1、越南某循环流化床电厂底渣输送系统研究【摘要】CFB 锅炉的底渣处理直接关系到整个电厂的环保特性和运行环境,本文对越南某循环流化床电厂的底渣输送系统方案进行探讨,并与国内外同类技术进行了比较,指导今后的 CFB 锅炉除灰渣系统的设计与优化。 【关键词】CFB 锅炉,底渣输送系统,气力输渣 中图分类号: TK223 文献标识码: A 概述 由于大容量 CFB 锅炉的底渣排放具有温度不稳定、排渣量不稳定、底渣颗粒度不均匀等特点,因此作为 CFB 锅炉枢纽工程的辅助设备底渣系统极易发生问题,如设计、选型处理不当,容易造成非正常停炉事故的发生。所以,底渣系统的设计与输渣方式的合理选择,成为排渣系统的重要
2、课题。鉴于越南当地运行中的 CFB 机组除渣系统的失败教训,越方业主对除渣系统高度关注,也提出了更高的要求:自动化程度高、系统运行稳定、环保无扬尘、集中贮存、管带机转运至灰场等。为满足上述要求,并保证现场布置的合理性,最终确定了机械输送+气力输送+管带机输送的底渣输送系统。 气力输送作为机械输送与管带机输送之间的衔接环节,是保证整套系统能够正常运行的关键。本项目的气力输渣系统为目前国内设计的出力最大的气力输渣系统。 技术方案 系统配置及出力 底渣输送系统由机械输渣系统和气力输渣系统组成。锅炉设计煤种的渣量为 23.33t/h。单台锅炉由锅炉厂配置设 4 台滚筒式冷渣器,每台冷渣器的最大出力为
3、18t/h,单台炉机械输渣系统的出力与冷渣器的最大出力相适应,取 80t/h。每套机械输送系统由 1 台埋刮板输渣机、1 台斗式提升机和 1 座中转渣仓组成。 因碎渣机出力的局限,为保证最差工况下系统的稳定性,每台炉设2 套气力输渣系统,1 套运行 1 套备用,系统出力为 60t/h,为锅炉设计煤种渣量的 250%,极端情况下也可 2 套系统同时运行。气力输渣系统由振动给料机、碎渣机、输送仓泵及管道等组成。1 号炉水平输送距离220m,垂直输送距离 32m,系统耗气量为 106.56Nm3/min ;2 号炉最大水平输送距离为 60m,垂直输送距离 32m,系统耗气量 64.58Nm3/min
4、。输送用压缩空气由除灰专业空压机提供,仪控用气取自热机专业提供的全厂仪控用气。气力输渣系统主要参数表如下: 系统流程及设备布置 气力输渣系统图如下图所示: 从锅炉冷渣器排出的底渣(温度120)经埋刮板输渣机、斗式提升机输送至中转渣仓。中转渣仓下设 3 个出口,其中 1 个出口为事故排渣口,另外 2 个出口接振动给料机及碎渣机,经破碎后的底渣经碎渣机下方的缓冲料斗进入输送仓泵。 每台炉中转渣仓 6.50m 运转层设置有 2 台碎渣机,碎渣机上方布置有振动给料,以保证碎渣机的均匀进料及破碎粒径。碎渣机及振动给料机的出力为 40t/h,破碎粒径能满足气力输渣系统的要求。 每台炉中转渣仓下 0.00m
5、 处布置有 2 台输送仓泵 D 泵,每台输送仓泵工作容积为 3.18 m3。每台炉设置 2 根渣管,即每台输送仓泵出口设置1 根渣管。4 根渣管均须变径一次,#1 炉渣管由 27312mm 变径至32512mm;#2 炉渣管由 21910mm 变径至 27312mm。管道布置上通过增大弯头转弯半径、增加空间弯头、尽量增长直管段、管道变径、采用耐磨材料等措施减少管道和弯头的磨损。 关键技术及主要创新点 3.1.合理的选择碎渣机:碎渣机为整套系统的关键设备,出料粒径应能满足气力输渣系统的要求,同时对底渣粒径不均匀、粒径过大或是排渣温度过高等情况有较强的适应性。 3.2.合理的布置设备:碎渣机入口应
6、有能定量给料、在碎渣机入口宽度方向上均匀给料的振动给料机,方能保证碎渣机的破碎效率。碎渣机与输送仓泵之间应有缓冲渣斗,炉渣可连续排放,不需等待,为锅炉冷渣器运行提供了良好的条件。 3.3.合理的选择气力输送方式:D 泵的进料阀、出料阀、平衡阀、排气阀均采用专利技术生产的圆顶阀,最高工作温度可达 480,为适应CFB 锅炉床渣温度的变化提供了保证;出口圆顶阀的开度可调,并能够实现 PLC 程序控制下自动可调运行。由一系列的元器件构成 1 个闭式反馈回路,当探测到管道内的压力升高到设定值时,出料圆顶阀会暂时关闭,管道不再进料,直到管道内压力下降到安全值,出料圆顶阀再重新打开,整个输送过程压力保持在
7、平稳范围内,使系统始终运行在稳定区域。 与当前国内外同类技术综合比较 4.1.选用国际技术领先的 SANDVIK 碎渣机,保证破碎粒径满足气力输送系统的要求。 4.2 选用了振动式给料机,能实现碎渣机进口的均匀给料,并采用了多料位连锁功能,有效的防止了因碎渣机卡涩造成的堵料。 4.2.采用专为输送底渣设计的 D 泵,结构安全可靠,能成功输送大粒度、高温炉底渣。正压溪流相输送系统无机械转动设备,故障点较少,输送设备主要的易损件为圆顶阀密封圈,检修维护工作量较机械输送明显减少。在锅炉投运后,没有因底渣输送统问题而影响整台锅炉正常运行。 4.3.利用 PLC 可编程程序控制器,实现整个程的全自动控制运行。 4.4 环保效益好。干渣在密闭的设备内流化在密封的管道中输送,不受外界条件影响,无粉尘冒,使现场工作环境改善,便于渣的二次利用。4.5 气耗较低、磨损较小。采用正压溪流相输送设计灰气比为814kg 渣/kg 气,空气耗量较低,节省用气量。 【参考文献】 【1】杜彦军,张红梅,张国远,李广平,陆宝华.溪流相气力输送技术在 CFB 锅炉底渣处理中的应用分析.河北电力技术,2004, 【2】丁岩峰,张春霞,张奉昌.对大型循环流化床锅炉机组底渣输送方式的探讨.电站辅机,2011 【3】张国辉,周若明,张保瑞.CFB 锅炉底渣气力输送系统介绍.河北电力技术,2004