1、1变电运行事故案例(以下案例仅限于本次安全知识竞赛使用,日常案例学习以正式事故通报为准)案例 1:安徽霍邱县供电公司“4.8”人身伤亡事故2014 年 4 月 8 日 9 时 25 分,国网安徽电力霍邱县供电公司所属集体企业阳光工程公司员工刘(男,1974 年生,中专学历,农电工) 在 进行 10kV 酒厂 06 线倪岗分支线#39 杆花园#2 台区低电压改造工作,装设接地线的过程中触电,抢救无效死亡。根据施工计划安排,8 日 9 时左右,工作 负责人刘(死者)和工作班成员王 在倪岗分支线#41 杆装设高压接地线两组(其中一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线
2、)。因两人均 误认为该线 路废弃多年不带电,当王 在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端并接桩头不牢固而脱落,地面 监护人刘 未告知杆上人 员即上前恢复脱落的接地桩头,此 时王正在杆上 悬 挂接地线,由于 该线路实际带有 10kV 电压,王感觉手部发麻,随即扔掉接地棒,刘 因垂下的接地线此时 并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了 打入大地的接地极,随即触电倒地。王立即下杆召集相邻杆的地面工作人员姜、张对伤者刘 进行心肺复苏急救,并拨打 120 急救 电话, 约 20 分钟后(9 时 45 分左右)医务人员赶到现场将伤者送往医院抢救,11
3、时左右 抢救无效死亡。本次事故暴露出设备管理工作存在严重漏洞,线路图纸与实际不符,设备标识不完善,对历史遗留的有关客户线路与公司线路同杆架设问题不清楚,属严重管理违章;工作票签发人、许可人在不掌握现场相 邻设备带电的情况下, 错误签发、 许可工作内容和安全措施,现场作业人员未验电就装设接地线,属严重作业违章。当前,电网正值春检预试和施工作业繁忙时期,各 单位要结合正在开展的春季安全大检查,举 一反三,把防作业人身伤亡、防误操作事故作 为重中之重,采取针对性措施,防范类似事故再次发生。一是国网安徽电力要深刻反思,公司各单位要深刻吸取事故教训,全面排查管理违章和作业违章,采取切实有效的整改2措施,
4、杜绝各类违章行为;二是各单位应加强设备管理,做到图纸与现场相符;作业前认真勘察现场,正确签发、许可工作票,确保安全措施与实际 相符,作业中正确执行各项安全技术措施,做到不漏项、不错项;三是各单位应立即把事故快报转发到基层一线和所有作业现场, 组织全员学习,深入开展反违章, 严格执行电力安全工作规程, 针对性地开展隐患排查,切实保障安全生产。案例 2:安徽电力繁昌县供电公司“4.12”10 千伏带接地线合隔离开关恶性电气误操作事故一、事故描述2013 年 4 月 12 日 13 时 20 分,变电运行班正值夏接到现场工作负责人变电检修班陆 电话 ,“110 千伏荻港 变电站 10 千伏 I 段母
5、线电压互感器及#1 主变 10 千伏 101 开关保护二次接线工作”结束,可以 办理工作票终结手续。14 时 00 分,夏 到达现场 ,与现场工作负责人陆办理工作票终结手续,并汇报调度。14时 28 分,调度员下令执行将荻港变 10 千伏 I 段母线电压互感器由检修转为运行,夏接到调度命令后,监护变电副值胡 和方执行操作。由于变电站微机防误操作系统故障(正在报修中),在操作过程中,经变电运行班班长方口头许可,监控人夏用万能钥匙解锁操作。运行人员未按顺序逐项唱票、复 诵操作,在未拆除 1015 手车断路器后柜与 I 段母线电压互感器之间一组接地线情况下,手合 1015 手车隔离开关,造成带地线合
6、隔离开关,引起 电压互感器柜弧光放电。#2 主变高压侧复合电压闭锁过流段后备保护动作,#2 主变三侧开关跳闸,35 千伏和 10 千伏母线停电, 10 千伏 I 段母线电压互感器开关柜及两侧的 152 和 154开关柜受损。事故损失负荷 33 兆瓦。二、事故原因及暴露问题1、变电运行人员安全意识淡薄,“两票”执行不严格,习惯性违章严重, 违反倒闸操作规定,未逐项唱票、复诵、确 认,不按照操作票 规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。32、监护人员没有认真履责,把关不严,在拆除安全措施后未清点接地线组数,没有 对现场进行全面检查,接地线 管理混乱。3、防误专业管理不严格,解锁钥匙使用不规范。在防误系统
7、故障退出运行的情况下,防误专责未按照要求到现场进行解锁监护,未认真履行防误解锁管理规定。4、主变 10 千伏侧保护未正确动作,造成事故范围扩大。5、到岗到位未落实。在变电站综自改造期间, 县供电公司管理人员未按照要求到现场监督管控。三、防范措施1、严肃安全责任落实和到岗到位要求, 严格执行“两票”, 强化防止电气误操作管理,规范现场装、拆接地线和倒 闸操作流程。2、认真吸取近期安全事故教训, 结合春季安全生产大检查,深入开展防 误闭锁隐患排查治理,全面排查防误闭锁装置缺陷、危险源、风险点和管理 隐患。3、变电站综自和无人值守改造是一项复杂工作,安全监督和技术管理部门要深入现场,到岗到位,切实履
8、行职责,加强现场监督,强化风险 辨识和危险源分析,确保现场人身和设备安全。案例 3:河北衡水供电公司 220kV 衡水变电站 35kV 带地线送电事故一、事故描述衡水站 35kV 配电设备为室内双层布置,上下 层之 间有楼板, 电气上经套管连接。2009年 2 月 27 日,进行2 主变及三侧开关预试,35kV 母预试,35kV 母联开关的 301-2 刀闸检修等工作。工作结束后在进 行“35kV 母线由检修 转运行”操作过程中, 21 时 07 分,两名值班员拆除 301-2 刀闸母线侧地线(编号20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21 时 20 分,另两名值班员执行“35kV 母联 30
9、1 开关由检修转热备用”操作,在执行 35kV 母联开关 301-24刀闸开关侧地线(编号15)拆除时,想当然认为该地线挂在 2 楼的穿墙套管至 301-2 刀闸之间(实际挂在 1 楼的 301 开关与穿墙套管之间),即来到位于 2 楼的 301 间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于 1 楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的15 地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防 闭锁程序,并记录该项工作结束,造成 301-2 刀闸开关侧地 线漏拆。21 时 53 分 ,在 进 行 35kV 母 线 送 电 操 作 ,合 上 #2 主 变 35kV
10、 侧 312 开 关 时 ,35kV 母 母 差 保 护 动 作 跳 开 312 开 关 。二、事故原因及暴露问题1、现场操作人员在操作中未核对地线编号, 误将已拆除的 301-2 母线侧接地线认为是 301-2 开关 侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在 301-2 刀闸开关侧的#15 接地线漏拆,是造成事故的直接原因。2、设备送电前,在拆除所有安全措施后未清点接地线组数,也没有到 现场对该回路进行全面检查,把关不严,是事故发生的主要原因。3、该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,致使值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设,是事故 发生的又一重要原因。4、操作票上未注明地线挂接的确切位
11、置,未能引导另外一组工作人员到达地线挂接的准确位置;由于楼板阻隔视线,看不到实际位于 1 楼的地线,加之拆除的 301-2 刀闸母线侧地线没有拿走,而且就放在网 门前,造成了后 续操作人 员判断失误,是事故 发生的重要诱因。三、防范措施1、严格执行防止电气误操作安全管理有关规定,加强倒闸操作管理, 严格执行“两票三制”, 严肃倒闸操作流程,按照操作顺序准确核对 开关、刀 闸位置及保护压板状态。2、认真执行装、拆接地线的相关规定,做好 记录,重点交待。3、严格解锁钥匙和解锁程序的使用与管理,杜绝随意解锁、擅自解 锁等行为。54、加大对作业现场监督检查力度,确保做到人 员到位、责任到位、措施到位、
12、 执行到位。案例 4:天津高压供电公司 500kV 吴庄变电站误操作事故一、事故描述2009 年 2 月 1011 日吴庄变电站按计划进行#4 联变综合检修,11 日 16:51,综合检修工作结束,向华北网调回令。华北网调于 17:11 分向吴庄站下令,对#4 联变进行复电操作。吴庄站执行本次操作任务,操作人杨 ,监护人韩 ,值班长刘。吴庄站值班人员进行模拟操作后正式操作,操作票共 103 项。 17:56,在操作到第 72 项“合上 5021-1”时,5021-1 隔离开关 A 相发生弧光短路, 500kV-1 母线母差保护动 作,切除 500kV-1 母线所联的5011、5031、5041
13、 三开关。检查一次设备:5021-17 A 相分闸不到位,5021-17 A 相动触头距静触头距离约 1 米。5021-1 隔离开关 A 相均压环和触头有放电痕迹,不影响设备运行,其它设备无异常。经与华北网调沟通,20:37 分华北网 调同意进行复电操作,23:08 分操作完毕。事故未造成少 发、少送电量。二、事故原因及暴露问题1、5021-1、5021-17 刀闸为一体式刀闸。本次事故直接原因是由于操作 5021-17 刀闸时A 相分闸未到位,操作人员 未对接地刀闸位置进行逐相 检查,未能及时发现 5021-17 刀闸 A相未完全分开,造成 5021-1 隔离开关带接地刀合主刀,引发 500
14、kV-1 母线 A 相接地故障。2、操作人员责任心不强,未严格执行变电站标准化管理条例中倒闸操作“把六关”规定(把六关中质量检查关规定:操作完毕全面检查操作质量)。3、5021-1、5021-17 刀闸 A 相操作机构卡涩, 发生 5021-17 的 A 相分闸未到位现象,造成弧光短路。刀闸为沈阳高 压开关厂 2004 年产品,型号 GW6-550IIDW。64、5021-1、5021-17 为一体式隔离开关。5021-1 与 5021-17 之间具有机械联锁功能,联锁装置为“双半圆板”方式。后 经检查发现#5021-1 A 相主刀的半圆板与立操作轴之间连接为电焊连接,由于在用电动操作 502
15、1-1 隔离开关时,电动力大于半圆板焊接处受力,致使开 焊,造成机械闭锁失效。三、防范措施1、开展安全检查,检查梳理防误操作有关规定是否落实了上级要求;检查防误闭锁装置存在的问题;检查防误有关规定落实情况等。2、进行防误操作专项督查, 检查各变电站执行操作把关制度情况,执行“安规”中倒闸操作制度情况。3、结合大小修对同类型隔离开关加强机构传动工作,防止类似问题重复发生。案例 5:宁夏银川供电局 220kV 平吉堡变110kV 母线带电挂接地 线误操作事故一、事故描述2009 年 3 月 9 日 8:0020:00 平吉堡变吉沙线 13113 间隔停电,进行更换电流互感器工作。10:19 分变电
16、站运行人员陈(操作人)、王 (监护人)开始执行平吉堡变吉沙线 13113断路器由冷备转检修操作任务。10:35 分,运行人 员对 131131 隔离开关断路器侧逐相验电完毕后,在 131131 隔离开关 处做安全措施悬挂接地线,监护人低头拿接地线去协助操作人,操作人误将接地线挂向 131131 隔离开关母线侧 B 相引流,引起 110kV母对地放电,造成 110kV 母差保护动作, 110kV母失压。10:52 分,110kV I 段母线恢复正常运行方式。二、事故原因及暴露问题71、安全意识淡薄。操作人员未认真核对设备带电部位,未按倒闸操作程序,在失去监护的情况下盲目操作。2、监护人员未认真履
17、行监护职责,失去 对操作人的监护。操作 现场未能有效控制,没能做到责任到位、执行到位。3、事故教训汲取不深刻。近期国家电网公司发生的几起误操作事故通报在班组传达学习过程中层层衰减,没有将外省区事故教训对照自身实际工作进行剖析,没有达到吸取事故教训的目的。4、工作组织者疏于对个人安全工作行为的预控。失去了现场安全防范“关口前移”的过程控制。 三、防范措施1、加强现场“四到位”标准, 严格执行“两票三制”, 认真规范操作流程,各作业面要规范作业方法和作业行为,以认真负责的态度, 严防误操作及人员责任事故的发生。2、认真开展开展反违章活动,全面排 查管理违章、装置违章和行为违章,消除安全管理短板。3
18、、强化现场安全监督检查, 严肃查纠各类违章行为。案例 6:国网上海电力 220 千伏同济变电站人身触电事故快报2013 年 10 月 19 日,国网上海电力检修公司在进行 220 千伏同济变电站 35 千伏开关柜大修准备工作时,发生人身触电事故,造成 1 人死亡、2 人受伤。一、事故前运行方式事故前,220 千伏同济变电站 35 千伏三段母线、 2 号主变 35 千伏三段开关在检修状态,2 号主变及 35 千伏四段开关在运行状态,2 号主变 35 千伏三段开关变压器侧带电。35 千伏备 24 柜开关线路检修,2 号站用变检修, 35 千伏三段母 线上其他回路均为冷备用, 35 千伏一8段、二段
19、、四段母线及出线在运行状态,35 千伏一/四分段开关在热备用状态、35 千伏二/三分段开关在冷备用状态(见附件)。二、事故经过10 月 19 日,国网上海电力检修公司变电检修中心变电检修六组组织厂家对 220 千伏同济变电站 35 千伏开关柜做大修前的尺寸测量等准备工作,当日任务为“2 号主变 35 千伏三段开关柜尺寸测绘、35 千伏备 24 柜设备与母线间隔试验、2 号站用变回路清扫”。工作班成员共 8 人,其中国网上海 电力检修公司 3 人, 卢(伤者)担任工作负责人;设备厂家技术服务人员陈 、林 (死者)、刘(伤者)等 5 人, 陈担任厂家项目负责人。9 时 25 分至 9 时 40 分
20、,国网上海电力检修公司运行人员按照工作任务要求实施完成以下安全措施:合上 35 千伏三段母线接地手车、35 千伏备 24 线路接地刀闸,在 2 号站用变35 千伏侧及 380 伏侧挂接地线,在 35 千伏二/三分段开关柜 门及 35 千伏三段母线上所有出线柜加锁,挂“禁止合闸、有人工作”牌,邻近有电部分装 设围栏,挂“止步,高压危险”牌,工作地点挂“在此工作”牌,对 工作负责人卢 进行工作许可,并强调了 2 号主变 35 千伏三段开关柜内变压器侧带电。10 时左右,工作负责人卢 持工作票召开站班会,进行安全交底和工作分工后,工作班开始工作。在进行 2 号主变 35 千伏三段开关柜内部尺寸测量工
21、作时,厂家项目负责人陈向卢提出需要打开开关柜内隔离挡板进行测量, 卢 未予以制止,随后 陈 将核相车(专用工具车)推入开关柜内打开了隔离挡板,要求厂家技术服务人员林留在 2 号主变 35 千伏三段开关柜内测量尺寸。10 时 18 分,2 号主变 35 千伏三段开关柜内发生触电事故,林在柜内进行尺寸测量时,触及 2 号主变 35 千伏三段开关柜内变压器侧静触头,引发三相短路,2 号主变低压侧、高 压侧复压过流保护动作,2 号主 变 35 千伏四段开关分闸,并远跳 220 千伏浏同 4244 线宝浏站开关,35 千伏一/四分段开关自投成功,负荷无损 失 。林 当 场 死 亡 ,在 柜 外 的 卢
22、、刘 受 电 弧 灼伤 。2 号 主 变 35 千 伏 三 段 开 关 柜 内 设 备 损 毁 ,相 邻 开 关 柜 受 电 弧 损 伤 。9三、事故原因及暴露问题针对这起人身触电事故,目前事故细节仍需要进一步调查取证,但初步分析暴露出以下问题。一是现场作业严重违章。在 2 号主变带电运行、 进线开关变压器侧静触头带电的情况下,现场 工作人员错误地打开 35 千伏三段母线进线开关柜内隔离挡板进行测量,触及变压器侧静触头,导致触电事故,暴露出工作负责人未能正确安全地组织工作, 现场作业人员对设备带电部位、作业危险点不清楚,作业行为随意, 现场安全失控。二是生产准备工作不充分。国网上海电力检修公司
23、在作业前未与设备厂家进行充分有效的沟通,对设备厂家人员 在开关柜测量的具体工作内容、工作方法了解不充分, 现场实际工作内容超出了安全措施的保护范围,而且对进入生产现场工作的外来人员安全管理不到位,没有进行有效的安全资质审核,生产管理和作业组织存在漏洞。三是风险辨识和现场管控不力。事故涉及的工作票上电气接线图中虽然注明了带电部位,但工作票“工作地点保留 带电部分”栏中,未注明开关柜内变压器侧为带电部位,暴露出工作票审核、签发、许可各环节把关不严。工作负责 人未能有效履行现场安全监护和管控责任,对不熟悉现场作业环境的外来人员,没能 针对性开展安全交底,未能及时制止作业人员不安全行为。四、有关要求当
24、前,秋季检修预试、基建施工正在大面积开展,检 修施工任务十分繁重。国网上海电力发生人身触电伤亡事故,教 训十分深刻。各 单位要 认真贯彻落实公司 10 月 22 日安全生产电视电话会议精神和帅军庆副总经理讲话要求,深刻吸取事故教训,切实加强秋检工作的组织管理, 严格落实各级人员 安全职责, 认真开展安全 风险辨识, 强化作业现场安全管控,加强“两票”规范管理和执行,坚 决杜绝人身事故发生。一是责令国网上海电力立即组织停产整顿,开展全员“安全日”学习,继续组织事故调查分析, 实事求是查明事故原因,深刻吸取事故教 训 ,深刻 进行反思,切实增强安全责任意识,10查找安全管理薄弱环节,对秋检工作计划
25、进行重新梳理,充分进行安全风险辨识,制定整改计划和整改措施,加强安全生产严抓严管。二是公司系统各单位立即把事故快报发至基层一线和所有作业现场,以召开安委会、“安全日”活动等形式,对照事故暴露出的问题, 举一反三,全面查找检修计划组织、安全责任落实、“ 两票”管理执行、分包外包安全管理、 现场安全管控、人员教育培训等方面存在的风险隐患,落 实各项安全措施和要求,确保现场作业安全。三是严格外来人员进入生产现场的安全管理,加强对外来人员的安全资质审查,强化外来人员安全教育培训。对 外来人员进入生产现场进行充分安全交底,对生产现场的作业项目、工作内容、安全措施进行严格把关审核,加强现场 安全监护,强化
26、安全管控,及时制止不安全行为。案 例 7:四 川 西 昌 喜 德 供 电 有 限 责 任 公 司 “3.28”人 身 死 亡 事 故一、事故描述2009 年 3 月 28 日,喜德公司检修队按照检修计划对黑老林电站进行检修,工作任务为“黑老林电站综合自动化装置屏更换,35kV 系统设备 、10kV 系统设备检修”,工作计划时间为 3 月 24 日 9 时 30 分至 3 月 28 日 18 时 00 分。工作 负责人:徐;工作班成员:张、郭、邱 、李 (死者,男、 汉族、40 岁喜德公司职 工)。 3 月 28 日 14 时 45 分,所有检修工作全部结束, 15 时 38 分送电操作结束后,运行人员发现监 控机上 10kV 瓦尔电站线 9751 隔离刀闸、9752 隔离刀闸位置信号与刀闸实际位置不相符。 15 时 52 分,瓦尔电站线变电间隔设备由运行转检修后,检修班成员张 (消缺工作实际负责 人,二次 专业检修人员)、郭(二次专业检修人员,在主控制室核对信号)、李(一次 专业检修人员)三人开始进行缺陷的消除工作,在消缺过程中,李 擅自违规解除刀闸机械五防闭锁装置,拉开接地刀闸,试图采用分合 9751、9752 隔离刀闸的方法检查辅助接点是否到位,当合上 9751 隔离刀闸后(此时