分段完井技术在庄海8Nm—L8井的应用.doc

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资源描述

1、分段完井技术在庄海 8NmL8 井的应用摘要:本文详细介绍了分段完井技术在庄海 8Nm-L8 井的应用情况,使用一趟管柱在油层段上部采用水泥浆固井完成、油层段采用星孔防砂筛管完成。对该项工艺进行了阐述,技术应用的成功,为同类型油井的开发提供了经验。 关键词:分段完井 技术 应用 庄海 8Nm-L8 井 一、基本情况 庄海 8Nm-L8 井位于大港油田埕海 1-1 人工岛,构造位置为庄海 8 背斜,是一口大斜度井,完钻井深 2720 米,水平位移 2109.33 米,垂深1076.98 米,水垂比 1.96,最大井斜角 85.1。 井身结构:311.1mm 钻头1224m+244.5mm 套管1

2、223.74m+215.9mm 钻头2720m+139.7mm 套管2612m+139.7mm 筛管(2612-2668)m。 该井目的层为 Nm油组,埋藏浅,垂深 1066.7-1072.4 米,主要岩性为棕红色泥岩与浅灰色细砂岩,出砂,且油层上部为水层。如采用套管射孔完井,需进行化学防砂或管内防砂,化学防砂成功率受外界条件影响较大,且容易造成油气层污染;管内防砂施工后井内留有管柱,后期对油层改造施工复杂,难度较大。为较好的解决油层出砂,避免上层水下窜,提高上部水层封固效果,在庄海 8Nm-L8 井应用上部固井+下部筛管的分段完井技术。 二、分段完井技术的难点及技术措施 1.该井技术难点 1

3、.1 该井为大斜度井,完钻井深 2720 米,水平位移 2109.33 米,垂深 1076.98 米,水垂比 1.96,最大井斜角 85.1,管柱顺利下入有一定难度; 1.2 该井地层破裂压力系数低 1.38-1.45,封固段 1026-2612 米较长,固井施工中易发生漏失; 1.3 裸眼段管外封隔器座封后无法验封,水泥浆有可能渗入到筛管中。2.主要技术措施 2.1 加强井眼轨迹控制,减少大狗腿的产生,使井眼光滑,全井连续最大狗腿度控制在 3 度/30 米以内。 2.2 用原钻柱带双 208mm 稳定器通井一次,保证井筒清洁、井眼规则、光滑,并调整好钻井液性能,保证下套管顺利。 2.3 用软

4、件模拟大斜度井下套管悬重,准确预测下套管时的管内外摩阻系数,当井下摩阻条件满足不了下套要求时,及时调整泥浆性能,加入适量润滑剂。 2.4 完井管柱使用 2 只管外封隔器,并做好工具入井前的检查; 2.5 水泥浆体系采用双凝水泥浆体系,上部(1026-2000 米)采用粉煤灰低密度(水泥浆密度 1.60-1.65g/cm3) ,下部(2000-2612 米)采用G 级(水泥密度 1.85-1.90cm3) 。 三、完井管柱及配套工具介绍 1.完井管串结构 139.7mm 引鞋+139.7mm 筛管+139.7mm 洗井阀+139.7mm 筛管+139.7mm 短套+盲板+139.7mm 短套+1

5、90mm 管外封隔器+139.7mm短套+190mm 管外封隔器+139.7mm 短套+分级箍+139.7mm 套管(至井口) 。 2.配套工具 2.1 水泥充填盲板 盲板安装在管外封隔器以下、筛管以上,目的是给管外封隔器和分级箍建立密封压力,优点:(1)密封压差大,可钻性好;(2)应用范围广,可用于水平井和大位移井中。 2.2 分级箍 分级箍用于固井,可降低注水泥泵压,提高固井质量,打开孔的压力可在入井前调整。由工作筒、开启套、关闭套组成。可钻部分采用非金属材料,易钻不留环。配合盲板实现上部注水泥+下部筛管分段完井工艺,用于封固水平段上部地层。 2.3 管外封隔器 管外封隔器主要由膨胀胶筒、

6、中心管(一段套管)阀接头、接箍、短节组成,可直接与套管串连接,用于实现管外密封。 庄海 8Nm-L8 井完井管柱示意图 2.4 星孔筛管 四、现场施工 1.通井 该井为大斜度井,为保证完井管柱顺利下入,采用双 208mm 稳定器通井,通井到井底后,以 35L/s 排量充分循环泥浆,调整好泥浆性能,保证井眼无沉砂,井壁稳定。 2.完井管柱下入 按照完井管柱组合,配接完井管柱并依次下入井中。 3.胀封封隔器、打开分级箍 用泥浆泵分别打压 7MPa、9MPa、11MPa,7MPa 稳压 3min,9MPa 稳压5min,11MPa 稳压 5min,胀封管外封隔器。然后继续打压至 17MPa,压力突降

7、,循环通道打开,待泥浆循环畅通后,以排量 36L/s 循环泥浆,至泥浆性能满足固井要求。 4.固井、关闭分级箍 连接套管水泥头(内装分级箍关闭胶塞) 、地面管线及固井设备,管线试压 25MPa。泵入水泥浆,当水泥浆完全泵入后,释放胶塞,当胶塞下行至分级箍位置时,压力突然升高,碰压压力为 16MPa,分级箍关闭。 5.钻塞、洗井 5.1 钻塞通井:下入 118mm 平底磨鞋钻塞,钻穿胶塞、分级箍和盲板,并在分级箍和盲板处划眼,充分循环洗井,清除井内杂质。 钻具组合:118mm 平底磨鞋+73mm 加重钻杆(带 18倒角)15根+73mm 钻杆 5.2 刮削、洗井:下 139.7mm 套管刮管器刮

8、削至盲板以下 2.5m 位置,在分级箍、盲板位置刮削 3 次,清除毛刺并充分洗井。 钻柱组合:139.7mm 套管刮管器+73mm 钻杆 5.3 通井、洗井:下 116mm 橄榄型通井规至双向洗井阀位置,充分循环洗井。 6.下投产管柱 该井举升方式为电潜泵举升,使用 73mm 外加厚油管,选用额定排量 50m3/d,扬程为 1800 米的宽流道防砂电泵。 效果评价:下泵投产后,日产液 30.2 吨,其中产油 25 吨,防砂效果明显,且较好的解决了上层水下窜的难题。分段完井技术在该井的成功应用,为今后同类型的油井开发积累了经验。 五、结论 1.该井应用筛管可以满足挡砂需要,较好的解决了油层出砂难题; 2.管外封隔器、分级箍、盲板的使用满足工艺要求,较好的解决了上部出水层位的封堵难题; 3.整个施工过程相对简单、易操作,能满足水平段筛管完井的要求。

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