1、1670MW 超临界直流锅炉脱硝改造及运行调整摘要:我国“十二五”规划纲要提出,地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例达到 80%,并对新建火电机组配套脱硫、脱硝装置进行了规定。为响应国家“节能减排”政策,文章简要介绍了华电潍坊发电有限公司#4 锅炉的脱硝改造,并对脱硝原理及实际运行调整进行了重点阐述,对火力发电企业的脱硝改造具有一定的指导意义。 关键词:火力发电;节能减排;脱硝改造;运行调整 中图分类号:TK229 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)29-0064-02 1 概述 环保部最新颁布的火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)提出 NOx 排
2、放限制:从 2014 年 7 月 1 日起,现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行 NOx 的排放限值为 100mg/m3。而华电潍坊发电有限公司#4 机组于 2003 年 11 月开工建设,2007 年 7 月投产,没有装设脱硝装置,排放烟气中 NOx 浓度 500mg/m3(干基,标态,6%O2) ,不能满足“标准”要求,必须进行脱硝改造。 2 脱硝原理 采用选择性催化还原法(SCR)脱硝技术,主要原理:还原剂在催化剂的作用下,将火电厂烟气中产生的氮氧化合物还原成无污染的氮气和水,其中烟气中的氮氧化合物主要以 NO 和 NO2 为主。脱硝所用的还原剂2为 NH3。 脱硝的基本反应方程式: 4NO
3、+4NH3+O24N2+6H2O 6NO+4NH35N2+6H2O 2NO2+4NH3+O23N2+6H2O 6NO2+8NH37N2+12H2O 其反应产物为对环境无害的水和氮气,但只有在 800以上的条件下才具备足够的反应速度,工业应用时须安装相关反应的催化剂,在催化剂的作用下其反应温度降至 400左右,锅炉省煤器后温度正好处于这一范围内,这为锅炉脱硝提供了有利条件,选用钒钛钨/钼催化剂,型式为板式催化剂。 SCR(脱硝系统)催化剂的工作温度是有一定范围的,温度过高(450)时催化剂会加速老化;当温度在 300左右时,在同一催化剂的作用下,另一副反应也会 发生。 2SO2+O22SO2 N
4、H3+H2O+SO3NH4HSO4 即生成氨盐,该物质粘性大,易粘结在催化剂和锅炉尾部的受热面上,影响锅炉运行。因此,只有在催化剂环境的烟气温度在320400之间时方允许喷射氨气进行脱硝。 3 改造内容 3.1 烟气系统 3在#4 锅炉省煤器出口烟道和空预器进口烟道之间安装脱硝装置。采用高灰型选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺,SCR 按照入口 NOx 浓度500mg/Nm3(干基,标态,6%O2) 、出口低于 100mg/Nm3(干基,标态,6%O2)进行系统整体设计。SCR 工艺采用高灰型布置,按“2+1”模式布置催化剂及支撑。备用层在最下层。设 2 台 SCR 反应器,SCR 反应器入
5、口采用“U”型烟道,在“U”型结构底部设置灰斗及输灰系统,保证不发生积灰堵灰。 配置 2 台 SCR 反应器,反应器断面尺寸为 1352211692mm。反应器设计成烟气竖直向下流动,反应器入口设气流均布装置,反应器内部易磨损的部位采用防磨措施。 催化剂选用板式,催化剂的规格尺寸统一,具备相互替换要求。 3.2 氨的喷射系统及喷氨控制 按每台 SCR 反应器设置一套喷射系统,喷射系统即喷氨格栅,靠近省煤器出口烟道布置,在注入格栅前设调节阀,根据 SCR 反应器进、出口 NOx、O2 浓度、烟气温度、烟气流量等计算氨的注入量,通过喷氨流量阀调节,并通过相应计算实时监测混合器内的氨浓度。 3.3
6、氨喷射混合系统 从气氨缓冲槽出来的氨气压力为 0.30.4MPa,经流量调节阀之后,分两路分别进入每台反应器前的氨与稀释空气混合器内混合。充分混合的氨/气压力为 24kPa,经由喷氨格栅进入 SCR 上升烟道内,在烟气扩散和混合器的作用下,氨气与烟气中的 NO 混合,并在催化剂的作用下进行还原脱硝反应。 43.4 SCR 吹灰系统 每台反应器设蒸汽及声波吹灰系统,吹灰蒸汽取自#4 炉空预器吹灰管道,声波吹灰压缩空气取自#4 炉仪用气母管。每层催化剂设置 4 台半伸缩式耙式蒸汽吹灰器,4 台声波吹灰器,包括备用层,吹灰器控制纳入脱硝 DCS 系统。 3.5 氨区系统 氨区包括卸氨压缩机、液氨储罐
7、、液氨泵、液氨蒸发器、缓冲罐、氨气吸收罐、废水池、废水泵等。液氨的供应由液氨槽车运送,利用卸氨压缩机将液氨由槽车输入液氨储罐内。液氨储罐中的液氨在气温高时可以通过自身压力,输送到液氨蒸发器内蒸发为氨气进入氨气缓冲罐,控制缓冲罐一定压力 0.3MPa,然后送到脱硝 SCR 区。 4 脱硝系统运行中的调整 4.1 烟气的调整 在满足 NOx 脱除率、氨的逃逸率及 SO2/SO3 转化率的性能保证条件下,SCR 系统设计最低连续运行烟温 320,最高连续运行烟温 400。当 SCR 反应器入口烟气温度高于 420或低于 320时,应停止喷氨。 SCR 反应器内催化剂最高能承受运行温度 450(每次不
8、超过 5h,一年不超过 3 次) 。 4.2 喷氨量的调整 根据锅炉负荷、燃料量、SCR 反应器入口 NOx 浓度和脱硝效率调节喷氨量。 当氨逃逸率超过设定值,而 SCR 反应器出口 NOx 浓度高于 3ppm 时,5应减少氨气喷入量,把氨逃逸率降至设计值后,查找氨逃逸率高的原因。4.3 稀释风流量的调整 稀释风流量应使氨/空气混合物中的氨体积浓度小 于 5%。 在氨、空气混合器内,氨与空气应混合均匀。 当停止氨喷射时,应随锅炉运行一直保持稀释风系统运行。 4.4 喷氨混合器喷氨平衡优化调整 当脱硝效率较低而局部氨逃逸率过高时,应对喷氨 A/B 混合器调节门进行调整。 喷氨混合器喷氨平衡优化调
9、整应采取循序渐进的方式进行:首先将脱硝效率调整到设计值的 60%左右,根据 SCR 反应器出口的 NOx 浓度分布调节喷氨混合器调节门,然后在 SCR 反应器出口的 NOx 浓度分布均匀性改善后,逐渐增加脱硝效率到设计值,并继续调节喷氨支管阀门,使 SCR反应器出口的 NOx 浓度分布均匀。 5 效果 华电潍坊发电有限公司#4 机组于 2013 年 7 月大修结束,脱硝系统正式投入运行,在 BMCR 至 50%负荷时,脱硝系统装置性能值主要如下: 脱硝装置的 NOx 脱除率: 脱硝率=82% 式中: C1脱硝系统运行时脱硝装置入口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3) 6C2脱硝系统运行时脱硝
10、装置出口处烟气中 NOx 含量(mg/Nm3) 脱硝装置出口的氨气浓度即氨的逃逸率 0.3ppm。 液氨耗量平均 650kg/h。 6 结语 通过脱硝改造,NOx 含量由 500mg/m3 降至 90mg/m3,脱硝率达到 82%以上,超前达到环保要求,但是由于脱硝装置投入运行时间短,运行调整经验还需进一步积累,以便更好地服务于大气污染治理,达到节能减排的要求。 参考文献 1 环保部.火电厂大气污染物排放标准(GB13223- 2011)S. 2 山东省环境保护厅.山东省火电厂大气污染物排放标 准(DB37/664-2013)S. 3 华电潍坊发电有限公司.辅机规程-脱硝部分. 作者简介:陈伟(1974) ,男,山东潍坊人,华电潍坊发电有限公司工程师,研究方向:火力发电节能环保。