1、125MW机组风机电机中压变频节能改造 企业: 控制网 日期: 2003-11-07 领域: 机器人 点击数: 1319 尹正军,高本科 宋海青 1 引言 随着山东电力的高速发展,电网容量已近两千万千瓦以上,十里泉发电厂的 125MW 机组主要承担调峰任务,机组开停机比较频繁,并且满负荷运行时间很少,即引风机调整风量的挡风板全开的时间很短(一台机组的两台风机运行,在夏季满负荷时,其挡风板也不全部打开)。且电动机均为单速电机,全年平均出力效率(按九九年数据统计),引风机电机不及,并且,机组调峰频繁起动 ,加剧了对电动机的损害。其事故率明显增大。而采用变频调速比挡风板调整具有较好的节能效果,并能够
2、减轻机组调峰对电动机的损害;对于电力系统即将步入竞价上网的今天,对厂用辅机进行变频调速改造,实现节能降耗,降低机组的厂用电率,提高电厂竞价上网的能力具有较大的积极作用。 该厂 125机组共有 10台 700kW引风机,目前有 8台 Y4-73-11-28D风机已安装液力偶合器,实现了机组不同工况下的调速节能改造。由于 #1 炉甲引风机位置空间较小,无法安装液力偶合器,唯一的节能途径就是将电机进行变频调速改造。 2 变频调速的控 制理论 交流异步电机的输出功率为: P=Mz*w,其中, Mz 为电动机的负载转矩, w 为电动机的旋转角频率。而风机的负载特性为: Mz Kw2,所以, P Kw3。
3、 上式表明,对于风机一类的负载而言,电动机的输出功率正比于电机旋转角频率的三次方,其中 K 为比例系数,对于一定的风机而言,它为一常数。因此,电机输出频率的控制可以根据锅炉某一参数(如风压)来实现。通过实测的锅炉参数转换成的控制量,控制变频器,就可以准确地调节电动机的电源频率,改变电机转速,以达到节约能源的目的。实现变频控制原理如图 1所示: 图 1 变频 调速控制原理图 3 引风机变频改造方案 3.1 中压变频调速可供选择的三种实施方案 3.1.1 Y-变换 该种方法是通过降压变压器将 6000V 的电压降低到一定的电压等级,要求异步电动机必须采用连接,在保证输出功率不变的情况下,该种连接方
4、式虽能满足电压和电流的要求,但它对 dv/dt和共模电压的承受能力较差,容易形成环流,增加电机损耗。由于电厂一般风机电机的温升为 115 C 左右,绝缘等级为 F 级,接线方式为 Y形,若选用此方案的变频器,电机定子线圈接线要由 Y 形改变为,而线圈截面保持不变,有可能会由于电流 增加而导致电机的温度急剧上升,以至损坏电机。 3.1.2 高 -低 -高变频调速系统 此种调速控制方案是将高压通过降压变压器,使变频器的输入电压降低,这样可以采用各大 公司一般的交流变频器,然后,将变频器的输出电压通过升压变频变压器将输出电压再提高到 6kV,以满足交流电动机的电压要求。但据资料介绍此方案存在着以下问
5、题: (1) 此高 -低 -高变频系统需要用两个变压器,从而降低了节能效率,且降压、升压变压器不能互换,升压变压器需要特制,以减弱高次谐波的影响。 (2) 高 -低 -高调速系统输出波形畸变较大,高次谐 波含量比较高,对电机的绝缘要求很高。 (3) 高 -低 -高变频调速系统中的变频器整流部分普遍采用可控硅桥式整流电路,相应变频器的功率因数比较低( 0.2 0.92)。由于引风机经常工作在低转速状态,可控硅的导通角较小,使系统的功度因数很小,系统需消耗大量的无功功率,致使 6kV 母线电压下降。为使系统稳定需加装一套自动无功补偿装置。同时可控硅整流在送风机低速运行时,导通角很小,波形畸变很大,
6、逆变部分大多采用 6脉冲或 12脉冲,输出波形失真较大,有大量高次谐波存在(对周围设施造成电磁干扰,并且影响电源电压电流波形), 使之不能维持稳定正弦波,为解决谐波影响,必须加装谐波滤波器。 高 -低 -高变频调速系统的变频器整流部分采用可控硅桥式整流,逆变部分采用可控硅桥式逆变,较先进的采用 IGBT桥式逆变,需要二套控制部分进行控制,系统比较复杂,而且可控硅元件存在容易失控的问题。 高 -低 -高变频调速系统中的变频器工作在低电压状态,为满足功率输出的要求,工作电流会很大,往往要求变频器元件进行并联运行,为此必须进行元件配对,加均流措施,检修要求比较高。 该系统需要 2台变压器,变压器需要
7、装设相应的保护,成本会有所上升,由于设备环节比较多,使 用高 -低 -高变频系统占地面积比较大,不适合 #1炉甲引风机的改造。 3.1.3 直接高压变频调速系统 直接高压变频系统(简称高 -高)是 90 年代针对高 -低 -高变频调速系统缺陷研制成功的新一代变频调速系统。该系统从根本上解决了高 -低 -高变频调速系统存在的问题,是一种性能优越的变频调速设备。它的优势在: (1) 普遍采用了桥式整流电路, GTO 或 SGCT 管桥式逆变电路。此系统一般使用一台变压器与电网隔离,变频器输出直接到电机。由于采用了桥式整流电路,在整个调速过程中功率因数很高, cosj0.85,不需要装设无功 补偿装
8、置;又因为高 -高变频调速系统采用多重化脉宽控制,通过模块输出串联迭加消除高次谐波的影响,不需要再装谐波滤波器。最新型的高-高变频器更采用直接转矩控制使调速精度有进一步提高。 (2) 简化了主电路和控制电路的结构,变频器在中间处理器调节器控制下,调整整流及逆变部分的控制量,通过调节逆变器的脉冲宽度和输出电压频率,既实现调压,又实现调频,在处理器中集成了新精度的电机理论模型,高速采集变频器和电机的状态参数,进行优化处理,调节器进行无偏差的前馈控制,使控制误差降到了最小,从而使装置的体积小,重量轻,造价低 ,可靠性高,占地面积小。 (3) 改善了系统的动态特性,变频器中逆变器的输出频率和电压,都在
9、逆变器内控制和调节,因此,调节速度快,调节过程中频率和电压的配合好,系统的动态性能好。 (4) 高 -高变频调速系统有很好的对负载供电的波形。变频器的逆变器输出电压和电流波形接近正弦波,从而解决了由于以矩形波供电引起的电机发热和转矩降低问题,改善了电动机的运行性能,高 -高变频系统适用于常规电机和电缆的绝缘要求,现有的引风机电机、电缆可以继续使用。 (5) 高 -高变频调速系统变频器工作在高压状态,功率模块均封装在绝 缘板箱使拆装方便,用户可以安全方便的对每个单元进行诊断和查找故障,系统的检查和调正可以在变频器运行中进行,操作人员可以在线调整参数。 (6) 采用高精度、高速度和光纤数字通讯控制
10、技术,保证了低压控制电源部分和高压电机部分可靠电压隔离。 3.2选用方案分析 上述三种风机变频节能的实施方案,归纳起来是要确定变频器主回路和主控回路是选用“高-低 -高”方式,还是选用“高 -高”方式。选用“高 -低 -高”方式工作的变频器需要增加变压器、无功补偿器、谐波滤波器,变频实现控制复杂,可靠性较低,检修比较困难,价格比较低廉。但由于所选用的设备较多,设备占地面积和体积较大,系统的整体节能效果较差,设备的维护费用和故障均会相应提高,不适合 #1炉甲引风机的改造。 美国 AB-ROCKWELL POWERFLEX7000 中压变频器(简称 7000系列)系采用高 -高变频调速方式,具有
11、90年代先进的技术,如光纤数字控制模块化设计、电脑自动监测及故障报警、四象限运行功能、人机接口采用汉化软件、专利性通风设计、占地面积小和维护简单 等特点,是高 -低 -高变频调速的更新换代产品,具有较高的科技含量,有极高的可靠性,是变频调速的发展方向。 图 2 PowerFlex7000中压变频器的基本工作原理图 7000 系列中压变频器对高次谐波和 dv/dt 以及共模电压有很强的抑制作用,满足 IEEE519及 GB/T14549-93标准,能更好的保证电源质量。它可驱动任何三相鼠笼式异步电动机,对于一些旧型号的电机可以直接使用,无需进行改造。并且可以根据用户要求配置内部电路,实现最优化控
12、制,提供各种不同的输入输出控制量,可以和外围电路实现极佳的配合,具有很 大的灵活性,适合对老设备进行配套改造。因此,选用高 -高变频调速方式较为合适。 4 POWERFLEX7000系列变频器工作原理 图 3 引风机变频改造后一次接线图 7000系列变频器的基本原理如图 2所示。 6kV高压电源,通过 18脉冲隔离变压器,送入变频器,经由 18 个可控硅 (SCR)组成的整流回路,将进线 3 相 6000V 交流变换为直流,再经直流电抗器到达逆变回路,逆变回路由 6 组对称门极转换晶闸管 (SGCT)大功率元件组成,以脉宽调制方式,将几乎完美的正弦电流电压波形送给电机,根据负荷、速度给定的大小
13、,来 调整电压及频率,实现节能的目的。变频器由微处理器 (计算机 )控制,通过光纤把控制信号送到高压元件驱动回路。 5 #1炉甲引风机变频改造的施工方案及调试 (1) 主接线(图 3) (2) 主要组成 系统由电源断路器、隔离变压器、变频器装置、输出接触器和三相异步电动机组成。 (3) 改造后保护及控制回路 如图 4 所示,虚框内为增加设备, 5LJ、 4LJ 型号为 DL-11/10A,其定值为 7.5A(二次值,按躲过隔离变的励磁涌流计算 4Ie)。 ZJ 外引一对常开接点、 6kV 开关外引一对常开辅助接点至变频器。事故按钮改接 至保护出口继电器;集控室跳闸按钮引出一对常闭接点至变频器。
14、 (4) 变频装置的安装 由于 #1 炉厂房内设备较多,老厂改造可利用空间狭小,且环境较差,为了满足变频器运行条件,我们选用青岛四海公司提供的型箱式变电站。该箱站为可移动式、分体组装模式,由底座、骨架、装饰面、上盖及冷却系统等部分组成,设计结构合理,占地面积小,可防水、防潮、防尘、防辐射,同时针对变频器的通风要求设计了独特的风道。隔离变及变频器柜直接焊接在箱站内的钢板上,电缆孔已经在箱站底板预制,配置起来非常灵活。 图 4 改造后保护及控制回路 图 (5) 变频器的调试 静态调试 静态调试项目包括装置外观检查、插件检查及调整、 SCR 和 SGCT 检查测试、驱动电路检查测试,弱电上电试验、装
15、置绝缘检查及耐压试验、电源断路器、隔离变、电机检查,高压上电、联锁传动试验,变频器参数整定等。变频器参数参见表 1。 表 1 空载试验 解除风机靠背轮,变频器带电机空载运行。在就地、集控室控制变频器启动电机,同时试验仪器记录电机启动电流、电压波形。电机启动时,零速上升,冲击较小,转速上升平稳,电压波形平滑, 6kV母线电压无降压。在就地、集控室调整转速升降 正常。 带负荷试验 带风机运行。由运行人员在集控室控制变频器输出频率,改变风机转速,调节风量,检查 控制、保护、信号功能良好,测试最低频率 6Hz,最大频率 50Hz。测试启动时间最长 20秒,最高转速 745r/min。 6 改造后的运行
16、情况及效益分析 (1) 经济效益 #1 炉引风机变频器 2001 年 7 月 25 日投运后,一直运行正常,其产生的谐波对厂用电系统正常运行无影响,仪表、保护特性无明显变化。 改造后,根据现场运行资料,对 2000年和 2001年 910两个月十里泉发电厂 #1炉引风机的耗电情况进行了对比 分析,参见表 2(两年的 910月份都是单引风机运行,具有可比性)。 表 2 2000年 #1机组全年发电量: 根据两个月的统计表,以 2000年 #1机组全年发电量为基数,可计算出一年的节电量约为: 584777700(1.04%-0.9%+1.04%-0.92%)2= 2001年 7月 25日正式投运至
17、 11 月 15日共正常运行 112天,按 0.35元 计算,节支: 760211 112 365 0.35=81644(元 ) 由于 #1炉乙吸已加装了 液力耦合器,其具有一定的节能效果,运行资料证明其节能约为 8%,因此,节电量应为 760211+584777700 1.04% 8%= ,年节约费用 43.6万元。 (2) 延长电动机寿命 一般电机启动时,启动电流为额定电流的 6 8 倍,电机绕组承受的冲击转距很大,严重影响电机的机械寿命(该厂 7台机组每年烧毁高压电机 2 3台,修复直接费用几十万元),变频调速可以实现轻启动,电机从零转速缓慢升到起始转速,然后通过变频器输出频率的变化来改
18、变电机转速,避免了启动时对电机的机械冲击,延长电机使用 寿命。 (3) 减少对设备的磨损 由于空气中含有粉尘,对高速转动中的风机及档板磨损很大,按以往检修记录。每年检修及维护费用需十几万元,改变频调速后,电机转速一般比较低,负荷 75MW 以下两台风机运行,档板全开,甲吸转速在 400转以下,磨损大大减小,延长了使用年限,降低了检修费用,通过改变频调速,每年可以节约设备磨损及设备检修费用 10万元。 (4) 提高了机组的自动化水平 变频调速装置配有计算机接口,可以很方便的与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它系统联接,极大的提高了机组的自动控制水平。 (5) 减轻 操作人员的劳动强度 机组负荷发生变化,改变引风机挡板来调节风量,控制比较困难,而变频调速可以直接通过增减频率来调整,操作非常简单、灵活。 高 -高中压变频调速装置调速范围大、效率高,占地面积小,节能效果显著,适合老厂锅炉风机节能改造。 AB-POWERFLEX7000中压变频器性能优良,使用型箱式变电站安装简单、施工量小,调试简便、维护量少。