1、1锦 16(兴)一层系调驱效果分析摘要:本文简单介绍锦 16(兴)一层系调驱效果分析。 关键词:一层系调驱效果分析 Abstract: this paper introduces jin 16 (xing) is a series of strata displacement effect analysis. Keywords: an analysis of strata displacement effect. 中图分类号:X829文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013) 前言 锦 16块兴隆台是我区最大的稀油开发区块,含油面积 3.92km2 ,原油地质储量 2523104
2、t,标定采收率:51.0%。 “十一五”以来针对油藏剩余油分布零散、高含水、挖潜难度大的情况,积极探索由单一驱动介质向多种介质转变,在二层系开辟化学驱同时,提出了在一层系开展整体调驱研究。 一、锦 16一层系概况 锦 16块主体部位按三套层系开发,一层系为+1-4,含油面积:2.8km2、地质储量:881104t。共有油井 53口,开井 46口,日产液2720t,日产油 107t,水井 26口,开井 22口,日注水 2678m3。 1.1 问题一、油藏水淹状况逐步加剧 2据历年新钻井或侧钻井水淹情况统计,强水淹层和中强水淹比例逐年上升,中强水淹层比例已达 93.1,强水淹层达 79.4 1.2
3、 问题二、 剩余油分布零散 平面剩余油分布零散,紧靠目前注水方式注水,注水波及体积难以扩大。 纵向上剩余油主要分布于厚层顶部,从曲线形态上看呈台阶状。其次剩余油还分布于部分物性较差的薄差油层。 1.3 问题三、厚层吸水、薄层不吸水 1.4 问题四、挖潜难度越来越大 1.5 问题五、注水效果变差 经过 30多年的注水开发,进入特高含水期后,年注水增油逐年下降,从 1999年的 26420t下降到 2010年的 6252t。 1.6 问题六、现开发方式难以大幅度提高采收率 受二次采油技术界限影响,以现在注水开发方式开采,锦 16块难以大幅度进一步提高采收率。 二、调驱可行性分析 2.1 与推荐条件
4、对比,完全适合深部调驱 32.2 油层分布稳定连续,连通性好 2.3 化学驱调驱井组见到一定的增油效 2.4 具备大规模实施的条件 调驱措施效果平稳 工艺技术可行 通过近 20年的调剖研究与试验,水井调剖技术有了一定的技术基础,形成了独特的调剖剂体系,且具有完整的调驱设备,具备了大规模实施的条件。 三、调驱实施效果 3.1 选井原则 井网相对较为完善区域、剩余油较为富集的区域、井况好、工作量少,便于实施,优选一层系剩余油认识相对比较清楚的主体部开展整体调驱。 3.2 调剖体系的选择 纳米微球 在注入初期,由于微球的原始尺寸只有纳米级,远远小于地层孔喉4的微米级尺寸,因此可以顺利的进入到地层深部
5、,随着时间的不断延长,微球不断水化膨胀,直到膨胀到最大体积后,依靠架桥作用在地层孔喉处进行堵塞,从而实现堵水作用。由于微球是一个弹性球体,在一定压力下会突破,逐级逐步液流改向,从而实现深部调剖。 弱凝胶 弱凝胶作用机理:弱凝胶是由低质量浓度的聚合物主剂和交联剂通过分子间交联形成。 交联主剂:一般选择 HPAM,质量浓度为 800-3000 mg/L。 交联剂:主要有树脂、二醛和多价金属离子等,美国使用最多的是醋酸铬、柠檬酸铝和乙二醛,我国应用较多的为酚醛树脂预聚体、醋酸铬、乳酸铬、柠檬酸铝等。形成的凝胶强度通常在 0.1-2.5 Pa,现场应用则根据地层及生产状况选择凝胶强度。 3.3 压力及
6、视吸水指数的变化 2010 年,锦 16块实施弱凝胶调驱 4口,微球调驱 1口,措施后视吸水指数都有不同程度的下降,注水压力提升,达到了措施效果。 3.4 措施效果 3.5 吸水剖面 锦 16-20-43侧井吸水厚度增加 5.9m,锦 16-22-43侧吸水厚度增加2.4m,证明调驱见到较好效果。 53.6 指示曲线 图 1 指示曲线前后对比图 3.7 井组增油 图 2 锦 16-22-43侧井组弱凝胶调驱措施效果曲线图 四、经济效益评价 通过五个井组的调驱工作,累计增油 0.7000万吨。 原油售价:3769 元/t。 操作成本:750 元/t。 调驱成本:235.45 万元 当年创经济效益: =累产油量(原油售价-操作成本)-调驱成本 =7000.44(3769-750)-2354500 =1877.9828104 元 五、结论及建议 5.1 锦 16兴隆台 I层系油层通过大规模开展调驱,实现区块注采结构的调整,达到控水稳油的目标,改善开发效果。 65.2 继续在锦 16块(I、III 层系)扩大开展实验及研究工作,从而找到提高调驱效果的最佳方式。