用出站回流阀控制,造成耗电量增加。 通过将 1#离心泵拆掉两级叶轮,使其扬程下降至 390m,降低出站压力,降低能耗,从而避免了采用出站回流控制。1#泵未拆除叶轮之前

9、与2#泵匹配运行,电单耗为 2.15 kWh/m3,按出站回流量 170m3/h,1#泵间断运行一个月计,其耗电量为 2.15 kWh/m3170m3/h720h=263160kWh 电费按 0.58 元/kWh 计:263160 kWh0.58 元/kWh=15.263 万元 1#泵拆除叶轮后,该部分能耗得到节约,预计节约 15 万元 三、不同离心泵的节能方案 离心泵节能的关键是使离心泵尽可能与管路工况相匹配,尽量实现离心泵出口阀全开(或离心泵回流阀全关) ,从而减少因调节离心泵出口阀和回流阀造成的能量损耗。 在考量是否对离心泵采取节能措施改造时,一般应先评估离心泵整体泵效,如果泵出口阀(或回流阀)损耗较大,就应考虑采取节能措施。需要注意的是,流体力学实践性很强,在取相关参数时,应参考理论计算值,并以实际测量数据进行校正。 参考文献 1 万邦烈,李继志.石油矿场水力机械M.北京:石油工业出版社,1987. 2 王钢锋,高生旺.多级离心泵的节能改造J.内蒙古石油化工,2008,26. 3 曹元,卡哈尔江热合曼,孙振平.离心泵节能技术在油田的应用M.工程技术,2009,10

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