1、1空气潜孔锤钻进在瓦斯排放井施工中的应用摘要:介绍了空气潜孔锤钻井工艺原理,引进的目的和意义,钻井参数的确定,并结合韩城桑树坪矿区地层的实际情况,分析了空气潜孔锤钻进效率、施工注意事项,同时提出了几点认识。 关键词:瓦斯排放井 潜孔锤钻进 钻进参数 钻进效率 1 概述 空气潜孔锤钻进技术起源于上一世纪五六十年代,它是以压缩空气为动力介质,驱动孔底潜孔锤冲击碎岩,同时又以压缩空气作为洗井介质冲洗孔底的一种钻进技术。它具有钻进快、成井质量好、钻具磨损小、事故率低等特点,广泛应用于钻探施工的许多领域,特别适用于干旱缺水地区,在高硬度岩层、卵砾石层、破碎漏失地层钻进中钻进效率大幅提高。近年来,随着我国
2、经济建设的不断发展,各类钻探工程市场越来越大,市场竞争越来越激烈,引进空气潜孔锤钻井工艺对提高钻进效率,降低钻探成本,增强市场竞争力均具有十分重要的意义。2009 年,陕西省煤田地质局 131 队在韩城桑树坪煤矿瓦斯排放井施工中,将 TSJ-2000型转盘式水源钻机与空气潜孔锤钻进技术有机结合,取得了良好的效果。2 概况 2.1 工程概况 桑树坪煤矿瓦斯抽放井项目原设计钻孔 2 个,孔深 550m,钻孔结构:20-40m,孔径 850mm,下 850mm 表层套管;40-550m,孔径 650mm,下 530mm 套管。我队于 2008 年 8 月开始施工,先导孔(215mm 孔径)采用三牙轮
3、泥浆钻进工艺,因地层破碎漏失严重,采取了多种堵漏方法,耗资巨大没有效果,历时 5 个月孔深不到 200m。 在普通工艺难以完成该项目的情况下,我队征得业主的同意后,修改了施工方案,于 2009 年元月新购置两台寿力 1150 型空压机投入该项目的施工。共设计钻孔 11 个,其中瓦斯抽放孔 10 个,注水孔 1 个。 瓦斯抽放孔:一开采用 311mm 钻头钻进,钻至稳定基岩后(孔深40m) ,扩孔至 450mm 孔径,下入 325mm 表层套管,固井;二开采用254mm 钻头钻进,钻至终孔位置,下入 194mm 套管。 注水孔:一开采用?350mm 钻头钻进,钻至完整基岩后,下入273mm 表层
4、套管,固井;二开采用 215mm 钻头钻进,钻至终井层位,下入 139.7mm 套管。 2.2 位置与地层 韩城桑树坪煤矿瓦斯排放井项目位于韩城市王峰乡水草塔村,地层情况复杂,倾角大、不稳定,易坍塌掉块,破碎漏失严重,地层由上到下概况如下: 第四系 0-30.00m,上部为黄土、亚砂土和亚黏土,下部为砂质黏土和含砾砂质黏土。 石千峰组 30-244.00m,上部为暗紫、紫红色页岩,片状泥岩、粉砂岩夹薄层3灰绿色细粒砂岩,下部以灰绿、黄绿色粗粒砂岩为主,夹紫红色砂质泥岩及粉砂岩。 上石盒子组 244.00-385.00m,黄绿、紫红、紫杂色粉砂岩及中粒砂岩;浅灰、灰白色中粗粒砂岩,底部砂岩有棱角
5、状砾岩。 下石盒子组 385.00-540.00m,灰色、紫杂色粉砂岩及泥岩为主,夹灰绿色、深灰色中细粒砂岩;底部为一层灰白色厚层状中粗粒长石石英砂岩,含燧石质砂砾岩,为标志层。 山西组 540.00-655.00m,粗细粒砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩组成,富含云母及菱铁矿结核,顶部具鲕状结构;2#和 3#煤层均为可采煤层。 太原组 655.00-725.00m,灰色、灰黑色铝质泥岩及砂质泥岩,上部夹 1-2灰白色中粒石英砂岩,为标志层 K3;中部含灰岩一层,为标志层 K2;底部富含铝质,为标志层 K1。K3 之上为 5#煤层,K1 之上为 11#煤层。 3 施工技术 3.1 主要设备 空气压
6、缩机:900XHH/1150XH 双工况空压机,最大风量32.6m3/min,最大风压 3.45Mpa。 钻机:TSJ-2000 型,最大扭矩 18KN.m,最小转速 18r/min。 钻塔:27m A 型钻塔。 4泥浆泵:BW-1200,最大泵量 20L/S。 钻机动力机:12V135 柴油机,最大负荷 150HP。 钻杆:127mm 钻杆。 空气潜孔锤:韩国产 TD100CAT 气动潜孔锤,锤头 311mm、254mm和 215mm。 3.2 钻具组合 一开:0-40m,311mm 潜孔锤+159mm 钻铤 2 根+127mm 钻杆+108mm 方钻杆。 二开:40-550m,254mm
7、潜孔锤+159mm 钻铤 4 根+127mm 钻杆+108mm 方钻杆。 3.3 钻进参数 设定潜孔锤钻进参数时,除了应该充分考虑岩石的机械性能、冲击器的性能,还要兼顾钻井的温度、深度、水柱压力、井眼尺寸和岩屑浓度等因素,最佳钻速的设计要考虑更多的动力及成本消耗,主要包括风压、钻压、转速、气量。 钻压 潜孔锤钻井过程,是在钻压、高压气流冲击力、旋转力三种合力的作用下使井底岩石破碎。其中,钻压的作用是保证钻头齿能与井底地层紧密接触,克服冲击器及钻具的反弹作用力,以便实时传递来自潜孔锤冲击器的反冲击力。若钻压过小,难以克服冲击器工作时的反作用力,直接影响冲击功的快速传递;若钻压过大,旋转阻力会相应
8、增加,继而加剧钻头的早期磨损。对于 254mm 潜孔锤全面钻井,钻压一般在 8-520kN 之间,一般 15kN 左右最为适宜。 转速 一般转速选择在 1525r/min 为宜,转速过高会造成钻头先期磨损和钻井机械钻速的降低,由于潜孔锤是以冲击破岩的方式钻井,转速大小会改变钻头合金齿的冲击破岩相对接触位置,避免已破碎岩屑重复破碎。因此,合理的转速应在最优的冲击间隔范围之内。最优冲击频率的确定,可用两次冲击间隔的转角表示,转速和钻头的冲击频率与最优转角的关系式如下: A=360N/F A最优转角,度/次; N钻具转速,r/,min; F冲击频率,次/min。 为确保硬质合金均匀点击所在圆周,一般
9、在中-硬岩性地层中钻进,宜将最优转角设计成 11 度/次,钻头转速最好设定为 18-30r/min;软岩层钻进转速可适当调高,硬岩层钻进时转速要适度放低。 空气压力 空气压力是影响潜孔锤冲击器冲击力及冲击频率的主要因素。冲击力大小主要取决于空气压力的大小。同时,机械钻速相关参数的设定也在很大程度上受空气压力的影响,空气压力越大,机械钻速越快。空气压力除满足潜孔锤工作压力外,还须克服井内钻具水眼压力降、环空压力降、潜孔锤压力降等损耗,如遇含水地层,还须克服水柱静压力才能保证正常钻进。 空气量 6空气钻井中空气消耗量主要以气动潜孔冲击器的耗气量及其携带井内环空岩屑的最低上返速度为依据而定。按照钻进
10、要求,钻进阶段为维持井底清洁、携带环空岩屑返出井口,全面钻进时空气循环介质上返速度为 2025m/s。因此,应按下列公式计算注入空气量: Q=47.1k1k2(D2-d2)v Q钻进时所需空气量,m3/min; k1井深损耗系数(井深 100600m 以内取 1.01.3) ; k2井内涌水时风量增加系数(k2 取值与涌水量有关,中等涌水量 k2 取 1.11.5) ; D环空直径,m;d钻杆外径,m; v环空气流上返速度,m/s。 3.4 操作注意事项 钻具内孔时刻保持清洁,否则容易卡住潜孔锤活塞,同时也能降低内缸套和活塞的磨损程度; 钻进至井底 0.3m 时送风,风返回井口后开钻扫到井底,
11、带潜孔锤开始运行后调整参数正常钻进; 加钻杆时钻具须提离井底,待主动钻杆出井口后听风,加钻杆; 完成上一部操作后先对井底沉渣进行检查,若沉渣有半米厚,则须清渣再继续钻进; 钻深百米以上后,孔径大于 200mm,每钻进 69m 清渣一次,实施观测岩屑数量,直至送风将岩粉彻底返出再继续钻进,以免井壁储存大量岩屑造成埋钻事故; 7结束一个回次后彻底检查潜孔锤,尤其要注意钻头卡销、丝扣连接处等关键节点,以免钻进时零件松脱掉入井中; 每回次要从钻杆口加油机,确保冲击器和锤头的润滑; 钻遇粉煤层,要加大冲孔时间,一般 10-15 分钟,防止煤层倒塌,钻具遇阻。 4 使用效果 注水井二开采用 215mm 潜
12、孔锤钻进,施工中遇薄煤层时比较顺利,遇厚煤层则需反复几次,但整口井的施工总体顺利。 6#和 10#井采用 254mm 潜孔锤施工,6#井钻至 516m、10#井钻至503m 时,由于地层漏风严重,两台空压机并联工作,到此井深锤头接触井底都无冲击能力,空压机风量减小不能正常工作。 此后采用泥浆堵漏后牙轮钻进,两井施工时间较长,费用很大。 后来又购置了一台阿特拉斯 XHP1070 型空压机,采用三机并联进行施工,并联后风压不变,风量明显增加。采用 254mm 空气潜孔锤可以直接钻进到 550 多米的终孔位置,单孔用时 30 至 40 天,4#井仅用 20 多天完井。 根据施工记录统计,采用空气潜孔
13、锤钻进,平均每一单根用时15min,加杆用时 20min,一单根长约 9.5m,纯钻时效 38m/h,由于加杆及冲孔辅助时间的影响,平均实际钻效约 12m/h,比常规三牙轮钻进时效提高 5-10 倍。 5 结论 空气潜孔锤钻井使机械钻速成倍提高,大大缩短钻井周期;没有钻8井液、堵漏的材料消耗和费用,降低了钻井的综合成本;也是干旱缺水地区以及严重漏失地层钻井施工中可采用的有效方法。 参考文献: 1金鑫光,郭连红等.空气潜孔锤钻进工艺在基岩钻进中的应用分析J.西部探矿工程,2003(10). 2黄洪春,卢红.用空气钻井开发晋城煤层气技术研究J.煤田地质与勘探,2003(04). 3刘景辉,谭效林,路庆海,赵联忠.空气潜孔锤钻进是提高钻进效率的有效途径J.中国煤炭地质,2009(03). 作者简介: 陈玉江(1968-) ,男,陕西山阳人,1989 年毕业于陕西煤炭工业学校钻探工程专业,钻探工程师,从事钻探技术管理工作。