兴古潜山油井见水特征浅析.doc

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1、兴古潜山油井见水特征浅析摘要:对兴古潜山油井见水特征进行简单的分析。 关键词:油井见水;分析;特征 Abstract: the characteristics of popular the buried hill of water breakthrough of simple analysis. Key words: water breakthrough; Analysis; Characteristics of the. 中图分类号: TE355 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013) 一、油藏概况及开发现状 兴隆台潜山位于辽宁省盘锦市兴隆台区。兴古潜山在中生界和太古界共分

2、布有中生界砂砾岩油藏、中生界角砾岩油藏和太古界变质岩潜山油藏共三套油藏, 。 截止 2012年 9月底,兴古潜山油藏共有采油井 72口,开井 53口,核实日产油 2099.3吨,日产气 53.10万方,综合含水 7.98%,1-9 月阶段产油 60.55万吨,阶段产气 1.2683亿方,累产油 239.80万吨,采油速度 0.78%,采出程度 2.17%,累产气 7.1769亿方。共有注水井 4口,开井 2口,日注水 158方,年注水 4.28万方,累注水 4.64万方。 其中主体块投产油井 59口,其中水平井 42口,日产油 2026.7吨,累产油 216.41万吨,占整个兴古潜山的 90.

3、7%。目前按动用储量计算采油速度 2.45%,采出程度 6.84%。 二、兴古潜山油井见水概况 1、兴古潜山见水油井统计 兴古潜山目前共有 15口水平井,4 口直井见水。日产水 255.7方 ,累产水 5.624万方。 2、兴古潜山见水井分布 兴古潜山见水水平井均处于主力断块内部,在、段均有见水井,其中段仅投产 1口井(兴古 7-H406) ,且投产即见水,含水100%;段水平井均在生产过程中逐渐见水,垂向上主要分布在段下部,平面上见水井主要分布在主力断块的东部(即兴古 7块、兴古 7-12块东部) 。另外见水的 4口直井垂深分布在 40484666m,均为段井,平面上分布于外围区块,目前全部

4、抽油生产。 3、兴古潜山油井含水上升情况 兴古潜山持续出水井 14口,其余 5口为井口偶然见水,14 口持续见水井持续生产,对油藏整体开发形式影响最为关键。兴古 9-3在 2010年6月试油见水, 2010年下半年兴古潜山见水井 5口,2012 年共 9口井见水。特别是兴古潜山段已投产的 16口水平井中,已见水 10口。截止今年 8月,14 口持续出水井综合含水达 31.5%。兴古潜山总体含水由2010年 6月的 1%上升到目前的 8%。 三、兴古潜山见水油井生产特征分析 兴古潜山油井见水后,生产特点主要表现为:1、油井初期见水后虽仍然可以自喷生产,但产量大幅度持续下降;2、油井含水上升至 3

5、0-40%左右时,油井普遍停喷;3、油井因含水上升停喷后,多数井(例如兴古7-H323、兴古 7-H325、兴古 7-H308、兴古 7-H322)替喷均无效,下泵生产时全部高含水,产量较低。产量大幅递减或停喷,停喷上抽后油井高含水。如兴古 7-H310井,含水达到 40%以上后,停喷,下泵后日产液 25方,含水 100%。 兴古潜山见水井生产特点同单井不同阶段生产特点,目前兴古潜山含水的自喷井有 8口,日产油量 441.3t,日产水量 58.7m,综合含水 11.74%。因出水停喷油井 11口,其中兴古潜山投产即见水的油井有4口,过程中因含水上升而停喷的油井有 7口,在投产过程中停喷油井分析

6、,油井在含水 30-40%之间油井普遍停喷,因油井停喷下泵生产井 8口,下泵后含水迅速超过 80%,日产油量下降至停喷前的 1/5,兴古 7-H310井下泵后含水更是高达 100%。 四、兴古潜山油井出水原因分析 兴古潜山油井见水主要集中在、段,由于两段见水特征不同,故下面介绍不同层段油井见水原因: 1、兴古潜山见水油井的生产特点分析 (1) 、段油井见水分析 兴古潜山目前投产的段油井中,有 5口井不同程度见水,其中直井 4口(兴古 7-10、兴古 7-19、兴古 7-S105、兴古 9-3) ,水平井 1口(兴古 7-H406) 。 兴古潜山段油井均投产即见水,其中兴古 7-H406、兴古

7、7-19全部产水,其余井显示油水同出的特点,表现为油水界面附近层位的生产特点。通过对段直井的生产层位分析,油井见水生产井段均在 4480-4750m之间,特别是对兴古 9-3、兴古 7-15井在 4700m以下试油全部出水,结合陈古潜山的陈古 3、陈古 1-2、陈古 1-1及马古潜山的马古 8、马古 8C的试油及生产情况表明,兴隆台潜山带油水界面在 4670m附近。 (2) 、段油井见水分析 兴古潜山钻井过程中多井漏失钻井液,总漏失量在 1.2万方左右,目前各井累计产水量已超过 5.6万方,剩余出水量只能是地层水。结合水性化验分析,高液量、高含水油井矿化度由 10000mg/L逐渐下降至500

8、0-6000mg/L之间,并保持稳定,表现为漏失钻井液随地层水逐渐产出并排净的特征。由于兴古潜山油水界面在 4670m附近,且油井均在生产过程中逐渐见水,反映出地层水已形成锥进,并已形成突破,导致油井见水。由于目前见水油井均集中在东部地区,东部地区段油井甚至已出现偶然见水现象,表现出潜山油藏裂缝发育并起到主要的沟通作用,底水沿裂缝锥进,油藏显示强非均质性。就目前生产情况分析,目前水锥高度在段下部(3900m)以上。 2、见水井地质特征分析及油藏工程分析 针对兴古潜山强非均质性油藏,动态分析认为底水锥进的可能性是完全存在的,其中应用物质平衡法计算兴古潜山底水侵入量,目前压力下降 10.6MPa,

9、底水上侵量在 17.55万方以上。 五、结论及下步建议 根据对兴古潜山见水油井生产特征及水性分析,可得出主要结论有:1、兴古潜山油水界面不是水平的,东部区域油水界面应高于其余地区。 2、兴古潜山地层水已形成锥进,并且锥进速度有不断加快的趋势。 3、兴古潜山油井在含水 30-40%左右停喷,停喷后产能无法恢复 4、油井含水对产量影响巨大,目前折算持续出水井年递减率34.8%。 5、兴古潜山各井水性未完全稳定,但总矿化度在不断下降,地层水应为 CaCl2水型。 下步建议: 1、降低采油速度 兴古潜山自投产到目前累计进行系统试井工作 7井次,以此确定合理的生产制度为 5-6mm油嘴,而目前多采用 6

10、-8mm油嘴生产,主力区块采油速度已达到 2.45%,目前底水锥进严重。应重新确立一个较小的工作制度,控制底水锥进的速度。 2、必须对兴古潜山具体注水方法进行研究 目前兴古潜山仅开注水井 2口,其中段 1口,目前关井,累计注水 1.9万方,段 2口,注不进关井,累计注水 361方,段 2口,累计注水 1.3万方,目前开井 2口,日注水 158m3。由于潜山目前流压月压降高达 0.32MPa,油藏总体压力已下降超过 25%,人工补充地层能量是一种必然,而目前油井受压降形成的水锥、水瘠已经波及至三段水平井,油井产量下降甚至停喷。两者之间存在这一种矛盾因而必须重新考虑底部上托注水的可行性及注水方式。

11、 3、对兴古潜山油井堵水措施进行研究 针对目前兴古潜山油井见水后产量递减严重的现实,必须开展兴古潜山油井、特别是水平井的堵水工艺研究。对油井裂缝发育情况研究,开展压裂低渗层改善产液剖面和化学堵水的可行性研究。 4、兴古潜山注入水及入井水必须与 CaCl2水型配伍 由于潜山地层水水型已基本确定为 CaCl2水型,在注水补充能量时必须考虑注入水与地层水的配伍性,特别是目前兴古潜山注入水为新生界采油时分离的污水,水型为 NaHCO3,兴古潜山地层不存在水敏及盐敏矿物,但 CaCl2水型的地层水可以与 NaHCO3注入水形成 CaCO3结垢,地层后期结垢必然会堵塞地层,造成储层渗透率变低,油井产能下降。

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