1、中压蒸汽凝结水弯头泄漏分析摘要:本文分析了现场弯头管件泄漏原因及机理,提出了杜绝泄漏发生的原因及改进措施。 关键词: 凝结水 弯头 泄漏冲蚀. Abstract: This paper analyzes the elbow pipe leakage cause and mechanism, put forward to eliminate the leakage reasons and improvement measures. Keywords: condensation water elbow leakage erosion. 中图分类号:TQ085 文献标识码:A 炼油装置能源中,中压蒸
2、汽利用范围很广。炼油厂中的中压蒸汽主要应用在一下几个方面,转化为汽轮机的动能,给工艺介质加热或者直接作为工艺介质参加化学反应。大港石化汽油加氢脱硫装置中压蒸汽主要用作给换热器加热,冷凝后的凝结水送出装置返回动力锅炉回收。凝结水管路中一弯头管件,2008 年开工后运行了 5 年出现了冲蚀泄漏现象。作者根据中压蒸汽工艺流程,弯头本身材料,冲蚀原理几方面对弯头冲蚀泄漏现象进行了分析。 一、中压蒸汽流程 3.5MPa 中压蒸汽从装置外来,进入减温减压器调整到合适的温度,一路入原料换热器 E-103 管程加热催化汽油原料,另一路进入分馏塔重沸器 E-107 管程,凝结水均进入分水罐,最后两路凝结水合为一
3、股进入中压蒸汽凝结水罐 D-314,闪蒸出的低压蒸汽进入 1.0MPa 低压蒸汽管网,另一路从罐底液控压控送出装置返回动力锅炉系统。 图 1 中压蒸汽流程图 二、 冲刷减薄机理及分析 发生泄漏位置为控制阀后一 90长半径弯头,规格型号为 89x6,制造材料为 20g,泄漏位置如图 2 所示。 图 2 弯头泄漏位置 由图中可知,此弯头泄漏小孔位于弯头正中心,后将弯头拆下检查,发现泄漏点周围明显减薄,尤其是弯头的下半部位,此处也正是凝结水冲刷最严重的地方。弯头材料采用碳素钢 20g,此种钢号相比较普通 20#钢,添加适量合金元素,为锅炉专用钢,耐高温高速冲刷。工艺上凝结水流出流量 Q=213m/h
4、,弯头内径 d=(89-2*6)mm=77mm,流经弯头线速度为 v=Q/(r2)=213/(3600*0.03852)=12.7m/s。此线速度已远大于 5m/s 的弗氏速度,冲刷严重。中压凝结水从 D-314 流出,经现场测定,温度为 106,高于水气化温度。所以可以看出凝结水流经弯头时为气液共存状态。泄漏位置正好处于方向改变处,气泡碰击管件器壁,增加了冲刷的力度。 冲刷减薄,又称为冲蚀,是无缝管道常见的一种腐蚀形式。本文所讨论管件弯头运行多年出现小孔泄漏,由于减薄明显可判断为冲蚀。水流夹带高温气泡碰撞弯头下半部分,气泡碰弯头器壁立即崩溃覆灭,长时间消磨管件晶间原子导致减薄。汽油加氢装置运
5、行初期,由于催化剂活性较高,使用中压蒸汽量少,相应中压蒸汽凝结水量少,对冲蚀影响不大。但是装置运行中后期,催化剂活性降低,中压蒸汽量相应提高,凝结水量加大,加大冲蚀力度。从拆下管件即可看出,弯头的减薄从最底部最薄向里逐渐厚度增大,但是推制无缝弯头,厚度难免不均匀,弯头正中央恰好水流线速度最高,导致穿透管件壁,发生泄漏。 三、结论及对策 1、 根据以上论述,这次发生的小孔泄漏根本原因是中压凝结水冲蚀影响,中压凝结水弯头冲蚀因素主要受制于制造质量及使用条件,对管件弯头处应严格检查,加强厚度检测,提前预知泄漏。 2、此处中压凝结水流经弯头,线速度过大,日常冲蚀严重,由于未到检修期,采取了更换 89x8,制造材料为 15CrMo 弯头,对其使用效果进行长期观察,防止泄漏。 3、减少线速度可以更换大直径管件,计划在下一次检修中设计更换大口径管线,彻底杜绝冲蚀发生。 参考文献: 1 赵会友,陈华辉等.几种钢的腐蚀冲蚀磨损行为与机理研究.摩擦学学报.1996.4.(112119) 2 李卫民,张英.蒸汽凝结水闭式回收技术在炼油企业的应用.中外能源.2006.11.(104106)