发电机短路试验方案.doc

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资源描述

1、发电机短路试验方案编制:审核:批准:发电机短路试验方案1 概述我公司 3 号发电机组因为存在增加无功时,转子 7 瓦振动随之增加的现象,经转子RSO 试验测试后,怀疑转子匝间绝缘存在劣化现象。为进一步掌握 3 号发电机转子的匝间绝缘劣化程度,在发电机出口三相短路的状态下,配合发电机厂家完成转子匝间波形的录制工作,分析 3 号发电机转子的绝缘状态。2 设备参数2.1 发电机型号:DH-600-G 额定功率:655.2MW额定容量:728MVA 额定功率因数:0.9(滞后)额定电压:22000V 额定电流: 19105A空载励磁电流:1798.4A 额定励磁电压: 400.1V额定励磁电流:438

2、7.34A2.2 励磁变容量:7500kVA 额定电压:22/0.835kV额定电流:196.8A 接线组别: Dy53 试验内容3.1 转子交流阻抗试验;3.2 发电机出口短路状态下转子匝间波形录制; 3.3 励磁系统试验;4 试验前准备工作4.1 发电机检修工作结束,机端短路排已按要求连接,短路点设在发电机出口断路器之前。4.2 断开励磁变高压侧引线,做好安全措施保持有足够的绝缘距离。从 6kV 开关室的备用间隔通过 6kV 电缆引一路电源 200A 接至励磁变高压侧。6KV 开关柜定值见附件,保护经检验及开关传动试验正常投运。4.3 励磁调节器检修工作结束,具备投运条件;发电机短路试验方

3、案4.4 机、炉、电联动试验完毕,机炉满足电气试验要求;4.5 发电机水冷系统投入运行;4.6 所有检修工作结束,满足试验要求;4.7 试验前检查 CT 没有开路,PT 没有短路。5 试验步骤5.1 在汽机冲转升速过程中测量 0 转/分、1500 转 /分、3000 转/分时发电机转子的交流阻抗和功率损耗(对发电机转子试验电压用 200V);5.2 在转子绕组集电环处用 500 伏摇表测量不同转速下发电机转子线圈的绝缘电阻(500伏摇表) ,测出的绝缘电阻应大于 0.5 兆欧;5.3 发电机出口短路试验a) 检查发电机出口断路器在断开位置,断开其控制电源;b) 检查发电机出口隔离开关在断开位置

4、,断开其控制电源;c) 检查发电机出口短路排连接良好;d) 投入发电机的 1YH、2YH、3YH 出口 PT,合上发电机中性点 PT 刀闸,并检查各PT 一、二次保险正常;e) 投入发电机差动保护、发电机定子断水保护、发电机过电压保护(检查临时定值整定为 1.08 倍额定电压,动作时间 0 秒);投入励磁变差动保护、励磁变瓦斯保护,出口方式为灭磁(即保护 A、B 柜仅投入跳灭磁开关压板,其它所有压板断开;保护 E 柜关闭主汽门压板断开)其它发电机、励磁变保护均退出运行;f) 检查灭磁开关 Q02 在断开位置,AVR 系统具备起励条件;g) 手动合上励磁变临时 6KV 电源开关,检查励磁变带电正

5、常;h) 手动强起整流柜风机,检查励磁方式为“手动”,其启始给定值在零位。合灭磁开关 Q02,在就地由试验人员操作“励磁投入”,盘前人员监视机组起励状况以及发电机定子电流。i) 手动增加励磁,使发电机电流逐渐上升,在确认各 CT 没有开路的情况下,将发电机电流最终上升至不超过 16000A(发电机 CT 二次电流约 3.2A),检查各回路应正常, 记录并核对 DCS 计量显示。j) 在定子电流 8000A、10000A、12000A、14000A、16000A 状态下,分别记录转子的匝间电压波形。发电机短路试验方案k) 派人监视发电机出口短路点,试验过程中应随时检测短路点连接母排温度不超过70

6、,如发现异常应立即报告停止试验。l) 试验完毕,手动减励磁降至零,操作“励磁退出”,分灭磁开关 Q02,断开起励电源,拉开励磁变临时 6KV 电源开关。m) 合上发电机出口开关柜内 3BAC01GS110(Q81)接地刀闸,临时励磁电源 6KV开关停电,合上临时励磁电源开关柜内接地刀闸。n) 拆除短路排,拆线前应检查安全措施完备。o) 拆除励磁变临时 6KV 电源电缆,连接励磁变高压侧软连接。p) 短路排拆除完毕后拉开 3BAC01GS110(Q81 )接地刀闸;q) 恢复发电机保护到正常运行方式。5.4 发电机空载下调节器试验a) 调节器自动、手动切换试验。b) 2PT 断线试验。c) 发电

7、机空载灭磁时间常数测定(逆变)6 试验的组织分工6.1 检修公司:整套起动试验中所需临时设施(包括短路线)的安装和拆卸工作以及试运中的设备检查消缺工作。6.2 发电部:负责试运过程中的设备及系统的运行操作和常规的调度工作。6.3 技术部:负责现场试验指挥及具体的试验工作。7 安全注意事项7.1 所有参加调试人员均应服从统一指挥,不得擅自操作任何一、二次电气设备;7.2 调试前应认真检查被调试机组的设备状况,具备启动调试条件后方可进行试验;7.3 试验前应认真检查接线的正确性,二次接线回路应保证 PT 二次不得短路、CT 二次不得开路;7.4 试验过程中应重点监视发电机电流,不能出现异常突升的现

8、象,不能超过试验规定电流。7.5 试验过程中应随时测量短路排的温升情况,短路排最高运行温度不得超过 70。发电机短路试验方案7.6 系统的一切运行操作都按操作票执行;7.7 调试中出现异常情况,应立即终止试验,等查明原因汇报领导后再统一处理。发电机短路试验方案附表 1:励磁变临时电源保护定值单:设备名称 励磁临时电源 保护型号 CSC241C 保护安装处 6KV 3B1 段额定电流 150A 额定电压 6KV 额定容量 GS006 柜序号 名称及含义 范围 单位 整定值(二次) 备注1 控制字 1 0000FFFF 无 82002 控制字 2 0000FFFF 无 00003 速断电流 (0.

9、05 20)IN A 154 速断时间 05 S 05 过流定值 (0.05 20)IN A 26 过流时间 0.132 S 107 过负荷电流 (0.05 20)IN A 1.88 过负荷告警时间 0.132 S 119 过负荷跳闸延时 0.132 S 1110 高压侧零序电流 0.120 A 0.8611 高压侧零流时间 032 S 0.212 低压侧零序电流 0.120 A 2013 低压侧零流时间 032 S 3214 低压侧额定电流 0.210 A 1015 零序反时限基准 0.110 A /16 加速段电流 (0.05 20)IN A /17 加速段时间 03 S /18 低电压定

10、值 2100 V /19 低电压时间 0.132 S /20非电量 1 跳闸时间 032 S 3221非电量 2 跳闸时间 032 S 3222非电量 3 跳闸时间 032 S 3223非电量 4 跳闸时间 032 S 3224 测量 CT 变比 0.00110 无 0.0825 PT 变比 0.0110 无 0.0626 电流速断投退 投跳27 过流投退 投跳28 过负荷投退 投信29 加速投退 退出30 零流投退 投跳31 低电压投退 退出32 非电量 1 投退 退出33 非电量 2 投退 退出34 非电量 3 投退 退出高压侧 CT 变比:400/5;高压侧零序CT 变比:50/1发电机短路试验方案35 非电量 4 投退 退出备注:编制: 批准: 校验: 投入: 附表 2:发变组投入保护一览表:保护名称 投入情况 备注发电机差动保护 投入断水保护 投入发电机过电压保护 投入(执行临时定值 1.08 倍额定电压,动作时间 0S)励磁变重瓦斯保护 投入励磁变差动保护 投入励磁系统调节器保护 投入正常运行方式说明1、保护出口方式为灭磁(即保护 A、B 柜仅投入跳灭磁开关压板,其它所有压板断开;保护 E 柜关闭主汽门压板断开);2、其它发电机、励磁变保护均退出运行;发电机短路试验方案

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