注水系统节能降耗分析及对策.doc

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1、1注水系统节能降耗分析及对策摘 要:高压离心式注水机泵具有效率高、排量大等优点,注水站节电降耗上主要受注水管网调节,注水压力、开泵台次及注水量变化影响,目前,注水机泵老化,外网高压管线结垢堵塞,压力升高单耗上升。在系统节能降耗上,加强节能高效泵运行力度;完善不同泵型的优化匹配调整,针对不同时期注水量的变化,及时调整运行泵型,降低注水泵出口阀门截流损失无功消耗;在允许范围内实施注水站削峰填谷运行;合理确定并联运行工况点,提高平均泵效;进一步实现注水泵供水能力的精细调节,降低注水单耗。 关键词:注水系统 优化 匹配 节能降耗 分析对策 一、注水系统节能降耗工作现状 孤东集输大队注水系统有高压离心式

2、注水泵站六座,主机设备 32 台,其中,KGF500 型 3 台,HD500 型 2 台,DF300 型注水机组 9 台,DF350 型注水机组 3 台,KGF350 型注水机组 8 台,DF400 型注水机组 4 台,DF200型注水机组 3 台。共运行注水泵及注聚泵 14 台,污水回注量12.1104m3/d: 二、系统降耗存在问题及原因分析 1.泵站投产设计方面 由于工程资料不准确,对管路阻力计算不准确,选用过大的安全裕量,而选用设备时担心计算压力流量不能满足工艺需要,造成选用设备2的额定流量超过工作时实际所需流量,多台泵联合工作时,不能实现高效工矿区运行。选用拖动设备功率过大,存在“不

3、能满负荷运行”现象,导致电机功率和功率因数降低,无功损耗较大。 2.工艺要求变更方面 随着油田开发需要而变更注水量,现场生产操作人员为满足生产需要,只有利用阀门增加管路阻力,满足流量,管网压力的工艺要求造成无功消耗增加,设备使用效率降低。 3.现场生产调节 由于长期的各种原因,造成设备“只要转就是好泵”的认识的存在,加之注水泵的工作状态,受许多因素的影响,本质上是一个多变量,不易形成一套节能调节模式。 4.管理方面 由于现场生产操作人员理论、实践水平所限,现场调节控制不熟练,导致设备在调整过程中的磨损不同程度影响设备的运行寿命,维护保养上也因工艺技术条件所限,业务技术掌握不够,修保质量不过关,

4、不能保障设备处于优良的技术性能,不能最大限度地发挥注水泵的效率,管理上也因认识上的不到位,日常管理过程中监测手段不齐全、不完善,不少测试内容只能靠经验判断,管理上缺乏的精度和深度。 5.设备维护保养 资金不到位,设备评估不完善,缺乏预防性修理及日常性强制保养措施;冷却系统流程、换热设备结垢严重,降温效果差,注水电机超温运行;机泵连轴器弹性减震胶圈磨损严重,机组震动大,监控计量误差3大;造成机组达不到高效工矿区安全运行条件。 三、具体情况分析及采取措施 1.注水机泵优化匹配调整 合理调节外部管网压力及污水回注量,降低泵管压差,针对东五注 DF400 型注水机组运行情况为例,通过注水机泵优化匹配调

5、整,东五注 DF400 型注水泵,配套电机功率 2200 千瓦,换型 1 台 DF200 型泵,配套电机功率 1600 千瓦,注水干压由 14.2MPa 下降 0.2MPa,保持 13.9-14.0MPa,全年估算可节电 180 万 kWh。 2.合理调节注水泵运行工矿 注水泵运行工矿是由离心泵的特性曲线和管路特性曲线所决定的,当注水泵出口阀门开度发生改变时,随着管路阻抗的变化,泵的实际运行工况点也发生相应的改变,泵的流量及压力发生变化。现场泵效测试表明 DF300 型注水泵工况区间一般在泵效 73%-77%运行电流在 185A,泵水单耗平均约 5.35KW.h/m3,当运行工矿点改变时,运行

6、电流降至175A,泵效在 72%,泵水单耗约 5.72kwh/m3,每立方水将多耗电0.97kwh,但离心泵实际所需用功率下降约 95kwh,如在满足生产需要的情况下,及时合理调整注水泵运行工作状态,达到低耗高效的目的。 3.提高注水泵使用效率 泵站运行效率的高低与其设备使用效率有着直接的关系,影响着注水泵使用效率的因素主要有:站内干压过高,机组运行参数不合理,设备本身的技术性能指标等原因有关,我们从泵压、泵效、单耗之间的关系中可以看出,随着外部干压或因调节不当的泵压升高,泵的工作状态4偏离离心泵的最佳工作点,处于低效区运行时,泵压与泵效成反比关系,与单耗成正比关系,泵效降低单耗上升,反之泵效

7、上升,单耗下降,这说明泵压越高,机组所做的无用功越多,泵所打出的水越少,从泵效测试可以看出,DF300 型注水泵在高效区泵效 78.0%单耗:4.85kwh/m3,泵压 14.4MPa,干压 14.2MPa,此时泵效为额定泵效的 98.6%,当干压14.0MPa 泵压 15.0MPa 泵效 69.5%单耗 5.96kwh/m3 此时泵效为额定泵效的 87.9%,单耗上升 1.11kwh/m3 干压下降 0.2MPa,采取调节出口阀开度降低泵干压差,减少管路阻力损失,使注水机组保持在合理高效工矿区运行,可提高设备使用效率。 4.加强多台泵联合工作时,运行工矿点调整 4.1 制定注水泵安全调控工作

8、区:保证设备安全正常运行作为首要条件。 4.2 制定注水泵可控项点:注水泵的无功损耗:注水泵节流工作状态将增加无功损耗,一是增加阀门损失功率,二是两种情况压力不同而增加的水泵损失功率。 4.3 管路节流调节,即在改变注水泵出口阀门开度,从而改变管路中局部阻力,管路特征系数,使管路特性发生变动,在泵性能曲线不变情况下,工作点发生变化,达到调节注水电机运行负荷的目的。由于注水量发生变化,为满足生产需要,采取出口阀调节开度时,缺乏较为具体的参考数据,而造成不合理工作状态,通过泵效测试掌握注水泵的性能及不同状态下的无功损耗。 4.3.1 确定并联工作时运行工况点。 54.3.2 优化运行参数。注水泵运

9、行效率的高低与注水泵进、出口压力、注水干压、电流、电压、泵排量等多种因素有关系,为了选择出泵效较高,注水单耗较低的运行参数,我们利用泵效测试仪对不同运行参数状况下的泵效进行测试,从中选择出符合既符合生产需要,泵效又相对较低的几组参数组合,然后在生产中加以实践验证,从而选择出最佳的运行参数。 5.按时进保,保证进保质量。严格的修保制度。 6.加强操作培训,提高职工业务技术水平。 四、结束语 一是根据不同时期油田注水要求,合理注水管网压力、注水量调节;二是加强注水机泵改造投入,应用新型高效节能注水泵;东二注注聚系统原 7#注水泵 DF300 型更换成 DF350-15010 型泵后,避免运行 2 台DF200 型注水机组,节电效果明显。注水系统实施注水机泵优化匹配调整,效率在 76.5%以下注水泵应逐步更换成高效节能新型注水泵;三是提高注水泵站微机自动化监控水平,提高注水站优化参数运行能力,保持注水机泵高效工况区运行;四是更换老化超检流量计及电度表,提高注水站计量精度。 参考文献 1注水新技术石油工业出版社. 2注水地面工程石油工业出版社.

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