1、1降低脱硫系统阻力方法探讨摘 要:针对栲胶脱硫塔的频繁堵塔分析了原因,在系统运行过程中,探寻各工艺指标的参数值,摸索出切实可行的操作指标,并在实际运行中取得了满意的效果。 关键词:脱硫 栲胶 堵塔 黑龙江黑化集团有限公司尿素装置 1998 年建成投产,生产出的半水煤气经脱硫等净化工序处理后,送入合成氨工段进行合成氨生产。 但自投产以来,脱硫系统一直面临着最大的难题就是堵塔现象,无法保证气体的正常送出,并且频繁扒塔,不仅浪费大量的脱硫溶液,同时扒下来的填料又难以清洗。为保证全系统的正常运行,经过认真分析,对脱硫系统的操作进行了调整,实践表明改进后的效果良好。 一、栲胶脱硫的机理 栲胶法脱硫属于湿
2、法脱硫,是利用碱性栲胶的水溶液吸收半水煤气中的硫化氢,然后借助栲胶和矾作为载体和催化剂将吸收的硫化氢转化为单质硫,发生吸收反应后的溶液利用空气在再生槽中进行再生,然后进入溶液循环槽重复循环使用。 二、生产中存在的问题 脱硫系统半水煤气经脱硫塔出口硫化氢含量基本保持在4050mg/Nm3,尚能够满足后系统的要求,但是脱除下来的硫回收率很低,大部分单质硫夹杂在溶液中往复循环,没有被浮选出,最终导致硫膏在2塔内大量沉积,塔内阻力上涨,被迫停车扒塔清理,至少平均两个月都要进行一次扒塔进行清洗填料。 三、调整改进措施 1.控制适当的溶液组成,溶液组分的好坏是脱硫效率高低的先决条件。根据工艺指标及数据分析
3、情况,及时适量(可通过计算)补充脱硫过程中所消耗的原料,以保证溶液的良性运行。 1.1 溶液的 PH 值 硫化氢系酸性气体,因此脱硫液应保持一定的 pH 值,一般将 pH 值控制在 8.59.0 。 pH 值太低,不利于硫化氢的吸收及栲胶溶液的氧化,并会降低氧的溶解度,溶液再生效果差;pH 值太高,会加快副反应,副盐生成率高,影响析硫速度,硫回收差且增加碱耗。pH 值主要取决于总碱度及碳酸钠的含量,可通过调整总碱度及碳酸钠含量来调节 pH 值。Na2CO3 是吸收 H2S 的主要物质,其含量越大,溶液的 PH 值就越高,则会有利于 H2S 的吸收,但是其含量过高,则会加大副反应物的生成,抑制溶
4、液的再生反应,同时影响到硫泡沫的形成,从而增大硫的沉积现象,使得脱硫塔的阻力上升。通过实践调整得出 Na2CO3:3.05.0g/l 为最佳。1.2 栲胶和五氧化二钒的含量 五氧化二钒 V2O5 是反应过程中氧的载体,栲胶是氧化剂,是溶液再生的必需物质,两者含量过高会使硫析出过快、硫颗粒过细,不易被浮选出来,对再生槽中硫泡沫的形成有抑制作用,从而使得单质硫沉积在脱硫塔填料表面上,增加塔的运行阻力。两者过低,会影响到溶液的再3生效果,使副反应加大。 通过上述数据的分析:表中 1 项中栲胶或 V2O5 含量低,溶液再生效果差,副反应多,悬浮硫偏高,2 项中栲胶、V2O5 较高,副反应低,表明再生效
5、果很好,3、4 项中各组分分配适当,再生效果很好,同时副产物也很低,经实际运行情况和分析论证我车间将溶液成分控制在一定的指标内,具体如下: 2.控制溶液温度 溶液温度过高会造成溶液在再生槽中流动加快,空气在溶液中停留时间缩短,直接影响到栲胶的再生度和硫泡沫形成的多少。从而增加了溶液中副产物的形成,使得溶液中悬浮硫含量过高。在相同的煤气处理量的情况下,溶液温度过高,直接导致其再生差,副反应加强,硫回收效率低,大部分单质硫夹带在溶液中,从而抑制了 H2S 吸收。经过改进后,将溶液的操作温度控制在 3540,再生效果良好,脱硫塔的运行阻力一直保持在 15kpa 左右,没有再发生堵塔现象。 3.提高喷
6、头再生空气量 为保证溶液的再生效果,有足够的空气量,在再生槽底部及硫泡沫堰槽周围增加了空气盘管,其空气量可自行调节,当喷头再生空气压力低时可用此空气补充再生所需的氧气量,用以保证硫泡沫的形成,有利于硫的回收。再生空气压力根据对比选择控制在 4.55.0kg/cm2。 结语:经过对工艺操作上的改进调整后,避免了频繁扒塔清洗填料。节省了大量的物力人力、节省了原料的消耗,使脱硫装置各项工艺指标正常,保证了全系统的安全稳定运行。 4参考文献 1栲胶脱硫工艺中氧化栲胶溶液表面性质的研究,煤炭转化,2010. 2栲胶脱硫过程中单质硫的生成机理,洁净煤技术,2011. 3栲胶脱硫工艺副反应副反应生成机理及影响因素的研究,太原理工大学,2010.