1、1火电厂入厂煤机械化采样机应用及改进摘要: 阐述入厂煤机械化采样机的主要技术要求,结合采样机在某电厂的现场应用情况,分析运行中存在的问题,并提出相应的改进措施。 Abstract: The main technical requirements of mechanical sampling for coal as received are described. Combining with the application in the worksite, this paper analyzes several existing problems on mechanical sampling f
2、rom a thermal power plant, and the appropriate improvement measures have been put forward. 关键词: 入厂煤;机械化采样机;采样头;破碎机 Key words: coal as receiveds;mechanical sampling;sampling head;crusher 中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)32-0170-02 0 引言 对于火力发电企业而言,燃料占据了企业成本的 80%左右,如何在燃料上做足文章,成为了企业降本增效、实现可持续发展的重
3、要课题。在燃料供应市场环境日益复杂、掺杂使假方式不断翻新、廉洁风险防控难度加大的新形势下,现有燃料管理方式和手段已影响到企业挖潜增效能2力的提升和经营风险的全面有效防控。通过安装入厂煤机械化采样机,规范入厂煤业务流程,并能将现场实时采集的数据自动上传到燃料管理信息系统中,及时发现和处理异常现象,减少人为干扰,提高工作效率,加大监督力度,确保燃料验收数据的准确性、安全性和透明性。 1 应用和技术要求 某电厂现有装机容量 66 万千瓦,主要采用火车、汽车运煤方式,年耗煤量约 200 万左右吨。设计锅炉燃煤运输方式为汽车与火车两种,现在主要以火车运输为主,占总来煤量的 70%,来煤批次平均 15 批
4、次。 某电厂于 2015 年 4 月投运一台 XDCY-QZ 汽车采样机和一台 XDCY-QZ火车采样机。控制方式为计算机+PLC 自动/手动,可全自动采样和远程控制。采样头形式为螺旋推进方式。缩分比为 1-1/24 可调,符合国标GB/T19494.1-2004 的要求。样品水份损失0.7%。取样时间每车小于180s。采样机工作流程是: 采样头大车、小车行走落煤管一级皮带机破碎机二级皮带机缩分器集样器 采样机的技术要求: 根据设定的采样点数、深度、样品收集规则等条件,随机自动完成采制样过程;采样过程能够自动判定运煤重车是否在指定采样机区域;能够随机采取不同深度多点组成形成一个全断面,保留采样
5、原始图片;能记录人工采样的授权和操作过程; 能够自动实现采样批次的统计工作;来煤车辆总数、子样数;某3车当日运输量及其采样的个数;当日各个矿点的批次情况; 能够实现入厂煤采样的自动换罐; 能够保持良好的密封性,尽量减少样品的水分损失,整个制样过程中水分损失小于 0.5% 和避免煤粉飞扬粉尘浓度 10 mg/m3; 采用的设备、仪器及技术等应为成熟产品、技术,实时、准确、可靠地采集各项原始数据,为实现燃料管理自动化系统提供接口。 2 存在问题及原因分析 采样机由大车行走、小车行走、采样头、动力箱与制样部分等组成。但由于技术条件限制,车厢边角、底部、拉筋附近以及煤层超高后的样品则不能随机采集到。机
6、械化采样机大多能正常运行,但因存在以下问题影响正常使用,设备投运率不能达到 100%。 2.1 采样头振动跳闸 采样头由螺旋杆、筒体、升降齿轮、驱动装置组成。采样机在接到燃料管理信息系统发出的采样方案后,可以在大车行走和小车行走配合下准确、可靠地定位在车厢内各点。但在从原点到采样点上方过程中采样头螺旋杆空载运动,多次发生共振噪音,导致采样头旋转电机跳闸。煤中草绳、胶带、铁丝等,缩小或堵塞螺旋通道,造成煤样损失和污染,导致设备不能正常运行。 2.2 破碎机故障 破碎目的是为了增加煤样的颗粒数目,减小粒度分布不均匀,以减少后续缩分步骤产生的误差,提高制样精密度。布置一级挤压式破碎设备,当煤中含有大
7、于 6mm 矸石时,驱动装置传动带磨损加快,甚至发生4断裂,使该设备无法正常投入。而且影响采样的代表性,增加检修工作量。 2.3 制样系统堵塞 主要发生在落煤管、破碎机、缩分器等。随着煤中水分增大,由于煤粒表面的结合力作用,煤的堆积密度变小,单位质量煤体积变大,煤样粘结性增强,很容易造成制样系统堵塞。碎煤机易出现煤“结饼”现象。当木块、矸石较多时,破碎能力不足易造成缩分器堵塞。当煤的收到基全水份30%时,制样系统堵塞严重,不能使用。 2.4 电气装置故障率较高 电气控制原采用常规电气元件,由于设备在运行中频繁动作,加之现场条件潮湿、粉尘大,致使电气装置故障率较高。 3 改进方案 3.1 增加采
8、样头防共振装置 严格遵守操作规程和检修规程,应无负载起动,经常检视各紧固部位的所有连接螺栓,校正联轴器,齿条、齿轮润滑正常。保持螺旋杆长度、转速不变,设置中间支撑,使中间支撑来改变固有频率、缓解振动激励。在采样头外侧增加金属探杆和限位装置,确保从原点到采样点上方过程中采样头不进行螺旋杆空载运动。进行动平衡试验,以防止偏载,减少共振现象。完善机械和电气过载保护装置,以避免煤中木头、金属物品等异物损坏采样装置,如图 1。 3.2 增加一级破碎装置 第一级选用鄂式、锥式(哈夫)等抗湿、防堵能力和水分适应能力较强的破碎机,进料允许最大粒度为 150 mm,出料粒度为 6mm。第二级5为挤压式破碎设备,
9、将 B 型皮带轮更换为 C 型皮带轮,增强破碎能力。将一、二级破碎机及缩分器进行重新布置,使上一级设备的出口垂直对着下一级设备的入口,使煤样无阻力下落,如图 2。 3.3 制样系统防堵措施 保证所采的样不被污染,防止制样系统(主要是落煤管、破碎机、缩分器等)堵塞,要求系统内与物料接触的钢板皆为不锈钢,所有溜槽皆为圆角且内侧无焊缝及飞溅。下煤管出口、破碎机、缩分器进口直径不小于通过煤最大粒度的 34 倍。 3.4 优化可编程控制器 采样机采用西门子可编制控制器,实现采样机步序、循环控制。通过改善制样系统流程,各部件处理出力匹配,改变为“脉冲进煤”方式,单位时间内进入破碎机煤样减少,以防堵煤。同时
10、,使电气系统具有一定的抗振动、粉尘、电磁干扰的能力,具备完整的保护方案,运转灵活可调,运行平稳,故障率大大减少。 3.5 加强“大燃料”管理工作 各部门协调配合,增强责任心,严格执行进煤验收管理标准,提升进厂煤质,提高燃料接卸速度,加大巡回检查力度,遵守设备检修规程,发生缺陷及时处理,保证机械化采样机投入率。 4 结语 总之,本文针对火电入厂煤机械化采样机采制样过程中出现的问题,提出了相应的解决对策,建议对采样机采制样系统进行科学的设计,通过智能化、信息化、流程化管控方式替代人为作业模式,提供实时可靠6数据,实现与燃料管理信息系统的数据对接,从而展示进、耗、存煤的量、质、价、时间等参数状态,自动提供最优的配煤掺烧方案和采购供应方案并控制、指导实施,为企业生产、经营提供真实可靠的决策依据,实现企业效益最大化。 参考文献: 1谢生源,赵志勇,尚志强,赵卓文.火电厂汽车煤皮带采样机应用实践J.中国电力,2012(06). 2祝培,彭超.全自动汽车煤炭采制样机的研究J.煤炭加工与综合利用,2011(03). 3陈冰山,钱超美.MMC 型火车用门式煤采样装置的研制J.煤炭科学技术,2009(10).