关于某深基坑支护方案优化探讨.doc

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1、关于某深基坑支护方案优化探讨摘要:某市某两层地下室工程,围护结构开挖深度为 8.15 12 米,坑中坑开挖深度为 3.85 米。围护结构采用钻孔灌注桩加两道内支撑的支护体系,坑中坑部位原方案采用钢板桩支护,因受支护梁系影响而致施工困难,经比较后坑中坑改为水泥搅拌桩支护,基坑安全同样有保障,造价却大大降低,施工更方便,工期缩短,对地下室结构质量也有利。该优化方案可供类似工程借鉴。 关键词:深基坑支护;内支撑;坑中坑支护;钢板桩支护;搅拌桩支护;方案优化 中图分类号:TV551.4 文献标识码:A 文章编号: 1.工程概况 某市某工程地上为四幢高层建筑,地下为两层整体地下室,负一层层高 4.8 米

2、,负二层 3.6 米,室外原地坪标高为0.9 米,地下室底板厚50cm,承台高在 1.34.35 米,电梯井部位坑中坑承台高 4.35 米,坑中坑周边承台高有 1.3 米2.4 米不等,垫层为 10cm 厚砼和 15cm 厚片石。工程东边离某主干道边仅 2.2 米,且该主干道边有煤气管道和 D500 自来水主供水管通过,西侧离某小区地下室最近处 9.7 米,北侧离某次干道 7.8米。因此该工程的基坑支护安全至关重要。 2.工程地质概况及水文地质概况 本工程基坑开挖深度范围内的土层自上而下为杂填土,层厚 0.41.7米;粘土 0.41.5 米;淤泥 1929.4 米;粘土 2.26.5 米。本工

3、程基坑开挖影响深度范围内地下水主要为淤泥质孔隙潜水,水量较小,杂填土/粘土含水量 37.1%,淤泥含水量 58.8%69%,粘土含水量 31.9%,潜水竖向渗透性差,稳定地下水位埋深 0.291.47 米。 3.基坑支护设计 本工程基坑支护采用钻孔灌注桩加两道内支撑的支护体系,第一道支撑对撑断面为 b*h=1000800,主撑断面为 800800,连杆断面为600800,第二道支撑对撑断面为 1200800,主撑断面为 1000800,连杆断面为 800800;坑中坑部位原方案采用钢板桩支护,钢板桩采用L=9 米 25b 槽钢环扣式连接,25b 槽钢组合围檩,400 钢管(t=14mm)做内支

4、撑,承台分两次浇捣。 附支护平立剖图: 附坑中坑平面图 在审编制基坑支护及挖土施工组织设计的过程中,我们发现: 四个坑中坑中有三个坑中坑位于砼内支撑下,位于砼内支撑下的坑中坑,部分钢板桩在竖直方向上因内支撑阻挡而无法施工,向下施打及使用完后向上拆卸拉拔都因钢板桩太长而被砼杆件挡住。且打桩机械在已浇筑杆件上行走将严重影响支撑稳定及安全。 针对此问题,笔者提出改用水泥搅拌桩进行坑中坑支护的方案,邀请原设计单位及有关专家就各方面对这一方案进行了论证,与原方案的对比论证如下: 首先,搅拌桩支护能否保证坑中坑的安全。基坑安全是我们考虑支护方案需要考虑的首要内容,我们会同设计人员进行了研究后发现:本工程电

5、梯井底板周边工程桩及承台分布较密,周边承台的高度在 1.3 米2.4 米之间,周边承台底与大承台底高差在 3.051.95 米之间。因此我们可以考虑先开挖周边承台的土方,再开挖电梯井部位的土方,还可采取用放坡的方式挖除周边承台与搅拌桩之间的土方 ,这样极大的减少了坑中坑周边土方与坑底的有效高度差,有效高差降低到 3.051.95 米之间,极大的降低了主动土压力;另外,核心筒周边分布较密的 700 和800 工程桩能有效的抵消周边土方的主动土压力;在此基础上,经设计人员进行计算,采用水泥搅拌桩支护是能保证坑中坑安全的。 其次,施工工艺上能否实施也是很重要的。在方案讨论中,我们先考虑按常规采用 3

6、 排 5 米长单轴 600 搅拌桩,则桩底标高为16.15 米,地面到桩底高差为 15.25 米,而单轴搅拌桩机能施工的极限桩长为 15 米,因此 600 搅拌桩在工艺上不可行。后来考虑使用双轴搅拌桩,经了解,本地市场上 BJ 系列双轴搅拌桩机能施工的搅拌桩长能达到 18 米,又经实地考察,BJ 系列双轴搅拌桩机施工的搅拌桩,水泥搅拌比单轴更均匀,质量更好,则改用双轴搅拌桩机施工时可行的。经设计计算,承台高差为 1.952.75 米之间处搅拌桩为 800550 两排布置,高差为 3.05 米处采用 800550 搅拌桩三排。 再次,造价上能否不高于原施工方案。在技术上可行的情况下,方案的经济性

7、也是我们关注的重点。经专业的预算人员测算,本工程采用钢板桩支护需要钢板桩 278 吨,组合围檩 27.18 吨,钢管 33.4 吨,套相关定额计算后总造价为 161.8 万元;采用水泥搅拌桩方案,经测算,搅拌方量为 2289 立米,空钻方量为 3850 立米,425 水泥掺量为 16%,套相关定额后总造价为 98.35 万。则采用水泥搅拌桩方案支护,造价上能节省 63 万多元,降低直接造价约 40%,即经济上是相当有优势的。 最后,新的支护方案还有工期、质量方面的优势。钢板桩施工,需要先撑后挖,打钢板桩及围檩安装、钢管支撑施工都费时费力,且钢板桩支撑影响挖土难度和速度,若有个别部位误差,调整起

8、来非常困难,增加人工挖土方量,占用较长的施工工期。而采用水泥搅拌桩,完全可以在打工程桩和围护桩的间隙穿插进行施工,不占用任何工期,水泥搅拌桩支护,坑中坑挖土时也无任何障碍,如小有误差,因其强度低,调整起来非常容易,能有效促进工期。而工期的缩短,从实际上也大大的降低了工程成本,有明显的间接经济效益。在质量方面,搅拌桩支护的基坑,可以避免坑中坑结构施工时分两次浇捣,减少留置施工缝,减少了施工缝处渗漏的风险。搅拌桩有效阻滞坑外水向内渗漏,形成干爽的施工环境,有利保证质量、加快进度。同时,因工期缩短,减少了基坑暴露时间,对基坑支护施工质量和地下室结构施工质量都相当有益。 4.结语 据此,本优化方案经设计单位精心设计,并经审图公司和有关专家认真审查,由施工单位组织实施,终于取得了良好的效益。

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