干熄焦副省煤器烧熔分析及预防措施.doc

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资源描述

1、干熄焦副省煤器烧熔分析及预防措施黄海龙 1,2(1. 华北理工大学 冶金学院,河北 唐山 063009, 2. 迁安中化煤化工有限责任公司,河北 唐山 063009) 摘要:本文对干熄焦系统中副省煤器烧熔故障进行了详细的分析,对管道烧熔物成分、FeS 产生原因、FeS 自然原因进行剖析,同时结合现场的实际运行工况,提出了避免事故发生的预防措施,对干熄焦副省煤器的安全运行,特别是年修升、降温期间的安全运行具有重要的指导意见。关键字:干熄焦、副省煤器、烧熔、年修降温一、 副省煤器在干熄焦系统的位置及作用副省煤器位于干熄炉入口处,在干熄焦系统中主要起到 2 个作用。其一降低干熄炉入口温度,一般情况下

2、副省煤器将循环气体温度由 160-180降至 120-140。其二提高除氧器进水温度的作用,同时将进水温度由 60 摄氏度升至 85左右。二、 故障经过:2013 年 1 月 5 日 0:00 1#干熄焦系统开始年修前的降温降压操作,1 月 6 日 10:00 T2 温度达到 100,11:56 分停除氧器给水泵,1#副省煤器开始放水作业,13:00 左右副省煤器内水基本放空。11:00 T5 温度达到 400,降温进入第二阶段,由导入空气量及循环风量进行控制。1 月 8 日根据降温需要开始陆续打开各人孔,1月 9 日对 1#副省煤器进行开人孔检查,发现管道多处烧流,成钟乳石形状物体。三、 管

3、道烧熔物成分分析:管道烧熔物化验成分分析如下表:检验项目(%)试样名称TFe Cl SiO2 CaO MgO S Al2O3管道烧熔物51.01 0.086 0.68 0.24 0.38 0.5 0.33四、 操作存在的不同本次 1#炉年修降温与以往不同处:由于冬季温度较低,为防止各处管道结冰,副省煤器提前放水,T2 温度达到 100之后副省煤器开始放水,利用循环气体热量将副省煤器内残留水分烘干。 正常情况下要等系统降温结束再进行放水,本次属于提前放水。原因分析五、 原因分析根据运行数据显示:放水后 1 月 7 日 1:30 T2 温度有一个明显的升温过程,最高点 2:51 分 165。由下图

4、可以看出在 T2 温度升高期间风机出口温度(副省进口温度)没有明显变化;循环风量一直在 8.5 万 m3/h -9 万 m3/h 万之间波动,因此 T2 温度的变化不是由风机出口温度、循环风量变化引起的。60.0080.00100.00120.00140.00160.00180.001:50 1:54 1:57 2:00 2:04 2:07 2:10 2:14 2:17 2:20 2:24 2:27 2:30 2:34 2:37 2:40 2:44 2:47 2:50 2:54 2:57 3:00 3:04 3:07 3:10 3:14 3:17 3:20 3:24 3:27 3:30 3:3

5、4 3:37 3:40 3:44 3:47 3:50 3:54 3:57 4:00循 环 风 量 ( Km3/h) T2( )风 机 出 口 温 度 在 T2 温度升高至降低的过程中,系统数据显示旁通流量从 0 最大升至 2.9 万 m3/h,但是实际旁通流量阀一致处于关闭状态。流量变化引起压力的变化,而此处流量变化又与 T2 温度变化相吻合,判断应为 FeS 自燃放热、燃烧过程中此处压力发生变化,从而使得流量变化。在副省煤器管道外壁除尘灰与硫化物的混合物,经化验室化验其硫含量达到 12.39%。结合迁钢化验结果及粉尘的硫含量较高,T2温度波动较大,管道烧熔严重,判断应为 FeS 自燃放热,造

6、成副省煤器里面的焦粉及管道附着物燃烧,放出大量的热,管道被烧熔。从现场来看,副省煤器管道被烧熔的部位位于副省煤器正对干熄炉旁通流量管、预存段调节管道下,为了控制 T6 温度,干熄车间长期开着旁通,由于重力作用此处的焦粉沉积较多,同时 1#干熄二过炉管 6 次爆管,锅炉爆管过程中循环系统内会充斥大量水蒸汽、粉尘,水蒸汽在旁通、预存段压力调节管路处大量凝结成水,凝结水沿管壁落在副省煤器上并向下流动。粉尘在水的作用下不断黏粘在副省煤器管壁上,使得管路间的空隙变小甚至完全堵住。所以旁通管道口下可燃物较多,燃烧起来时间要长,释放热量要多,因此管道烧熔主要发生在这里。2 月 26 日处理 2#干熄炉省煤器

7、漏点时,对 2#炉副省煤器进行了检查,发现也是旁通下边积灰较多(已经组织清理) ,同时发现副省管道外壁有不明结晶物,经化验室化验分析,外观黄色、有结晶态的粉末及白色层、浅黄色层附着的块状物中均含有铵根离子、硫酸根离子、少量铁离子、单质硫。1 月 6 日 11:00 T5 温度达到 400,降温进入第二阶段,用循环气体及导入空气进行降温。循环系统内气体由运行时的惰性气体转换为空气,为硫化亚铁自燃提供了外部条件。由于副省煤器内水全部放空,循环风量在此处的流量又偏低,硫化亚铁在与空气接触后自热过程所释放的热量不能及时带走,造成温度升高加速周围硫化亚铁的氧化,形成连锁反应,使得局部热量积累,温度不断升

8、高,造成硫化亚铁自燃。由于副省中存在除尘灰,它在硫化亚铁自燃产生的热量下也会迅速燃烧,放出更多的热量。因此在氧化亚铁与除尘灰的双重燃烧作用下,副省煤器管在高温条件下逐步熔化,形成钟乳石状物体。因此 FeS 自燃只是起一个引燃焦粉的作用,管道烧熔主要是被大量焦粉燃烧释放的热量所融化。六、事故预防措施:硫化亚铁的存在、与空气中的氧接触、一定的温度,是硫化亚铁在设备检修中发生自燃的三个要素。在设备检修中为了预防硫化亚铁自燃事故发生,至少要消除其中之一要素。1、年修降温不再将副省煤器内水提前放空,待停炉后再进行放水。2、检修期间,特别是在气温较高的环境下,必须加强对检修现场的巡查,发现硫化亚铁自燃,应

9、及时处理。3、年修停炉后对副省煤器管进行清理,确保将管外杂物、积灰清理干净。4、定期对预存段压力、旁通流量管道进行粉尘及杂物排放。参考文献1赵雪娥,蒋军成,张明广,龚红卫.自然环境条件下硫化铁自燃的影响因素J.石油化工高等学校学报,2006,03:68-71. 2赵晓芬.硫化亚铁热自燃氧化动力学实验研究D.武汉理工大学,2013. 3赵雪娥,蒋军成.自然环境条件下硫化铁的自燃倾向性J.辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2008,03:475-477. 4王金宏,韩绍贺.浅析检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策J.石油化工安全技术,2004,06:15-17. 5廉美蓉.硫化亚铁自燃现象的预防A.中国海洋工程学会.第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(下)C.中国海洋工程学会:,2011:3.

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