高能燃气脉冲吹灰装置技术研究与应用.doc

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资源描述

1、1高能燃气脉冲吹灰装置技术研究与应用摘要:高能燃气脉冲吹灰装置是根据乙炔爆炸的机械冲击、声波辐射、热清洗作用合理的设计吹灰装置系统及加速脉冲罐的结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到最佳吹灰效果。实际加装到锅炉上后,平均降低烟温 100-120,且无需停炉即可保证锅炉在高效率状态下运行,热效率提高 5%,降低单耗 2.8kg/t,节约了大量的资金。 关键词:高能燃气脉冲吹灰装置 锅炉 乙炔 脉冲 0 引言 特种油开发公司热注作业一区有 1 台 9.2t 锅炉和 6 台 50t 锅炉,所用燃油为渣油,油质中灰分含量高,造成积灰较多,烟温上升较快,造成吹灰次数多,影响锅炉热效率,增加了成本

2、,这对锅炉运行是十分不利的,而传统的吹灰方法在效果和经济性上都不能令人满意。随着锅炉的使用年限增加,对流段翅片管吸热效果逐年渐差,目前燃油锅炉烟温在 315以上,这些烟气携带了大量热量被排放到大气中,排烟热损失是锅炉最大一项热损失,目前锅炉热效率为 75%-80%之间,提高锅炉热效率是锅炉运行的当务之急。 1 高能燃气脉冲吹灰装置的技术原理 1.1 爆炸吹灰的基本原理 因为乙炔气体爆炸极限范围较宽(爆炸极限为 1.5%-82%) ,易于掌握,且可在较大范围内调节吹灰强度,所以采用乙炔爆炸吹灰。 2乙炔与空气按爆炸极限内的比例混合后经点火燃烧,其反应式为:2C2H2+5O24CO2+2H2O+Q

3、 1.2 爆炸吹灰的作用机理 机械冲击作用。混合气经点燃后,体积瞬间发生急剧增益,经加速脉冲罐的激发,产生较高的压力(通常 1-10kg/cm2) ,较高的速度(300- 350m/s) ,经喷嘴进入炉内,其动能以冲击波的形式作用于受热面积灰表面并经多次折射,使积灰脱落飞扬。声波辐射作用。由运行实验可知,在距喷油嘴 6-7m 处,其声压级保持在 160dB 以上。而目前国际、国内采用的声波除灰装置,距喷油嘴轴线 1m 处的声压级只达到 150-156dB。热清洗作用。混合气体点火爆燃后,产生高温高压燃气。当高温燃气射向积灰层时,可以使积灰软化,粘结强度降低,在高压气流吹扫下,灰层破碎脱落。则对

4、于燃油锅炉、炼钢厂、加热炉和余热炉的粘结性积灰尤为有效。 2 高能燃气脉冲吹灰装置的工艺 根据以上高能燃气脉冲吹灰理论设计了装置系统流程图如下所示: 图 1 高能燃气脉冲吹灰装置系统流程图 控制系统由触摸屏、可编程序控制器、电动阀、压力流量计量元件、点火装置等组成,可实现自动、半自动及手动控制。该系统具有良好的安全性、稳定性,既降低了操作者的劳动强度又提高了生产效率。 3 高能燃气脉冲吹灰装置的现场实施情况 根据注汽锅炉尾部受热面特点,确定乙炔充气时间、压力、风压、3流量。 采用现场操作方法,按着操作程序进行试验:将脉冲加速器固定在注汽锅炉尾部受热面;用快速联接管,将混合加量与加速器连接;确定

5、移动式吹灰器位置;调整好各参数。 将控制程序确定的手动方式,由于在线试验指标为注汽锅炉的排烟温度,记录到点的试验结果。 4 效果分析 高能燃气脉冲吹灰装置一次性投入 31 万元,以单炉计算,该技术使用的乙炔为 298 元/瓶,每瓶乙炔可吹灰三次,每炉每月平均吹灰两次,则单炉年吹灰投入资金为: 298(1223)=2384 元 该装置可平均降低烟温 110,热效率提高 5%,降低单耗 2.8kg/t,按每炉年注汽量 10 万方计算,则年节约燃油:2.810-31106=296.8(吨) 按燃油费用 2000 元/吨计算,则可节约:296.82000=59.3(万元)所以,每炉年节约燃油费用 59

6、.3 万元。 投入产出比为:投入/产出=312384 元/593000 元=0.53 可见加装该装置第一年初即可收回成本,全年节约:59.3-31-0.24=28.06(万元) 。 5 总结 解决了锅炉吹灰效果不好、吹灰费用高的问题,为公司的整体效4益做出了贡献。加装的高能燃气脉冲吹灰装置具有良好的工作安全性与稳定性。加装的高能脉冲吹灰装置具有较高的自动化程度,降低了操作人员的劳动强度,提高了劳动生产率。 参考文献: 1刘俊然.燃气高能脉冲吹灰装置的性能及其应用J.机械工程与自动化,2005(5). 2姚纪恒,冯景源,罗红新.锅炉蒸汽吹灰、声波吹灰和高能燃气脉冲吹灰的技术经济比较J.锅炉技术,2001(12). 3徐啸虎.燃煤锅炉吹灰优化的研究及系统开发D.东南大学,2003. 4周克毅.锅炉积灰损失与吹灰时间间隔J.东南大学学报,1994(11). 5谷国富.锅炉蒸汽吹灰、声波吹灰和高能燃气脉冲吹灰的技术经济比较J.应用能源技术,2004(1). 6李政张豪.燃气高能脉冲吹灰装置的应用J.电站辅机,2007(1). 作者简介: 包波(1970-) ,男,工程师,1992 年毕业于辽河石油学校矿场机械专业,现从事热注运行。

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