默纳克故障代码及处理方法.docx

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资源描述

1、默纳克故障代码及处理方法一、异步电机就是不是同步,要先建立旋转磁场,转子才会旋转起来,就是因为有了旋转磁场与原磁场有一定的角度差,可以说旋转磁场是被动建立起来,是依靠原有的磁场建立起来。也就是感应的原理。二、同步电动机的特点之一是稳定运行时的转速 n 与定子电流的频率 f1 之间有严格不变的关系,即; 同步电动机的转速 n 与旋转磁场的转速 n0 相同。 “同步”之名由此而来。E01-逆变单元保护(原因:1、主回路输出接地或短路。处理方法:排除接线等外部原因;2、曳引机连线过长。处理方法:加电抗器或输出滤波器;3、工作环境过热。处理方法:检查风道与风扇是否正常;4、控制器内部连线松动。 )E0

2、2-加速过电流= 超过额定电流的电流。 大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。 。 (原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3 、负载太大; 4、编码器信号不正确;4、UPS(UPS-不间断电源,定义:当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。 )运行反馈信号是否正常。 )E03-减速过电流。 (原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3、负载太大; 4、减速曲线太陡; 5、编码器信号不正确。 )E04-恒速过电流。 (原因:1、主回路输出接地或短路;2、电机是否进行了参数调谐;3、负载太大; 4、旋转编码器干扰大。

3、 )E02+E03+E04 故障处理方法: 1、检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;2、检查动力线是否有表皮破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;3、检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;4 、检查电机内部是否短路或搭地;5、检查封星接触器是否造成变频器输出短路;6、检查电机参数是否与铭牌相符;7 、重新进行电机参数自学习;8、检查抱闸报故障前是否持续张开;9 、检查是否有机械上的卡死;10、检查平衡系数是否正确; 11、检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;12、检查编码器每转脉冲设定是否正常;13 、检查编码器信号是否受干扰,检查编码

4、器走线是否独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否单端接地;14、检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接可靠,高速运行中是否平稳;15、检查在非(UPS-不间断电源,定义:当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。 )运行的状态下,是否UPS 反馈是否有效了。E02;16、检查加、减速度是否太大了。E02、E03。 E05-加速过电压(原因:1、输入电压过高;2、电梯倒拉严重;3、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;4、加速曲线太陡;)E06-减速过电压(原因:1、输入电压过高;2、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;3、减速曲线太陡;)E07-恒速过电压(原因:

5、1、输入电压过高;2、制动电阻选择偏大,或制动单元异常;)E05+E06+E07 故障处理方法: 1、调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;2、检查平衡系数;3 、选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大;4、检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠。 E09-欠电压故障(原因:1、输入电源瞬间停电;2、输入电压过低;3、驱动控制板异常。 )处理方法: 1、排除外部电源问题;检查是否有运行中电源断开的现象;2、检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠。E10-系统过载(原因:1、抱闸回路异常;2、负载过大;3、编码器反馈信号是否正常;4、电

6、机参数是否正确;5 、检查电机动力线。 )处理方法:1、检查抱闸回路,供电电源;2 、减小负载;3、检查编码器反馈信号及设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确;4、检查电机相关参数,并调谐;5 、检查电机相关动力线。参见E02 处理方法。E11-电机过载(原因:1、FC-02 设定不当;2、抱闸回路异常;3、负载过大。处理方法:1、调整参数,可保持 FC-02 为默认值;2 、参见 E10。E12-输入侧缺相(原因:1、输入电源不对称;2、驱动控制板异常。)处理方法:检查输入侧三相电源是否平衡,电源电压是否正常,调整输入电源。E13-输出侧缺相(原因:1、主回路输出接线松动;2、电机损坏

7、。 )处理方法:1、检查接线; 2、检查输出侧接触器是否正常; 3、排除电机故障。E14-模块过热(原因:1、环境温度过高;2、风扇损坏;3、风道堵塞。 )处理方法:1、降低环境温度; 2、清理风道; 3、更换风扇;4、检查变频器安装空间距离是否符合第三章要求。E16-编码器故障(原因:1、启动位置故障;2、力矩偏差过大故障;3、速度偏差过大报警,反馈速度大于电机额定速度的 25%。 )处理方法:检查编码器回路。E17-编码器信号校验异常(原因:对于 1387 编码器,对编码器信号进行校验,信号异常。 )处理方法:1、检查编码器是否正常;2 、检查编码器接线是否牢靠正确;3、检查 PC 卡连线

8、是否正确;4、控制柜和主机接地是否良好。E18-电流检测故障(原因:驱动控制板异常)处理方法:与厂家联系。E19-电机调谐故障(原因:1、电机无法正常运行;2、参数调谐超时;3、同步机旋转编码器异常。 )处理方法:1、正确输入电机参数;2 、检查电机引线,及输出侧是否缺相;3、检查编码器接线,确认每转脉冲数设置正确。4、不带载调谐的时候,检查抱闸是否张开;5 、同步机带载调谐时是否没有完成调谐即松开了检修运行按钮。E20-旋转编码器故障(原因:1、旋转编码器型号是否匹配;2、旋转编码器连线错误;3、低速时电流持续很大。 )E22-平层信号异常(原因:平层、门区信号粘连或断开)处理方法:1、检查

9、平层、门区感应器是否工作正常;2 、检查平层插板安装的垂直度与深度;3、检查主控制板的输入点。E23-对地短路故障(输出对地短路)处理方法:检查动力线。E25-存储数据异常(原因:主控制板存储数据异常)E29-同步机封星接触器反馈异常(原因:同步机自锁接触器反馈异常)1、检查接触器反馈触点与主控制板参数设定是否一致(常开、常闭) ;2、检查主控制板输出端指示灯与接触器动作是否一致;3 、检查接触器动作后,相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是否正确;4、检查封星接触器与主控板输出特性是否一致;5、检查封星接触器线圈电路。E30-电梯位置异常(原因:1、电梯自动运行时,旋转编码器反

10、馈的位置有偏差;2、电梯自动运行时,平层信号断开或粘连;3 、钢丝绳打滑或电机独转。 )处理方法:1、检查平层感应器是否在非平层区域会误动作;2、检查平层信号线连接是否可靠,是否有可能接地,或者与其他信号短接;3、确认旋转编码器使用是否正确;走线是否单独穿管;屏蔽层是否单端接地;4、检查旋转编码器安装是否到位。E31-DPRAM(同步动态随机存储器 )异常(原因: DPRAM 读写出现异常)E32-CPU(中央处理器、运算核心和控制核心。 )异常(原因:CPU工作异常)处理方法:1、检查主控板短接片 J9、J10 短接片是否只有 J9 右边 2 个针脚短接;2、更换控制板。E33-电梯速度异常

11、(原因:1、电梯实际运行速度超过电梯最大运行速度的 1、15 倍;2、低速运行时速度超出设定的 1、2 倍;3 、电梯自动运行时,检修开关动作。 )处理方法:1、确认旋转编码器使用是否正确;2、检查电机铭牌参数设定; 3、重新进行电机调谐; 4、检查检修开关及信号线。E34-逻辑故障(原因:控制板冗余判断,逻辑异常)处理方法:更换控制板。E35-井道自学习数据异常(原因:1、启动时不在最底层;2、连续运行超过 45 秒无平层信号输入; 3、楼层间隔太小;4、测量过程的最大层站数与设定值不一致;5、楼层脉冲记录异常;6 、电梯自学习时系统不是检修状态。 )处理方法:一、运行接触器未吸合即报35

12、号故障检查:1、下一级强迫减速是否有效;2 、当前楼层 F4-01 是否为 1;3、检修开关是否在检修状态并能够检修运行;4、F0-00 是否为 1;二、运行接触器刚吸合即报 35 号故障:检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态立刻报 35 故障;(老版本) 。三、遇到第一个平层位置时报 35 故障:1 、F4-03 上行时是否增加,下行减小,如果不是,请调换主控板 PGA、PGB;2、平层感应器常开常闭设置错误;3、平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;四、运行过程中报 35 故障:1 、检查运行是否超时,运行时间超过时间保护 F9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障

13、;2、学到的楼层距离小于 50CM 立刻报故障。此种情况请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;3、最大楼层 F6-00设定太小,与实际不符;五、运行到顶层报 35 故障:1 、上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与 F6-00、F6-01 所设定的楼层数是否相等;2、学出来的提升高度总高小于 50CM 时报此故障;六、上电时候报此故障:上电检测插板长度为 0 则报此故障。E36-运行接触器反馈异常(原因:1、在抱闸打开时,运行接触器没有吸合;2、电梯运行中连续 1S 以上,接触器反馈信号丢失;3、接触器反馈信号粘连;4、接触器闭合后没有反馈信号。 )处理方法:1、检查接触器反馈触点动作是否正常;2 、检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开、常闭) ;3、检查电梯一体化控制器的输出 U、V、W 是否是否连接正常;4、检查接触器控制电路电源是否正常。E37-抱闸接触器反馈异常(原因:抱闸输出与反馈信号不一致)处理方法:1、检查抱闸线圈及反馈触点是否正确;2 、确认反馈触点的信号特征(常开、常闭) ;3、检查抱闸线圈控制电路电源是否正

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