1、韶钢 8#高炉泥炮液压站主油泵改造及优化摘要:针对 8#高炉炉前泥炮液压站进口油泵频繁出现故障,且进口油泵现场工况要求较高的情况。采用国产北京华德生产的 A7V117DR1-RPF-00 柱塞泵进行代替,同时对使用国产 A7V117DR1-RPF-00 柱塞泵在使用过程中的问题进行改造及优化工作,保证液压泥炮的正常运行。 关键词:泥炮液压站;柱塞泵;改造及优化 中图分类号:TH3 文献标识码:A 文章编号: 前言: 液压泥炮,属于冶炼行业必备的炉前设备,是冶炼行业必备的炉前设备,其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。在生产过程中液压泥炮发生故障会产生高炉慢风、休
2、风现象,严重时会造成炉前安全事故,给高炉生产带来巨大影响。 液压系统是液压泥炮旋转及打泥的核心系统,主油泵作为动力机构,其性能的优劣好坏直接影响到液压泥炮的动作。8#高炉炉前液压泥炮自2009 年 10 月投产至今,故障频繁,且进口油泵的现场工况要求较高,备件的成本费用较高。通过设计计算,采用国产北京华德生产的A7V117DR1-RPF-00 柱塞泵进行代替,并且取得了较好的效果。 1.液压泥炮各机构及工作原理 液压泥炮如由立柱基础、立柱、立柱及悬臂连接、回转旋臂装置、调整装置、炮体与臂架连接装置、打泥机构、管路系统和液压站等组成。打泥机构采用油缸活塞杆固定,缸体运动,推动泥缸活塞前进,油缸座
3、上装有挡泥环和漏泥孔,泥缸活塞采用涨圈式,可以有效地保证泥缸缸体内表面不被坚硬的泥渣划伤,并尽可能地延长其使用寿命,炮嘴与过渡管的连接采用斜锲式,炮嘴帽的安装用插销式,简单、方便。打泥机构如图 1 所示。 图 1 打泥机构 回转机构采用有两个固定铰支点的六连杆机构形式,使其回转油缸得以设置在旋臂体内,避免了油缸与铁水渣的直接接触,如图 2 所示。 图 2 液压泥炮安装示意图 液压泥炮的打泥及回转均通过液压系统来实现,液压泥炮的液压原理图如图 3 所示。 图 38#高炉液压泥炮液压原理图 2.现状分析 8#高炉炉前南、北出铁场各设有一套泥炮液压系统。每套泥炮液压系统主要由 1 个油箱、主泵组(恒
4、压柱塞变量泵) 、活塞式蓄能器组、过滤器、1 套循环泵组、电加热器、冷却器及阀台组成,分别控制两台泥炮工作。设计装机主油泵组为进口美国 Vikers 轴向恒压变量柱塞泵,型号为 PVXS-090-M-R-DF-0000-00,公称压力为 32MPa,公称排量为 90ml/r。每套系统布置三台泵(两用一备),泥炮工作时启动两台泵;泥炮保压堵口时只有一台泵工作。 由于液压泥炮现场工作状况及环境较差,因液压泥炮管道等检修频繁,杂物、颗粒混入液压油里,导致油液清洁度下降。且美国 Vikers 轴向恒压变量柱塞泵对液压油清洁度要求达 NAS 9 级以上,长时间运行,导致油泵故障发生,降低油泵的使用寿命。
5、通过对进口油泵解体检查发现,油泵内部分柱塞及配油盘等部件不同程度地存在轻微的划痕,重则柱塞断裂的情况,使油泵的运行过程中压力异常波动,无法调节,导致油泵运行失效,影响液压泥炮的堵口操作,严重情况下可能导致铁口无法堵住,铁水外溢,造成事故的发生,迫使减风操作,影响高炉炉况,导致炼铁成本的提高。面对如此严峻的形势,迫切地需对 8#高炉液压泥炮主油泵这种情况进行改进处理。 3.改进措施 图 4 1主油泵 通过设计计算,采用国产北京华德生产的 A7V117DR1-RPF-00,该泵公称压力 32MPa,公称排量为 117ml/r,代替进口美国 Vikers 轴向恒压变量柱塞泵,新泵安装如图 4,该泵压
6、力及流量均可满足泥炮堵口操作的要求,使用过程中压力调节正常,能保证泥炮的正常工作。 图 5 强制冷却油路安装图 由于国产力士乐 A7V117DR1-RPF-00 泵在长期在高压工作环境下,泵体会异常发热至 60oC 左右,需要对改造后油泵的冷却系统进行优化工作,对泵体进行强制冷却。如图 5 所示,从循环过滤冷却系统引一条冷却油管,接入泵壳体上方的冷却油入口,同时将泵变量机构下方的泄漏油接回油箱。通过设置强制冷却油路,降低泵体温度同时带走磨损颗粒,延长油泵的使用寿命。 4.实施效果 通过对 8#高炉泥炮液压站主油泵的改造、优化后,降低了液压泥炮的故障率,保证液压泥炮堵铁口正常,为高炉的顺行保驾护
7、航。同时降低备件采购成本,为炼铁成本的降低起到了一定的作用,取得了可观的经济效益:首先、避免使用更多进口油泵,按一年更换 6 台计算,每台油泵的价格为 48768.42 元,一年可节约备件费用 292610.52 元;其次、改进后,每年可节约因处理油泵故障而导致的休风时间 10 小时,按每小时产铁 350 吨,吨贴利润 400 元计算,可取得年效益 1400000 元。 改造后的国产油泵在使用过程中压力调节正常,泥炮的工况稳定。通过国产备件代替进口件,能满足生产的需要,而且相对进口件更易维护和保养,减轻了工人的检修的劳动强度,取得很好的社会效益。 5.结束语 液压泥炮作为高炉炼铁生产的关键设备
8、,其良好的运行状况,在高炉生产顺行中起到了非常重要的作用,同时在保障铁口安全生产中起到很好的防止作用。 通过对 8#高炉泥炮液压站主油泵改造,过程油泵代替进口油泵,自改造投入使用至今一年多的时间里,国产油泵运行良好、工作可靠,保证了液压泥炮的正常动作,取得了很好的效果。 由此可见,部分国产备件可以取代进口备件,能够达到同样的使用效果,通过 8#高炉泥炮液压站主油泵改造及优化工作的成功实施,为以后类似的改造工作提供强有力的实践和理论依据。 参考文献: 1张玉柱.高炉炼铁.冶金工业出版社,1995.12. 2人力资源和社会保障部教材办公室. 炼铁设备.中国劳动社会保障出版社,2009.7. 3杨家军. 机械原理.华中科技大学出版社.武汉,2009.2. 4姜继海. 液压传动(第 4 版).哈尔滨工业大学出版社.哈尔滨,2007.7.