天能公司降低介耗的措施探讨.doc

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资源描述

1、1天能公司降低介耗的措施探讨摘 要:本文从天能公司选煤生产厂的生产实践出发,分析了在选煤过程中存在的介耗较高的问题,对当前使用中的脱介筛结构及特点进行分析,并根据天能公司选煤厂原煤的特点,提出了改造方案。经过对经济效益的分析,得出该措施方案可为天能公司每年降低 151.64 万元的生产成本。 关键词:选煤;介耗;脱介筛;措施 依托区位优势、资源优势及循环经济优势,天能公司为了配套 130万吨/年焦化项目建设了 240 万吨/年选煤装置,该项目已于 2012 年 12月投入生产运行。现入洗原煤为主焦煤、1/3 焦煤和瘦煤,采用重介质旋流器精选+煤泥浮选+TBS 粗煤泥分选机的联合流程。自项目投产

2、以来,本公司介耗居高不下,为公司的生产运营成本带来不小的压力,经分析查找原因为使用的香蕉筛的脱介效果不理想,增加了介质的消耗,所以必须对使用中的香蕉筛进行技术改造。 一、改造前的基本情况 我公司使用的是振动香蕉筛(型号:FLZ-1-3661X-2xFE44) ,香蕉筛有 2 个安装在圆钢圈弹簧上的侧板,两侧板之间有起吊梁、承重梁、驱动梁、入料箱和筛板托架等,筛板由筛板托架固定。驱动梁上有两个用螺栓固定的激振器,激振器由电机通过万向联轴节驱动,为筛体产生振动力。 2物料由入料端加入。筛子的垂直运动和筛板上的筛缝使小于筛缝的物料落下。大于筛缝的物料由筛面上通过,最终在出料端排出。 (一)存在的问题

3、。 (1)由于入料方式为直接给料,因为高度差的原因,使物料流速过快,导致入料直接进入弧形筛中段,而上段起不到应有的作用。同时,这种给料方式,在中段易形成拥堵,溢出,造成香蕉筛挡板损坏。 (2)稀介段的喷水不佳,出水口易发生堵塞,不能将精煤、中煤及矸石上的介质冲洗干净,既造成介质消耗,又易导致产品质量不稳定。 (3)日常生产管理存在漏洞,存在管路堵塞,设备的跑、冒、滴、漏严重,设备检修不及时、介质消耗的日常检查不到位和计量不准等问题,导致了介质的损失与浪费。 (二)改造前介耗情况 从上表中可以看出,240 万吨/年选煤装置自投产以来,由于入料口设计的弊端和脱介筛喷水脱介效果不佳,产品带介严重,导

4、致介质单耗高(2015 年选煤介质单耗平均为 2.58kg/t) ,而公司要求将介耗控制在2.0 kg/t 以内,显然这增加了生产成本,严重影响公司的生产效益。 二、整改方案 (1)对脱介筛入料口进行改造,在入料口处加装入料箱,让物料经过入料箱缓冲后进入脱介筛,以减少对挡板的冲击。由于物料进入脱介筛的速度减缓,煤与循环液的接触更加充分,达到更好的脱介效果。 (2)喷水的作用是将介质颗粒从产品中分离出来,并且对介质颗粒透筛有很大帮助。相关研究结果表明,产品的介质与喷水的压力、喷水量和喷水安装角度有着密切的关系。结合我厂的实际情况,我们对脱介3筛的喷水进行了改造,将脱介筛喷水管改为两段喷水管,两段

5、喷水管道距筛面高度控制在 25cm,两段喷水管道各加一个阀门;每段喷水管道分别交叉安装 12 个长度为 15cm 和 12 个长度为 5cm 的小喷嘴对产品进行交叉脱介,喷水管道安装喷嘴后,喷嘴与筛面控制在 15cm 高度,喷水管道两段加装能拆卸的堵板。并且在筛面增加挡水板,使物料在抵达每段喷水范围之前先经过挡水板,这样不仅能保证水压可以透过煤层,而且煤层的翻滚可以使每个侧面都能被冲洗到,提高了脱介的效果。 (3)制定奖惩措施对介耗进行奖惩,每班核对介质消耗量,对于超标的情况一定要查明原因,采取补救措施。通过奖惩,激励员工学习专业知识,增强员工的岗位操作技能,培养员工节约意识,降低生产成本。三

6、、经济效益分析 通过对脱介筛加装入料箱和喷水管道的改造,2016 年 1-4 月份选煤介耗单耗分别为 2.13 kg/t、1.47 kg/t、1.86 kg/t 和 1.76 kg/t,平均为 1.80 kg/t,比改造前的 2.58kg/t 降低了 0.78kg/t。按照年入洗原煤 340 万吨,每吨介质 570 元计算,一年可降低 151.64 万元(34000000.781000570=1511640)的生产成本。 四、其他建议 在选煤生产中要使产品质量保持稳定,首先必须要保证分选过程悬浮液密度的基本稳定。本系统主要是通过安装在混料泵出料管道上的密度测定仪、混料桶中的液位计、合格介质分流

7、箱和合格介质桶上的补水调节阀等来实现悬浮液密度自动控制。 4控制措施是:当仪器检测到系统悬浮液密度偏低时,将信号输入到合格介质分流箱,使分流箱加大分流量去磁选机回收,精矿返回合格介质桶,减少了合格桶的水量提高了密度;当密度计检测到系统悬浮液密度偏高时,将信号输入合格介质桶上的补水调节阀进行调节,使补水阀门开大些,增加补水量,使密度及时降下来;当合格介质桶中的液位计显示桶内液位过低时,提醒操作者需要及时加介加水,以便维持正常生产所需要的液位。 五、结论 随着选煤工业的不断发展和技术的不断革新,大批技术滞后的选煤企业急需改造。天能公司分析了生产过程中遇到介质消耗过高的实际问题,发现了生产设备的设计

8、缺陷,提出了对脱介筛进行技术改造的建议,最终使介耗控制在公司要求的范围之内,提高了公司的经济效益。 参考文献: 1 成翠仙,栗青山.东曲矿选煤厂脱介筛改造J.煤,1992, (2):78. 2 段中宝.振动香蕉筛在选煤厂的应用J.机械管理开发,2004, 10(5): 52. 3 孙常松,蒋涵元,张宁.保德选煤厂南区降低介耗的措施J.洁净煤技术,2012,18(6): 31-34. 4 田华伟,沈政昌,刘惠林.浮选设备的发展与展望田.选煤技术,2008 (1) :65-70. 5 谢广元,张明旭,边炳鑫,等.选矿学M.徐州:中国矿业大学5出版社,2005. 6 于进喜,刘文礼,姚嘉清,等.粗煤泥分选设备及其特点对比分析J.煤炭科学技术,2010.38 (7) :114-117. 7 赵少东.对重介选煤工艺脱介回收设施的改进J.内蒙古石油化工,2010( 19) : 68-69.

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