安康水力发电厂机组监控系统改造 .doc

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资源描述

1、安康水力发电厂机组监控系统改造 摘 要:文通过分析安康发电机组监控系统存在的缺陷和不足,提出升级改造的主要内容:在保留原来电站自动化控制系统框架结构的前提下,对电站自动化控制系统主控级工作站、服务器更换;应用软件升级到目前最新版本,即 H9000 V3.0。关键词:电机组;监控系统;改造 安康水电厂 1-4#机组监控于 1999 年 4 月至 2002 年 2 月相继投入运行,采用中国水利水电科学研究院自动化所于二十世纪 90 年代初期设计开发的面向水电应用的 H9000 V2.0 分布开放计算机监控系统。监控系统在投入后,暴露了一些问题,严重影响机组稳定运行。针对这些问题检修人员积极做了部分

2、技术改造,但还是没有从根本上得到解决。安康水电厂从 2006 年开始在厂内进行大规模环境治理、设备整治和整体升级改造,为实现 “无人值班”(少人值守)及争创“一流水电厂”创造条件。同时 H9000 V3.0 在技术和实际应用中已经相当成熟,于是 2008 年1 月,在 4#机组大修中率先对其监控系统进行了升级改造,到 5 月底又相继对其他三台机组也实施了监控升级改造。1 H9000 V2.0 系统及其运行情况H9000 V2.0 系统计算机监控系统由两台主控机(上位机)和 4套现地控制单元(1-4#机组 LCU)组成。现地控制单元(LCU)分别由一体化工控机、现地 PLC 控制单元、通讯模件、

3、模入模件、开入模件、中断模件、开出模件等模块组成。工控机:上位机与现地控制单元 PLC 通过工控机进行通信,传输数据、指令,工控机若故障将使中央控制室失去对机组的运行监视和实时控制。独立的双冗余 PLC:是 LCU 单元的核心,完成对监控对象的数据采集及数据预处理,通过工控机向上位机传送实时数据信息,并自动服从上位机的命令和管理,按照预先设定的程序进行逻辑判断,通过输入输出模块完成对辅助设备的实时控制。模入、开入、中断和开出模件主要完成机组运行参数、状态的采集和输出 PLC 控制指令,这些模件安装在不同位置的机架背板上。通讯模件用于 PLC 与安装在不同机架上各模件的通讯。监控系统投运 9 年

4、来,对机组安全运行造成重大影响的故障进行分析统计,工控机故障,如死机、硬盘损坏、风扇磨损或集尘引起散热不良致使元件烧坏等占到 60%左右。通讯元件故障(主要是光电转换器)占到 40%,其他模件虽然也有很多缺陷,但只是影响个别辅助设备运行,不会对机组整体安全构成威胁。在机组 LCU 配置图中可以看出,上位机的两套独立的网络总线和现地 LCU 双冗余 PLC 都要通过工控机进行通信,这并不是完全意义上的硬件双冗余互为备用的双通道网络。综上,工控机是整个系统的瓶颈。2 安康水电厂机组监控升级改造H9000 V3.0 系统于 2001 年研制开发成功,V3.0 版与过去较大改进之处包括可编程控制器直接

5、上以太网、提供监控系统 WEB 浏览功能、最新国际标准通讯规约库及软件包等,进一步提高了系统的可靠性和可维护性。安康水电厂机组监控系统升级改造的主要内容是:在保留原来电站自动化控制系统框架结构的前提下,对电站自动化控制系统主控级工作站、服务器更换;应用软件升级到目前最新版本,即 H9000 V3.0。LCU 取消工控机,增加以太网模块、通讯控制器、触摸屏、现地交换机,更换 SOE 模块;增加温度 RTD 模块及其机箱、电源等模块。PLC 的编程软件从 DOS(MODSOFT2.6)升级到 WINDOWS(CONCEPT2.6) ;增设机械事故停机后备 PLC。下面分别就 4F 机组 LCU 升

6、级改造项目进行介绍:LCU 取消工控机,增加以太网模块、通讯控制器、触摸屏、现地交换机,更换 SOE 模块。工业控制微机结构复杂,有机械旋转部件,是影响 LCU 乃至监控系统可靠性的瓶颈,在安康水电厂监控系统应用证明也确实如此。H9000 V3.0 在系统结构有较大改进,LCU 采用了可编程控制器(NOE771 01)直接上以太网的方式,在控制主回路中取消了工控机,工控机(配置有触摸屏)仅作为现地的辅助控制人机联系设备,相当于计算机显示器的作用,系统正常运行时,工控机可以退出运行。由于控制主回路取消工控机,使上下位机通信更加流畅,设备状态实时性更高,LCU 的运行可靠性大幅度提高,维护工作变得

7、更加简单,为下一阶段安康水电厂实现无人值班(少人值守)运行的要求创造了有利条件。机组 LCU 在 PLC 控制上仍然沿用老版本,仍是 A、B 两套在硬件上相互独立、软件相同的双冗余 PLC,正常运行期间一套 PLC 为“主站” ,另一套为“热备站” 。不同的是每套 PLC 上增加了两个以太网通讯模块(NOE771 01)以代替原来工控机承担的机组 LCU 与上位机的通信任务,通讯网络(NOE 771 01)通过光口分别与 100M 冗余以太网 A 网、B 网相连接,改造后的机组 LCU 将通过 4 个通信通道与上位机相连接,每个通信模块承担的任务相同,正常运行期间只有一个以太网网络模块(NOE

8、 771 01)处于工作状态,其他三个处于热备用状态,从而彻底消除了原工控机给监控系统造成的瓶颈,使监控系统的控制可靠性得到进一步加强。真正实现了 H9000 系统硬件与软件冗余体系,软件总体设计采用无主设计的概念,认为系统整体出现故障的概率是零,系统永远是可控的。增加温度 RTD 模块及其机箱、电源等模块。在 H9000 V2.0 系统中机组温度采集工作由温度巡检仪完成,温度量通过工控机扩展串口接入上位机,而不进入 PLC。 H9000 V3.0 系统采用高性能的温度量采集模块(ARI030 10)取代温度巡检仪原先所承担的采集机组各部温度的任务,机组每个测温电阻直接与测温模块的每个点一一对

9、应,将温度量模拟信号转换为数字量再输出至 PLC,提高了温度的实时性和可靠性。这次升级改造同时对机组温度保护跳闸逻辑条件也进行了修改。原温度保护是推力、上导、水导轴承分别有两块瓦(其他瓦温由温度巡检仪采集)与带有电接点的常测温度表相连接,当瓦温达到动作定值后,电接点闭合启动温度保护使机组事故停机。改造后的温度量进入进行 PLC 后,不再被单一用于温度监视,还用于逻辑判断,发出报警或事故停机信号。上导和水导温度保护动作逻辑与此相同,只是温度定值不同。每个温度测点还附设有梯度闭锁,防止温度采集回路故障引起测量值突变,造成温度保护误动,从而整体提高了温度保护的安全性和可靠性。将各机架电源模块更换为

10、CPS114 20 电源,输出功率更大,供电质量更稳定。将中断模块更换为 modicon 生产的 ERT854 10 产品。PLC 的编程软件从 DOS(MODSOFT2.6)升级到WINDOWS(CONCEPT2.6) 。LCU 查询系统采用 WINDOWS 画面模式,符合大多数人使用 WINDOWS 操作系统的习惯。彩色触摸屏的应用、简化菜单层次、用红绿标志表示设备状态对于运行人员现地查询、监视十分便捷、直观。增设机械事故停机后备 PLC。在 H9000 V2.0 系统中已经将机组机械保护逻辑判断回路做成了程序,存入 PLC 的 CPU 模件当中,机组监控正常运行期间 A、B 两套 PLC

11、 相互备用,机组机械保护可靠投入。但PLC 故障后机组将失去机械保护,这对运行机组安全是危险的,而且两套PLC 同时故障的情况也是有可能发生的,如电源同时故障等。H9000 V3.0系统专门针对此问题增设了一个机械事故停机后备 PLC,作为机组事故停机的后备手段。具体做法是在机组 LCU 内设置一个小型机械事故停机后备 PLC,该 PLC 发出的事故停机信号为独立的机组过速、事故低油压及紧急停机按钮等,在发生上述事故时,主 PLC 与小 PLC 同时发出事故停机信号实现机组紧急停机。机械事故停机后备 PLC 的信号、电源独立配置。3 机组监控升级改造后的运行情况及评价1-4#机组监控系统升级改

12、造完成投入运行后,发生的故障或存在的问题,需要增添一些功能。1#机组、3#机组 LCU B 套 PLC 网络模块(NOE 771 01)前后多次发生故障,系统均能自动切换至备用网络模块(NOE 771 01)运行,没有影响到机组运行,但从另一个方面看,网络模块故障率较高,要进一步从产品质量和通讯协议是否配合方面进行检查。1-4机组均多次发生“测温回路断线” “瓦温梯度闭锁”告警,测点温度实时数值变化太大。梯度闭锁动作,此测点温度值被温度保护屏蔽,不参与温度保护跳闸逻辑比较,不影响机组运行。原因是测温回路端子松动接触电阻增大或测温电阻损坏。对策是平时应注意避免机组在震动区运行,减轻机组及厂房震动

13、。在大小修中更换测温电阻,加强设备维护管理。个别自动化元件(如 2F 快速门高度位移传感器、1F 导叶开度传感器)由于没有备件对机组运行参数监视造成影响。建议机组监控增加黑启动开机流程。机组黑启动是快速恢复厂用电重要方法,也是电网崩溃后恢复电网的首要工作。实现少人值班后,不会有较多运行人员到现场手动开机,进行黑启动操作,这就延误厂用电的恢复时间,将对设备、防洪设施和电网运行安全极为不利。因此增加机组黑启动流程很有必要。对此有利的是,保留现有“空载开机流程” ,再将其中“判断推外油流正常”的条件删除之后形成的新流程,就能满足监控黑启动机组的要求,就是所需要的“黑启动开机流程” 。建议增加监控投撤

14、风闸功能。目前监控上只能监视风闸状态,不能进行远方投撤操作。增加监控投撤风闸功能必要性:当机组在高水头下停机存在慢转的现象需投入风闸制动,还有为检修工作做安全措施需要投撤风闸,这些都要到现地操作。为实现少人值班(无人值守) ,减轻运行人员的工作强度。有利条件是,机组 LCU已有控制风闸投撤的开出继电器,只要在 PLC 中增加投撤风闸的逻辑程序,上位机风闸状态画面上增设操作按钮就能实现。从总体上来说,监控系统运行还是非常稳定的,没有发生危及机组安全运行的故障、缺陷,也极大的方便了运行值班人员操作维护。监控系统升级改造成功以及功能不断完善,将对安康水电厂下一步运行值班方式改革,实现少人值班(无人值守)有很大的促进作用。也将为安康水电厂安全生产、电力系统稳定运行,为国家创造更多的经济效益、社会效益发挥重要作用。参考文献:1方勇新.紧水滩水电厂计算机监控系统改造J.西北水电,2009,(1)2杨胜仪.I-7527 在池潭水电厂监控系统改造中的应用J.可编程控制器与工厂自动化,2009,(2).

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