抓好工况管理 精细促指标提升.doc

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1、抓好工况管理 精细促指标提升【摘要】采油十五队管辖着三个开发区块(大芦家断块、临十三断块、盘河断块)的 13 个开发单元,涉及馆三、东二、沙二上、沙一、沙二下、沙三下六套开发层系。1973 年投入开发,1975 年投入注水开发,含油面积 21.6 平方千米,地质储量 1046 万吨。截止到 2012 年 12 月,累计产油量 269.7652 万吨,采油速度 0.92%,采出程度 25.82%,自然递减率 14.28%,综合递减率 7.27%。目前油井 152 口,开 113 口,日产液量 1696.3 吨,日产油量 264.9 吨,综合含水 82.18%,动液面 1035 米,水井开 34

2、口,日注 1089 立方米/天。 【关键词】抓好 工况 精细 指标 提升 一、工况管理指标变化趋势 从上表中可以看出:我队指标呈现“五升” “三降” “一平稳” 的趋势:五升:检泵周期、合理区比例下降、平均动液面、平均沉没度、机采效率上升;三降:平均泵效、供液不足区比例、潜力区井数下降;一平稳:断漏区比例保持平稳。 二、工况分析 (1)供液不足区分析。液不足区油井由 1 月的 32.14%到 6 月的37.36%,上升了 5.25%,3 月到 4 月变化最大,新增 L73-16、L73-X26、L93-19、L93-P3 均由合理区转为供液不足区生产,原因将逐一分析,另外 L73-1 因工农关

3、系停井 6 个月,4 月份正常开井位于供液不足区生产。9 月、10 月供液不足区比例涨到 37.5%以上,主要是应用新版实验宏观控制图,导致合理泵效线值 44%,导致供液不足区油井比例升高,11 月进行调整后的新模板作图数据使得供液不足区油井井数减少 11 口井。典型井分析:L73-16 工况变化原因分析:对应水井 L73-2 2012 年 2 月计划关井停注,目前暂未开井;生产参数调整无效(2012.2.6 冲次由 3.5 调至1.9) ;下步措施:密切关注新井进度,水井 L73-2 及时洗井开井。工况变化原因分析:该井 2012 年 1 月泵漏带病生产,2 月检泵开井后位于合格区生产,20

4、12 年 4 月进入供液不足区生产;无对应水井注水,泵效持续下降,目前位于供液不足区边缘,下步建议合理下调参。 (2)合理区分析。合理区 70 口,占 71.43%,分为 2 个阶段,第一阶段 2012 年 1-6 月,第二阶段 7-12 月。第一阶段:自 1 月份以来,合理区比例逐渐减少,分析原因为老井影响 7 口井,其中 L73-16、L73-X26、L93-19、L93-P3 转向供液不足区生产,另外 L86-2 转注,L12-2 转螺杆泵生产,宏观控制图不统计。第二阶段:L63-7 于 7.14 作业开井,从 9 月开始由于宏观控制图模板的更新,导致合理区比例变化相对较大,相对来说对比

5、偏差较大。 (3)断脱漏失区分析。通过对断漏区油井的全面调查分析,我们发现有的井是由于生产参数不合理造成生产周期短,如有的是采液强度过大,结果造成地层出砂;有的是冲次过快加上偏磨严重等原因直至形成躺井。断脱漏失区 2 口,占 2.04%,2012 年加强井筒管理,减少该区油井,延长检泵周期作为工况管理的重点。原因分析:L37-X30 泵漏已于12 月初进行作业,恢复正常生产 L45-X47 于 2012.12.10 日进行洗井,目前正在观察效果。 (4)机采系统效率分析。2012 年我队机采效率提高 0.95%,为提高机采效率,在单井耗电量上下功夫,主要做了以下四方面工作:认真查找“大马拉小车

6、”现象,实施调换小电机 7 口井;对于不平衡井,调整抽油机平衡 42 井次,实际平衡率提高 22.3 个百分点,目前达到了 94%;为减少偏磨造成的负荷增大,耗电增加,我队加药热洗在计划上进行优化,管理制度上进行改革,收到较好效果;加强对功率因数的调整,每月及时安排电工调整功率因数,同时最大限度的减少力调电费。通过这些措施有效降低了单井的耗电量,提升了机采效率。 (5)延长检泵周期。我队检泵周期 2012 年 1-12 月对比上升 91 天,主要原因:结合去年躺井偏多,检泵周期减少,我们将检泵周期培养作为 2012 年工作重点,进入 2012 年以来主要从三方面入手,加强管理将控躺井工作落实到

7、实处,成为 2012 年全年我队工况管理的亮点。2012 年躺井 62 井次较 2011 年 73 井次减少 11 井次。 (开井总井数增加 21 口)优化加药热洗计划,每月底更新加药热洗计划,将热洗大表上墙,保证计划完成率;制度改革:改革管理制度,成立加药热洗小组,以队长牵头,工程技术员负责,成立加药热洗小组,目前全队抽出 2 人专职负责加药热洗,将以往由班组负责改为专人负责,既节省了劳动力,又切实保证了加药热洗的实施。设备完善:积极联系加药箱,2012 年底新增管线加药箱 7 台负责冬季破乳剂投加。2012 年 5 月新增缓蚀剂加药箱 6 台,对高腐蚀井进行加药。6 月中旬以来出现 50

8、天未躺井,破 15 队纪录。分析增长原因如下:加大缓蚀剂投加力度,从之前的 12 口井投加增加至 18口井,典型事例:2012 年 5 月对 6 口井投加缓蚀剂自动加药箱,截止 12月底检泵周期变化平均延长 143 天,最多 222 天(L82-X10) 。 三、存在问题及下步措施 存在问题:注采井网不完善,供液不足区油井比例大;从 2012 年 12月份的工况图来看,我队有 26 口油井处于供液不足区生产,数的26.53%,泵效下降 6.2%;精细注水频出问题,注水量难以保证;2012 年3 月以前注水泵经常因为缺水停水,难以达到配注,现在该问题已得到解决。最近临 141 站注水泵压力维持在

9、 20MPa 左右,达不到规定的 23MPa,临 82 站临 12 站增注泵修多用少。工作重心 (1)攻欠增注,提高注采井组开发效果。低渗油层,水井欠注,满足不了地层需求,地层能力下降,油井产能下降。此类注采井组只要水井解决欠注,油层注上水,地层能量就能得到补充,油井见效泵效提升明显。 (2)加强注水地面管理,保证注水量。加强注水泵管理,达到配注压力;与注水技术员结合,积极进行流程造。 序号 存在问题 下步措施 1 常压来水压力低(11.0-12.5MPa) ,导致两口水井欠注 L73-29/L29-N10。 注水干线除垢 2 L14-X29 井高压增注可解决欠注,但注水管线为常压 恢复变频柜 (3)延长检泵周期。在延长检泵周期检泵周期方面,争取达到全矿前三名,除加强加药热洗管理外,作业管理方面不容忽视,要延长油井的检泵周期,使其能够长寿,管柱组合是基础,作业监督是保障,及时更换井筒的不合格油管和抽油杆。在施工过程中做好作业监督工作,严把质量关,从管杆检查,下井工具到油管试压,憋压接井,严格把关,高产井和重点措施井要求作业监督 24 小时盯场现。

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