SP预应力空心板板面裂缝原因分析及防治措施.doc

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资源描述

1、 SP 预应力空心板板面裂缝原因分析及防治措施 仙龙集团 构件公司 吕明宇 关键词:裂缝 温差 覆盖 养护 放张 2008年 9月 17日某公司新产品 GLY180mm 1200mm 9000mm预应力混凝土空心板试生产,在生产后第二天( 9 月 19 日)其中的第一行板面产生大量的横向贯通裂缝; 9 月 21 日,第二行板面出现横向贯通裂缝; 9 月 23 日,第三行板面出现多道横向贯通裂缝。为了确保今后的正常生产,特成立经研究小组进行研究,查明原因并制定预防措施。 一、裂缝产生原因分析: 1、查找 材料、设备的原因: 裂缝特征:板面横向裂贯通裂缝,从板面向两侧延伸至板底,裂缝宽 0.12m

2、m 0.03 mm 的较多。预应力钢筋混凝土空心板成型采用推挤成型工艺。采用干切割法分割(混凝土强度达到设计强度的 75%时,放松预应力钢绞线。),板长为 6 米, 5 米、 8 米、 9 米不等。钢筋为 17- 9.5 无粘接钢绞线。混凝土强度等级 C45,水泥:为 42.5普通硅酸盐水泥;砂:天然河砂,细度模数为 2.8;石子: 5 16mm人工碎石;查阅记录各种材料均做了进场检验,符合要求。混凝土采用机械搅拌,搅拌机为强制式 J500 双卧轴强制式混凝土搅拌机。材料计量为 PLC800 混凝土拌合物配料机,输入混凝土配合比数据后自动计量,状态良好。查阅记录搅拌时间符合要求。 SP 成型机

3、振动部分参数:振动频率、激振力、空载振幅等,经过检验均未改变 ,符合要求。 2、查找生产过程中各工序控制: ( 1)、 2008.9.17 生产的 GLY 预应力空心板板面裂缝原因有: A:养护不及时和养护次数不够是造成板面开裂的主要原因。 根据养护制度要求:“当温度在 25以上时,板成型后 2h浇水养护,以后每隔 1.5h 揭开塑料布浇水一次,直到板运出台面;当温度在 15 -25时,板成型后 3h-4h 浇水养护,以后每隔2h 浇水一次,直到板运出台面。现场询问有关人员 17 日下午 13点生产完成 GLY 板后,覆盖上塑料布,下午、晚上未进行浇水养护。 查阅生产记录: 当天 最高气温达

4、28 , 加快了 混凝土 水份的蒸发 , 从而使混凝土的温度收缩应力加大 。 体积大、高强度等级的混凝土水化热大 ,加大混凝土的 升 温 速度。 又采用黑色塑料布覆盖吸热快,塑料布吸收的太阳热量加上板内水泥的水化热,使温度约在 55-70以上,管理人员说,把手伸进塑料布内产生烫手的感觉,又未能及时按养护制度规定时间、 次数进行养护。查阅有关资料显示:混凝土空心板成型后,水泥水化热使混凝土内部温度升高,一般每 100 水泥可使混凝土温度升高 10。其次 ,由于阳光辐射与水化热共同作用,水泥在初始反应期与凝结期放热速度最大,凝结期在水泥与水混合后的 6-8 小时,放热速度增至最大值。上午成型的板到

5、下午 3 点左右温升至最高。混凝土内部主筋温度可高达 50 度左右(若覆盖塑料膜温度升高 80 度左右)。查工具书可知温度每升高 10 度,混凝土就会产生 0.01%的线膨胀或收缩,钢筋伸长达 136mm。资料显示在无风天气,混凝土表面温度与环境气温之差大于 15-20 度时,即出现肉眼可现的裂缝。 B: 秋冬交替季节,覆盖养护不到位,昼夜温差大板面产生伸缩裂缝。查阅当天温度记录:最高温度 28 度,最低气温 13 度。两端板端外漏的钢绞线及张拉台座的钢板因白天温度高而产生松弛,夜晚因温度降产生收缩而张紧板起拱。主筋受热膨胀上拱的负弯矩与混凝土失水干缩产生的拉应力,至使 GLY 预应力混凝土空

6、心板产生板面横向裂缝。反之,夜间温度下降, (规范计算 ,气温每变化 1度 ,则钢绞线变化 2Mpa昼夜温差在 10 15度左右 ,钢绞线应力变化为 20 30Mpa。 )钢绞线对温度敏感,钢筋随之收缩;膨 胀收缩,收缩膨胀交替反复运动,使无配筋的板砼受拉伸形成了表面的开裂。因此,在 GLY 板板面产生 4道 0.020.12mm 的 裂缝。 20 号又出现降雨低温天气,板面裂缝又增加 3道(共 7 道)。 ( 2)、 2008.9.18 生产的 GLY 预应力混凝土空心板板面裂缝原因是:放张时间过晚造成。放松工艺规定:“混凝土在养护过程中随着强度的增长,收缩值逐渐加大,当混凝土强度已远远超过

7、设计强度等级的 75%时,如不及时放张,很容易产生收缩裂缝,尤其厚度较大的板。”因下雨放假, 2008 年 9 月 18 日上午生产的第一行 SP 预应力空心板强 度为 82-88%(采用 2008.9.17 号的配合比),第二行 SP 预应力混凝土空心板强度为 90%-95%(因减小砂率,改变配合比),尚未放张。结果第一行、第二行板分别出现了 1 条和 4 道裂缝 。 二、今后生产中的预防措施: 安排专职人员养护按规定的时间间隔次数进行养护,不得松懈。当温度在 25以上时,板成型后 2h 就可以浇水养护,以后每隔 1.5h 揭开塑料布浇水一次,直到板运出台面;当温度在 15-25时,板成型后

8、 3h-4h 浇水养护,以后每隔 2h 浇水一次,直到板运出台面。 GLY 预应力混凝土空心 板生产完成后 ,覆盖棉毡布浇水养护。下午 15 点以后,钢绞线、张拉台上同时覆盖双层塑料布、棉毡布进行保温。白天 9 点以后揭开 ,减少因昼夜温差大钢绞线产生收缩,造成 GLY 预应力混凝土空心板板面出现裂缝。 .实验室专职人员必须在搅拌现场取样成型试块,不少于三组,一组标准养护,一组随板现场同条件养护,一组用于钢绞线放张(也可以加一组试块,加强混凝土的强度控制)。专人随时掌握试块强度,强度达到设计强度的 75% ,立即进行板的放张。杜绝板强度过高造成板面裂缝出现。 .塑料布、棉毡布的覆盖方法: a.

9、当该条 GLY 预应力混凝 土空心板生产完成 1 小时后,覆盖棉毡布,浇水使棉毡湿润,然后覆盖塑料布保温。严禁板面上人脚踩,防止棉毡布粘在 GLY 预应力混凝土空心板上。 B.两端外漏的钢绞线及张拉台座的钢板下午 15点(秋冬交替的季节 9 月下旬)必须覆盖双层棉毡布、塑料布增加端部保温措施,防止钢绞线、张拉钢板夜里温度下降产生收缩造成板面受力出现板面裂缝。 9 月下旬 10 月下旬这一段时间,昼夜温差大,昼夜温差超过 15度,温度变幻无常。应灵活掌握 GLY 预应力混凝土空心板板的养护与覆盖,防止因温差造成板面裂缝出现。 .人员分工: a专人负责养护 、板面、钢绞线覆盖工作。该项工作的重要性

10、讲解、监督检查,人员分工由生产厂长负责。 b专人负责混凝土试块现场制作、标准养护、同条件养护工作,专人负责混凝土试块强度监控,及时放松钢绞线工作。该项工作的重要性讲解、监督检查,人员分工由质量厂长负责。 采用预割法。 GLY 预应力混凝土空心板生产完毕,待混凝土终凝之后。按照图纸设计的规格型号进行划线预切,防止板面裂缝。 三、生产验证 2008 年 9 月 28 日,生产 GLY 板 3 行,经过生产各方的紧密配合,严格执行制定生产、养护、监控制度和预控措施。 2008 年10 月 3 日在放 松钢绞线时,经检查 3 行 GLY 板未出现一道裂缝。 总之,对 SP 预应力混凝土空心板的裂缝防治

11、要加强制板过程中各主要工序的管理,特别是混凝土空心板的养护对消除 SP 预应力混凝土空心板表面裂缝特别重要。在施工中,严格按制板工艺进行生产,坚持以预防为主,严格按照制板工艺要求检测各项指标,才能确保 SP 混凝土空心板的最终质量。预防措施制定容易执行难,能够长期不懈、一丝不苟的执行尤难。必须坚决贯彻执行已制定的各项制度,加强员工的质量意识的教育培训,制度和质量意识是确保质量和效益的基石。 【作者简介】仙龙集团 副总经理 高 级工程师 【联系电话】 0373 7601868 13513732868 【电子信箱】 E-mail: 【网 站】 Http:/ 【联系地址】河南省新乡市红旗区新长路 59号 【邮 编】 453242

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