1、1DCS 控制系统在电力系统方面的应用摘要:新时期新经济形势下,随着我国社会经济的持续增长,各产业部门生产方式也在逐步转型中,作为推动工业发展的基础性产业,电力产业的发电及服务质量凸显得越来越重要,人们也开始逐渐重视电力行业的发展,在这种经济环境下,DCS 控制系统的研究也备受关注。在实践应用中,DCS 控制系统是发电厂、变电站等电力系统得以稳定运行的核心关键环节,DCS 控制系统性能的优劣,在很大程度上直接关乎着整个发电机组的安全运行状况。据此,重点从 DCS 改造设计层面出发,简要探讨分析 DCS 控制系统在电力系统中的嵌入与应用。 关键词:DCS 控制系统;电力;改造设计;数据采集系统
2、中图分类号:TB 文献标识码:A doi:10.19311/ki.16723198.2016.13.099 1 DCS 控制系统的功能 DCS-(Distributed Control System)是一种分散式的控制系统,在我国业内,一般将其称之为“集散控制系统” 。在其系统内部设备技术构造上,包括计算机-(Computer) 、通讯-(Communication) 、显示(CRT) 、控制(Control)等技术,该 4C 信息技术,集中体现了一种控制思想,简单一点讲就是分散控制、分级管理、集中操作,最终实现灵活配置。DCS 控制技术目前被广泛应用于各工业生产领域,比如化工厂、2电厂等。
3、在工业生产领域应用中,DCS 控制系统的功能主要包括四类,分别是DAS 功能(数据采集控制) 、SCS 功能(顺序控制) 、DEH 功能(纯电液控制) 、FSSS 功能(炉膛安全监视) 。其中,DAS 控制系统的功能作用主要体现在对数据信息的收集、处理,在过程中包括 CRT 显示、信号预处理输入、安全警报、事故顺序记录以及人机远程联系控制等;SCS 系统的功能主要作用于汽轮机给水泵层面上,内部两项功能分别是减温水电动门控制、辅机保护等;DEH 系统的功能,重点在于急速挂闸、暖机,或者升速控制等;FSSS 的功能,即安全监视,包括磨煤机启动,机组关停控制,炉膛吹扫等,最主要的是可以快速火检冷却、
4、锅炉报警。 2 实例探究以北方 XX 电厂#2 机组 DCS 系统为例 2.1 机组 DCS 控制系统现状 XX 电厂#2 机组,在 2002 年 A 检时,对整个控制系统进行了重新改造设计。在当时电力控制系统改造设计过程中,最终所选用的控制系统是北京日立华盛控制公司研发设计出来的 HIACS-3000,由于该控制系统属于上世纪八九十年代研发的产品,在技术层面上,以及控制思想设计上都比较落后,存在部分技术上的缺陷,因此经常出现 POC 站死机的情况,并且网络通讯速度相当缓慢。与此同时,该机组包括主控制器、从控制器在内,设备本身性能上就存在一定的缺陷,并且它们在后续运行与相互切换的过程中,经常发
5、生内部数据信息传输错误或者数据跟踪错误、数据丢失等情况。除此之外,还包括其他一些问题,比如电源配置结构不完善、控制系统警报设计失灵、系统自动诊断故障的效率与能力3较为低下、CRT 操作存在失灵情况、H-3000 系统控制器可靠性较差。 该机组及相关辅助设备在改造设计前运行情况介绍如下:首先该机组总控制系统选用的为 HIACS-3000,同时,该控制系统在日常运行过程中,所选用的控制器为 HISECO4-M/F。数据处理中最快运算周期为50ms,网络配置为双层,在信息传输连接层面,主要是在中间以网络桥接的形式,通讯速率为 0.5Mbps。 2.2 DCS 电力控制系统改造设计 首先,制定并选择
6、DCS 控制方案。在 DCS 控制系统改造设计方案选择中,备选了两套方案,即两套 DCS 控制系统,经过综合考虑分析,最终选用了由艾默生过程控制公司研发设计的控制系统(Ovation) 。在#2电力机组 DCS 控制系统的改造设计当中,本次所选用的系统(Ovation)是一种集合了 4C 技术的最新型集散控制系统,内部安装的奔腾处理器设备。基于技术上的完善化,该控制系统首先解决了之前所存在的网络通讯问题、数据传输丢失和错误问题,以及容量存储空间不足等问题,其优势就是高网络速度、高容量。在站点设计层面,其主要包括有历史站点、工程师站点、SIS 接口站点、智能设备管理站点等。该 DCS 控制系统的
7、控制站,主要由以下部件来组成,即机柜、I/O 模件、电源设备、控制器,其中,每一个机柜内部都安装设计了 32 个 I/O 模块。 其次,系统结构、控制器、DAS 改造设计。在系统结构设计层面,DCS 控制系统主要采用的是 FDDI 高速光纤网络,将其设计为控制级网络,同时,系统内的控制站,其功能处在独立状态,与其余各站点建立网格式的协助关系,详见图 1。 4在基本控制器的设计与使用层面,如图 1 所示,使用的是 H-5000M高速控制器,性能稳定、运行可靠、数据传输更加快速,完全可以满足机组设备运行工作与生产发电的需要。在编程控制方面,嵌入的是超高性能的 R-600CH 编程处理器,同时选用的
8、 CPU 嵌入了 4C 技术。 在 DAS(数据采集控制系统)改造设计层面,#2 机组 DCS 控制系统内部结构经过重新改造设计之后,DAS 功能包括有显示功能、记录功能、历史数据存储功能、历史数据检索功能,最为关键的一项核心技术则是机组在运行中,实时获取到的数据指标可以在线对其性能进行计算,而DAS 系统在线性能计算出来的结果,能够在 CRT 上予以实时显示出来,并且可以打印记录。 3 结语 进入到二十一世纪以来,伴随着社会经济的快速发展,以及工业总产值、总规模的不断壮大,国内电力产业的发展也取得了一个新高峰。现阶段,随着国内电力行业产业化深度改革,市场竞争也日益加剧,在这种情况系,各电力企
9、业也逐渐将经营管理重心倾向技术研发与创新层面,与以往单纯注重企业市场利润,将发展的重点转向对生产过程的控制中来。因此,当前国内电力企业更加注重对生产过程的监视,在这种情况下,DCS 集散控制系统的性能要求也相应的提升,从之前就地控制阶段发展成为现在的集中控制阶段,尤其是在当前新知识经济时期,集中控制阶段正逐步升级为计算机控制阶段。 参考文献 1张鹏军,李平康.基于主元分析的火电厂 DCS 监视控制系统优化5研究J.现代电力,2008,25(3):6468. 2王建收,申健.火电厂 DCS 控制系统故障的应急处理及预防措施J.中国电力教育,2013, (5):229230. 3张春生.DCS 控制系统在电厂化学水处理过程中的应用和研究D.保定:华北电力大学(保定)华北电力大学,2011. 4闵浩,蒲晓斌.125MW 机组 DCS 控制系统的优化改造J.中国电力,2010, (Z3):3945.