1、浅谈路基工程掺石灰改善低液限粘土施工技术摘要:通过对掺加石灰改善低液限粘土路基施工工艺研究,总结了掺加石灰改善低液限粘土路基施工技术和质量控要点。 关键词:路基;掺加石灰;低液限粘土;施工技术 中图分类号:U213.1 文献标识码:A 一、工程和地质概况 固原至将台公路改建工程,位于宁夏固原市原州区境内。此地段属于宁夏南部山区黄土高原,地势南高北低,西南为六盘山山地。早在古生代以前,本地是一个浅海湖泊。后经加里东期运动,纵贯南北的古陆梁褶皱断裂隆起,形成早期地貌轮廓。自中生代以来,经过多次隆起、沉陷、剥蚀和沉积,尤其是新生代第三纪末喜马拉雅运动,六盘山褶皱隆起成山,奠定了现代地貌基础。第四纪以
2、来,在其上覆盖了不同时期的黄土物质,经过长期自然侵蚀,形成复杂多样的地貌特征。 项目区位于暖温带半干旱区。由于地处内陆,地势高亢,又受亚欧大陆及清藏高原气团控制,形成冬季漫长寒冷,春季气温多变,夏季短暂凉爽,秋季降温迅速;春季和夏初雨量偏少,灾害性天气多,区域降水差异大等气候特征。 境内年平均气温约在 66.2,最冷处六盘山顶 1左右,最暖处七营 7.7左右。常年最冷月 1 月,均温-14.3,极端最低温-28.1;常年最热月 7 月,均温 24.7,极端最高温 34.6。境内因地形、海拔不同,区域温差很大。大陆性气候很强,因此昼夜温差很大。多晴朗天气,日照充足,年均日照时数 2518.2 小
3、时,年日照百分率为 57.3%。12月日照百分率最高达 7.%,9 月最少仅 47.3%。日照时数由北向南递减,北部清水河谷平原地势平坦,可达全日照:西南六盘山区和东北丘陵区,因山丘阻挡日照时数减少。受地理环境影响,形成两个降水特点:一是由北向南降水逐渐增多,至六盘山形成降水中心,年降水量在 600 毫米以上,为本县地表水的来源区;二是地形复杂,昼夜温差大,加之受西北冷空气侵袭,暴雨频繁,降雨迅猛,山洪较多。 路线起点至孙家庄 K6+400 段为六盘山山前区和清水河台地之间,地貌平坦,农业生产相对发达,沿线植被好。自孙家庄到张易段,为翻越六盘山山脉红庄段,属越岭线,此路段通过叠叠沟涵养林项目区
4、,山大沟深、横坡陡竣、路线曲折、地表植被茂盛,山体大多为风化的泥页岩,气候相对湿润,裂隙水发育,海拔高度最大为 2280 米。 经勘察,旧路工程地质情况为:表层为素填土,灰黄色、亚粘土、软塑、松散,层厚 0.20.7m;第二层为亚粘土:灰黄色、灰黄色、软可塑;层厚 0.71.5m;第三层为淤泥质粘土:灰色、流-软塑,可塑性高、韧性高、干时强度高,分布普遍。路基填筑为借土填方,取土坑设在路基左侧,取土深度为 2.5m。采用挖掘机从取土场垂直断面取土样,土样的物理性能如下:WL =44.7%,WP =26.6%,IP=18.1,工程性能极差;作为路基填料,无法满足路基各层次部位的 CBR 值,采用
5、掺加石灰的方法对其改善后,石灰土的 CBR 值能达到路基施工技术规范要求。结合实际情况和投资造价,该工程路基填筑采用掺加 6%石灰改善处理。 二、施工过程 该项目改建前期,由于在该地区的施工经验不足和路基填筑施工方法考虑的不周全,在施工过程中出现以下几种情况: 1、原地面 20cm 掺灰 6%翻松碾压处理工程中,两侧临时排水设施不完善,未进行调整一定的路拱,在碾压过程中用自行式振动压路机进行振动压实,普遍出现“软弹”以及表面开裂等现象。 2、对路基填料没进行掺灰“砂化” ,因为取土坑内原状土的含水量特别的大,尽管在取土场内已用挖掘机将土甩出堆放一段时间,但是路基填筑后,仍需长时间的翻晒,周期长
6、达 20 天以上,更别遇到阴雨天,工程进度及其缓慢。 结合当地施工单位的经验并查阅有关资料,通过调整施工工艺,并对机械进行重新组合特别是碾压方式。经过一阶段的调整,使各个路基作业队掌握了低液限粘土的施工技术和质量控制。现介绍如下: 三、低液限粘土的工程特性 1、此区域的地下水位高,距自然地面在 1.5-2.0m 之间。 2、此区域的低液限粘土天然含水量以超过塑限。 3、软塑、韧性高、干时强度高, 4、需要长时间翻晒,层厚不能超过 20cm。 四、低液限粘土的施工技术要求和质量控制 1、加强路基临时排水设施的施工,临时排水应与地方自然沟渠相结合,一是可以将路基填筑时路表径流的雨水及时排除,二是可
7、以降低路基范围的地下水水位。 2、加强取土坑内的管理,由于该地区的地下水位较高,取土后在短时间内地下水迅速渗出,在取土坑内蓄满,必然给隔次取土带来不利因素,我们采取的方法是分块取土,及时降水。 3、在取土坑内,掺加设计灰剂量的 50%的生石灰,进行翻拌“闷灰” 。主要是粘土“砂化” ,降低其塑性指数和含水量,便于粉碎。由于生石灰掺入粘土后,土与石灰进行离子交换、碳酸化、结晶和灰结等化学和物理化学作用下,石灰的钙镁含量要衰减,最终为零。鉴于监理方质量检测采用的是压实度和灰剂量都要达到设计要求,故在土场内的闷灰时间不易超过 3 天。 4、第二次掺灰的主要作用是为了提高改善土的 CBR 强度和水稳性
8、,掺加的剂量应根据砂化闷灰后的结果补足,使其达到设计用量;二次掺灰宜选用生石灰粉,其次是消解后的熟石灰,消解后的石灰应过筛。 5、尽管运到路基范围闷灰“砂化”的石灰土,其含水量大部分仍超出重型击实的最佳含水量,需要翻晒。最简便的方法,就是利用铧犁和旋耕耙进行翻晒和粉碎,结合天气和风速,以表面稍干发白为原则,进行第二遍翻晒,直至接近最佳含水量。 6、严格控制低液限粘土的松铺厚度,应根据试验段确定的松铺厚度及运输车辆的大小打格划线上土。结合路基试验段松铺厚度控制在 24cm左右,压实厚度可控制在 20cm 以内。 7、碾压机械我们采用了轻、重型机械,工艺采用了轻-重-轻的碾压顺序,在原地面掺灰翻松处理和 90 区第一层我们采用了静碾的方式。碾压过程中要特别注意两点:一是控制碾压遍数,以 6 或 7 遍为最佳;二是控制碾压速度。 8、质量控制,主要严格控制石灰剂量和压实度以及层厚等。 五、结束语 在施工过程中不能套用老的施工工艺和方法。要分析所在地区土质的特性,通过多种施工工艺、碾压方式等试验;一定可以掌握适合该种土质的施工技术和质量控制方法。