隧道洞口段变形处理方案探讨.doc

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资源描述

1、1隧道洞口段变形处理方案探讨摘要:隧道洞口浅埋偏压段支护及仰坡变形是隧道施工中的一种常见病害,关系隧道的整体稳定性及安全施工。以某隧道洞口段施工过程中出现的变形病害为工程实例,就变形处理方案进行简单探讨,为类似隧道工程提供参考。 关键词:洞口;浅埋;变形;处理 中图分类号:U45 文献标识码: A 工程概况 该隧道采用左、右线分离式布设,其中左线隧道长度 2160m,右线长度 2170m,线间距约 30m,隧道最大埋深 130m,最小埋深 2m。 隧道位于勘察区属构造剥蚀丘陵区,地形起伏较大,坡度较平缓,部分地段由于风化、崩塌,形成陡坡、陡坎。地表植被十分发育,自然坡度 1540,局部为 40

2、55,高程 100290m 之间。区内最高标高为 285.3m,最低标高为 107.3m,相对高差 178.00m。隧道走向与山脊走向近于垂直。 隧道进口位于一近东西向斜坡上,根据钻探揭露上覆粉质黏土层厚15.6519.10m,微风化灰岩厚度 14.33m,斜坡自然坡度 1540, 岩层产状 5638 斜坡临空面方位 75,与路线走向呈 20小角度斜交。见图 1;隧道进口 ZK20+125ZK20+440、YK20+100YK20+440,顶板厚 0.047. m,岩性为中-微风化灰岩,岩体破碎较完整,岩质较硬,2节理裂隙发育,岩溶发育隐晶质结构,中-厚层状构造。局部夹有强风化团块,裂隙发育,

3、受构造影响,岩体较破碎。围岩纵波速度 Vp= 500-3720m/s,围岩分级为级,岩溶地段,钻探揭露溶洞以黏土充填,有突水突泥可能,洞身开挖后很难形成承载拱,处理不当可能出现地表下沉甚至引起大体积坍塌及冒顶。 图 1 隧道进口地形图 现场变形情况及原因分析 2.1 现场变形情况 (1)左幅 ZK20+148 处右侧边墙及拱腰附件出现竖向裂缝,长约3m,缝宽约 510mm,如图 2 所示;洞内 ZK20+145155 段,左右边墙中部各出现一条水平方向裂缝,缝长约 5 米,缝宽 36mm;洞顶地仰坡出现多处裂缝,裂缝长度约 38m,缝宽 411mm,如图 3 所示,地表喷射混凝土多处鼓起,高度

4、约 29cm,如图 4 所示;洞顶截水沟侧壁多处出现贯通裂缝,缝宽 13cm,局部下错 13cm,如图 5 所示。 图 2 进口左幅洞口 ZK20+148 竖向裂缝 图 3 进口左幅地表仰坡开裂 3图 4 进口左幅地表喷射混凝土鼓起图 5 进口左幅截水沟开裂 (2)进口右幅 YK20+120 处左侧边墙出现竖向裂缝,缝长约 1.5 米,缝宽 35mm,如图 6 所示;右幅套拱顶出现沿隧道轴向裂缝,长约 2 米,缝宽 24mm,如图 7 所示;洞顶仰坡多处出现裂缝,长度不一,缝宽约37mm,如图 8 所示;右幅地表截水沟整体下沉明显,沟身边沿多处喷射混凝土鼓起约 25cm,如图 9 所示。 图

5、6 进口右幅 YK20+120 处裂缝图 7 进口右幅套拱拱顶处裂缝 图 8 进口右幅洞顶仰坡裂缝图 9 进口右幅洞顶截水沟下沉 2.2 变形产生的原因 2.2.1 监控量测数据分析 图 10 左幅 ZK20+152 地表沉降最大点变化曲线图 11 左幅 ZK20+130地表沉降最大点变化曲线 左幅 ZK20+152 地表沉降最大点位于隧道中心线偏左位置,累计沉降4量达 108mm,前期沉降速率最大达到 7.6mm/d,处于明显变位状态;右幅YK20+130 地表沉降最大点位于隧道中心线处,累计沉降量 71mm,最大沉降速率 5.1mm/d,处于明显变位状态。洞内拱顶沉降情况:左幅ZK20+1

6、48 拱顶累计下沉 45mm,最大沉降速率,5.2mm/d,变形明显;右幅YK20+123 拱顶累计下沉 68mm,最大沉降速率 6.5mm/d,变形明显。从监控量测数据变化情况可以看出,右幅隧道洞口明暗交界处岩体变形明显,与现场发现右洞套拱拱顶处出现纵向裂缝相吻合。洞内周边收敛情况:左幅 ZK20+148 断面累计收敛 23mm,最大收敛速率 1.5mm/d,右幅YK20+123 断面累计收敛 21mm,最大收敛速率 1.8mm/d,从监控数据可以看出周边收敛量不大,在允许范围之内。所以洞口段初支及地表裂缝是由于不均匀沉降引起的。 2.2.2 变形产生的原因 在隧道施工中,由于各种因素的影响

7、,洞口段的变形直接影响了施工过程中隧道的整体稳定性。一般初衬及地表变形主要是由于衬砌的设计、施工不适应围岩的地质条件而引起的、说明隧道中有些部位的受力状态比设计预期更为不利。因此,分析隧道变形特征及产生的原因至关重要,便于做出合理的整治措施。 2.2.2.1 地质及环境因素 洞口浅埋段主要以粉质粘土为主,遇水呈塑性变形,埋深较小210m,坡度平缓 1530,覆盖层较薄,结构松散,隧道开挖后产生临空面,地表下沉较大且难以形成承载拱,产生裂缝;地下水丰富,开挖过程中失水较多,隧道初支成型后存在较多渗水点,围岩失水固结也5会造成地表不均匀沉降开裂。岩体在地下水长期侵蚀下极易软化,使得围岩松弛、强度降

8、低,承载力较小,不足以承载隧道衬砌结构,使其不均匀沉降,且随着时间的推移,在初期支护衬砌结构受力大和最薄弱的地段产生裂缝。且由洞口地形图(图 1)不难看出左洞左侧存在偏压问题,ZK20+152 断面左侧点沉降量比右侧明显要大,点位整体向左侧偏移35cm,所以偏压也是左洞变形较大主要原因之一。 2.2.2.2 施工设计原因 仰拱未能及时施作,按照设计要求洞口段采用上下台阶开挖预留核心土法,台阶长度控制在 1015m。所以在隧道开挖支护过程中,上台阶长度小于 10m 前,仰拱未能及时跟进,初支不能及时闭合成环。洞口段围岩复杂,工序整体循环时间较长,仰拱施作周期较长,不能及时跟进,也是引起造成沉降过

9、大的原因。 变形处理方案 本隧道在开挖过程中充分考虑到洞口变形问题,预留变形量控制在1520cm,左右幅洞内初支变形均未侵入二轮廓线。所以此次变形处理方案不需要对初支进行换拱,只进行洞内及地表加固,左幅偏压处理,控制隧道沉降即可。 3.1 洞内加固方案 在拱顶及地表沉降速率过大进行预警之后停止掌子面掘进,主要采取以下措施:(1)喷锚封闭掌子面,利用洞碴对掌子面进行反压回填处理,防止掌子面垮塌,造成二次病害。 (2)在上台阶处拱角处左右两侧6各增加 2 根42*3.5mm 锁脚小导管,长 3.5m,加工成钢花管注浆;施作10m 临时仰拱,仰拱采用 I18 工字钢,间距 50cm,与初支钢拱架焊接,并喷射 26cm 厚 C25 喷射混凝土,使隧道初支闭合成环;(3)临时仰拱上采用42*3.5mm 钢花管对洞内基础进行注浆加固处理,钢花管梅花型布置 1.0m*1.0m,管长 6m 可以伸长到隧道设计基底轮廓线以下 1m 处,对基础进行注浆加固,防止地下水渗漏,提高基础承载力。如图 11 所示。注浆参数:水泥浆水灰比 1:1,注浆压力 0.51.0MPa,终压 2 MPa。注浆完成 2 小时后,检查每个管内浆液是否饱满,未达到要求的必须进行 2次注浆。

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