进口螺杆压缩机齿轮箱BGB—1101国产化改进.doc

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1、进口螺杆压缩机齿轮箱 BGB1101 国产化改进【摘 要】基于压缩机齿轮箱运行与噪声和振动异常检测,对箱体检测及齿轮箱齿轮强度校核,作为技术改造可行性分析的内容之一。国产化扩替代试验结果表明,齿轮箱重新改造设计中,一是改进齿轮箱箱体制造工艺,二是对齿轮箱齿轮安装形式进行调整,从而实现增速箱的改造目标。 【关键词】螺杆压缩机;齿轮箱;国产化;改进 1.压缩机齿轮箱异常状况 中国石化上海石油化工股份有限公司上海石化烯烃事业部所使用的BGB-1101 齿轮箱,2002 年从英国某公司引进,该进口产品是压缩机上的核心部件,其结构特点为单级齿轮传动、焊接式箱体和转速高。 在 2002-2006 年使用中

2、,该压缩机齿轮箱并未发现异常状况,然而在 2007 年日常维护检测过程中,发现齿轮箱振动有快速上升趋势,箱体4 轴承部位各方向振动速度均超过 4mm/s,最大处振动振速9.46mm/s。齿轮箱运行噪音超标95dB 的非正常工作状况。 随后经停车开箱检测发现,齿轮副齿宽方向接触偏载,接触区仅为齿宽方向的 50%,啮合间隙在齿宽方面分别为 0.29、0.31 和 0.32mm,靠近偏载方向齿轮啮合线有点蚀现象产生;对箱体检测,齿轮箱高速级与低速级轴承孔中心线之间交叉度约为 0.12mm,平行度约为 0.08mm;齿轮箱轴承采用厚度 10mm 的薄壁轴瓦,齿轮轴与轴瓦接触面有磨损,仅为正常接触面积

3、20%。在测量小齿轮推力面及轴瓦推力面数值比较后发现,小齿轮轴 A 处的轴向止推间隙为 0.60mm,此处推力轴承间隙超差。 2.相关技术数据分析 经检测后对各种数据进行分析:齿轮箱箱体为焊接箱体。在制造加工过程中,箱体的时效工艺及时间不足,带来在后期使用中箱体出现应力释放,箱体变形。箱体高速级与低速级轴承孔中心线平行度及交叉度数值超差,引起轴瓦变形,带来齿轮啮合出现偏载及轴颈啮合出现磨损,最终产生振动及噪音异常;箱体变形致使齿轮轴颈与轴瓦啮合不正确,致使小齿轮止推盘轴向磨损,齿轮轴向推力间隙超差,超出正常使用范围。通过以上分析,需要对齿轮箱进行总体设计改造,才可解决齿轮箱整体运转的问题。 3

4、.相关研究与设计 3.1 齿轮副齿计算 3.1.2 齿轮弯曲强度核算 3.2 齿轮装配形式 3.3 齿轮箱国产化设计改造 二是结合现场安装空间,在位置允许的情况下确定齿轮箱中心距不变,重新加工箱体,改进了齿轮箱箱体制造工艺,设计改变使用 15mm 厚度的轴瓦,并对齿轮箱齿轮安装形式进行调整,进行国产化扩替代设计及加工,该改造方案目前已设计加工完成并已使用,且通过了最终用户单位的评审认可。 4.结语 对于进口设备的国产化改造设计,首先应对原产品进行充分、仔细的分析和校核计算。再有针对性的提出改造设计思想,然后再依据此设计思想制定设计方案。使改造设计工作能够具有针对性的解决问题。 参考文献: 1全国齿轮标准化技术委员会.GB/T 10095-2008 圆柱齿轮精度制S.北京:中国标准出版社,2009. 2全国齿轮标准化技术委员会.GB/T3480-1997 渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法S.北京:中国标准出版社,1998. 3成大先.机械设计手册(4 版)M.北京:化学工业出版社,2002. 4郁明山.齿轮手册上册(2 版)M.北京:机械工业出版社,2003. 作者简介: 沈国峰(1972) ,男,大学本科,工程师,现供职于中国石化上海石油化工股份有限公司设备动力部,从事动设备运行管理工作。 王琦(1980) ,男,大学本科,工程师,现供职于郑州机械研究所,研究方向:齿轮传动方向。

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