1、 1 山西新村煤业有限公司 调整 15105 综采工作面通风系统总结 二 一三年十一月一日 2 调整 15105综采工作面 通风系统总结 15105 综采工作面为 U 型通风方式。风流路线;胶带大巷(轨道大巷) 运输顺槽 工作面 回风顺槽 回风联巷 回风大巷 总回风巷。工作面于 2013 年 10 月 31 日顺采推进至设计停采线,为保证工作面设备回撤及搬迁期间通风可靠,需 对 15105综采工作面通风系统进行调整,由 “上行通风” 调整为“下行通风”,从而使原回风顺槽与轨道联络巷变 为进风巷、运输顺槽变为回风巷, 其回风流由出架联络巷回入 15107 回风顺槽,于 2013 年 11 月 1
2、日对通风系统进行了调整,现总结如下: 一、组织措施: 为保证 调风 顺利进行, 通风科 制订了周密详细的 调风措施 ,现场由 李瑞军 为总指挥 。 二、 具体步骤: 1、在 15105 回风联巷与回风大巷交叉口建造挡风墙一道,隔断原 15105 回风联巷与回风大巷通道。 2、将 15105 回风顺槽与轨道联络巷两道风门打开、风门门扇摘除,使新鲜风流由轨道大巷从原回风顺槽与轨道联络巷、回风联巷进入工作面。 3、在 15105 运输顺槽选择合理位置建造临时挡风墙两道,保证工作面回风流 从出架联络巷回入 15107回风顺槽。挡风墙上部均设置调节风窗,通过风量需满足 15105 运输巷3 口至出架联络
3、巷口处 182m 巷道最低风速需要,挡风墙下部分别设置便于通行人员的小风门,两道风门要安装闭锁装置。 4、拆除 15105 工作面出架联络巷临时密闭。 三、 调整后系统情况: 调整通风系统待风流稳定后由测风员进行了风量测定,15105工作面进风(原 15105回风顺槽进风) 231m3/min, 15105运输顺槽进风 215 m3/min,符合规定。 附: 工作面回撤期间需风量计算 15105工作面需要风量计算: 1、根据 规定,按回采工作面回风流中瓦斯浓度不超过0.8%的要求计算: Q 采 =125 qch4 K 采通 ( m3/min) 式中: qch4 工作面瓦斯绝对涌出量,根据 15
4、105工作面实际瓦斯涌出情况,取 0.28 m3/min; K 采通 工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,取1.2。 Q 采 =125qch4 K 采通 =125 0.28 1.2=42m3/min; 2、按工作人员数量计算 每人供风 4m3/min Q采 4 N 4 式中 : N 工作面最多人数,取 20 人; 4 每人需风量; m3/min。 则: Q采 4 20=80( m3/min) 3、按风速验算工作面需风量 a) 按最低风速验算: Q采 60 0.25 S=60 0.25 13.2 198( m3/min) b) 按最高风速验算: Q采 60 4.0 S=60 4 13.2 316
5、8( m3/min) 式中 : S 工作面断面积, 13.2m2。 因此 15105综采工作面回撤期间最小需风量为: Q采 =198 m3/min 根据以上三者计算; 15105 工作面回撤期间最小供风量必须大于 198 m3/min。 15105运输顺槽需要风量 计算 1、根据规定,按回采工作面回风流中瓦斯浓度不超过0.8%的要求计算: Q 采 =125 qch4 K 采通 ( m3/min) 式中: qch4 工作面瓦斯绝对涌出量,根据 15105工作面实际5 瓦斯涌出情况,取 0.28 m3/min; K 采通 工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,取1.2。 Q 采 =125qch4 K
6、 采通 =125 0.28 1.2=42m3/min; 2、按工作人员数量计算 每人供风 4m3/min Q采 4 N 式中 : N 工作面最多人数,取 20 人; 4 每人 需风量; m3/min。 则: Q采 4 20=80( m3/min) 3、按风速验算工作面需风量 a) 按最低风速验算: Q采 60 0.25 S=60 0.25 6.4 96( m3/min) b) 按最高风速验算: Q采 60 4.0 S=60 4 6.4 1536( m3/min) 式中 : S 运输顺槽断面积, 6.4m2。 因此 15105 运输顺槽最小需风量为: Q =96m3/min,因运输顺槽由皮带机头和轨道联络巷共同进风,为保证联络巷和皮带机头到联络巷间巷道最低风速,所以 Q =966 2=192m3/min 根据以上计算; 15105 工作面回撤期间运输顺槽最小供风量必须大于 192m3/min。