1、西 安 热 工 研 究 院电站启动调试技术研究中心二 五 年 六 月合同编号:TPRI/T8-CA-003-2005A措施编号:TPRI/T8-MA-E-006-2005苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施(讨论稿)苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施受 控 状 态 : 受 控 号 : 编 写 : 审 核 : 批 准 : 苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施 目 录1 编制目的 .12 编制依据 .13 调试质量目标 .14 系统及主要设备技术规范 .15 调试范围 .26 启动调试前应具备的条件 .27 调试工作程序 .48 调试步骤 .59
2、组织分工 .1110 安全注意事项 .1211 附图: .13苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施11 编制目的电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。2 编制依据2.1火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 年版) 电力部电建1996159 号2.2火电工程启动调试工作规定电力部建设协调司建质199640 号2.3火电工程调整试运质量检验及评定标准电力部建设协调司建质1996111 号2.4火电施
3、工质量检验及评定标准 (电气专业篇)2.5火电机组达标投产考核标准(2001 年版) 电力工业部2.6电力建设安全工作规程DL5009.96(火力发电厂部分)2.7电力安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)2.8电力建设施工与验收技术规范 (电气部分)2.9火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲2.10电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲2.11电气装置安装工程电力设备交接试验标准 GB501502.12防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000 年版) 2.13火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 年版) 2.14 设计院设计图纸及有关设计变更2.1
4、5 相关厂家产品说明书3 调试质量目标符合部颁火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版) 中有关系统及设备的各项质量标准要求, 在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保 4 号机组安全、可靠投运。4 系统及主要设备技术规范4.1 电气部分配置华能太仓电厂二期工程 4 号机组由西北电力设计院设计,江苏三建公司负责安装,西安热工研究院负责调试。工程电气一次部分包括一台 600MW 燃煤发电机组,一台 720MVA 主变,一台 50MVA 厂用高压工作变,一台 31.5MVA 厂用高压公用变,发电机变压器组以单元接线接入 500KV 系统。500KV 电气主接线为双母线接
5、线方式,本期 500KV 出线有两回。 4.2 主要设备苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施24.2.1 发电机型号: QFSN-600-2YHG 额定功率因数 0.9额定功率 600MW 频率 50Hz额定电压 20kV 励磁方式 自并励额定电流 19245A 冷 却 方 式 水 氢 氢额定励磁电压 421.8V 转速 3000rmin额定励磁电流 4128A 定于绕组接线方式 YY短路比 0.535 绝缘等级 F4.2.2 主变压器型号 SFP7200000/500 额定容量 720MVA额定电压 51522.520 KV 结线方式 YN11额定电流 短路阻抗 164.2.
6、3 厂用高压工作变型号 额定容量 50MVA额定电压 2022.5 6.3-6.3KV 结线方式 D/Yn-Yn1额定电流 短路阻抗 184.2.4 厂用高压公用变型号 额定容量 31.5MVA额定电压 2022.5 6.3KV 结线方式 D/Yn1额定电流 短路阻抗 10.54.2.5 #4 励磁变(干式变)型号 额定容量 7200KVA额定电压 200.89 KV 结线方式 Y 11额定电流 短路阻抗 85 调试范围5.1 发变组系统的控制、信号、保护的传动试验5.2 发变组短路特性试验及空载特性试验5.3 发电机空载时励磁系统的各项试验5.4 发变组系统同期系统定相、并网试验5.5 机组
7、带负荷试验(励磁自动调节器试验、保护检查和调整、高压厂用电源带负荷切换试验)6 启动调试前应具备的条件苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施36.1 机组整套启动前必须具备的条件6.1.1 发电机变压器组有关的一、二次设备安装工作全部结束,并经验收签证,所有工作票已收回。6.1.2 发电机、主变压器、高厂变、高公变、励磁变等一次设备及其有关的二次设备各项常规试验已经验收签证。导电回路连接紧固,操作机构、断路器动作可靠,设备接地良好,充油设备油位正常,瓷件无破损,无渗油现象。主变、厂用高压工作变和厂用高压公用变本体上瓦斯继电器中的残余气体已放净,事故排油系统已具备使用条件。6.1.
8、3 与启动有关的发电机、变压器、励磁系统、同期系统、厂用快切等已按定值单整定完毕,静态调试工作结束,电气回路传动试验完毕,符合设计要求。各回路静态通电试验已完成,各类表计指示正确,同期、励磁系统、保护回路的 PT、CT极性组别正确,并确认无短路和开路现象。6.1.4 电气与热工的联锁、联动信号经试验确认无误。6.1.5 主变、厂用高压工作变和厂用高压公用变的分接头已按电网调度要求放在相应档位,且已测量整定档位的直流电阻。6.1.6 测量发变组一次系统的绝缘电阻及吸收比,应符合要求。发电机氢、油、水系统经试运检查,各项指标应符合启动要求。6.1.7 所有电气设备名称、编号标志牌清晰准确,室内外高
9、压设备的门、窗、栅栏均应关闭好。挂上相应的标志警告牌并加锁。6.1.8 网络监控、 DCS、远动及遥测系统正常运行。6.1.9 直流系统运行正常,绝缘良好,蓄电池带大负荷试验良好。6.1.10 柴油发电机组调试工作结束,具备使用条件。整套启动期间柴油发电机处于热备用状态。6.1.11 试运现场清洁,道路畅通,照明充足,消防、通风设施已可靠投入运行,通讯设备齐全。6.1.12 四号机组整套启动调试方案已经启动小组及调度审批完毕,运行部门已按试验方案写好操作票。6.2 整套启动调试前的准备工作6.2.1 断开励磁变和发电机端的连接且做好隔离措施,由 6KV 4A 段一备用断路器柜引一路 6KV 电
10、源接在励磁变高压侧作为临时励磁电源(电流容量按 150A 考虑并整定有关保护定值),以满足 4 号机组短路和空载试验的要求。6.2.2 组织有关人员学习本措施文件,并明确各自职责。6.2.3 备齐有关的厂家资料、技术数据、保护定值通知单及试验记录,以备查用。6.2.4 确认发变组所有断路器、隔离开关均在分断状态,接地刀闸在接地位,控制苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施4电源已断开,并在相应设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌,没有得到操作命令,任何人严禁操作。6.2.5 检查并确认功率柜中的交流侧和直流侧的刀闸(或开关)在断开位置,灭磁开关在断开位置。6.2.6 依附图(发
11、变组系统图)所示位置准备好合乎要求的短路线,各短路点的短路电流按如下考虑:K1 短路点:20000AK2 短路点:1200A,可利用接地刀闸 2GD 代替,并加装一组短路接地线。K3、K 4、K 5 短路点:2000A6.2.7 准备好与电气试验有关的试验设备和接线,设定试验设备的有关参数,保证设备工作正常可靠。6.2.8 从灭磁开关柜 内打开灭磁开关到非线性电阻柜的联络电缆,将测试交流阻抗用设备按试验要求接入发电机机头转子励磁炭刷处。6.2.9 发电机定子绕组各测点温度、主变及高厂变等温度在远方及就地表计均指示正常,试验前应记录初始值。6.2.10 按保护定值通知单复核发变组及其它系统的整定
12、值,与调度核对定值。6.2.11 整套启动试验前,临时解除发电机变压器组保护“关闭主汽门”、“汽机甩负荷”接线,解除热工控制中并网后带 5初负荷的逻辑,在并列前恢复接线和逻辑。6.2.12 发变组保护柜退出除发电机断水保护、转子一点接地保护以外的所有发电机和励磁变保护压板。注:所有主变、厂高变和高公变的非电量保护均属投运保护,严禁进行任何操作和变更。6.2.13 检查发电机 PT 的一次保险配置齐全,规格符合设计要求,并备置足够的备品;检查发电机所有控制回路电源保险均应完好,规格符合设计要求,并备有足够备品。6.2.14 准备好 6KV 核相用设备和工具。6.2.15 准备好单元控制室与励磁小
13、室、发变组保护柜、发电机、变压器等处的监视人员用通讯工具,随时保持联系畅通。7 调试工作程序调试技术方案确认和交底 调试应满足条件的确认发变组空载特性试验同期系统检查和定相试验发变组短路试验发电机控制、保护的传动试验励磁系统空载试验 机组带负荷后试验满负荷试验发变组与系统并列假同期并列试验 文件整理签署及归档苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施58 调试步骤8.1 发电机转子交流阻抗测量8.1.1.1 分别在不同转速下测量转子交流阻抗。8.1.1.2 试验时施加电压不应超过额定励磁电压,建议加入电压为 200V。8.1.1.3 测量完成后恢复发电机灭磁开关柜的电缆接线。8.2
14、发变组短路试验8.2.1 发变组做 K1点短路试验8.2.1.1 按附图所示在 k1 点接入短路试验母排,投入发电机转子一点接地、发电机对称过负荷和不对称过负荷保护。8.2.1.2 接启动指挥小组通知,汽机已定速 3000r/min,交电气进行机组并列前的启动试验。8.2.1.3 合 6kV 临时电源开关,投入临时励磁电源,检查测量励磁变低压侧的电压值和相序并记录。8.2.1.4 整流柜中所有测量熔断器均投入,合上整流柜控制、信号及风机电源开关。检查励磁调节器无任何故障报警信号。8.2.1.5 设置励磁调节装置为 “手动”方式,确认励磁控制给定在最小位置。8.2.1.6 在集控室远方合灭磁开关
15、,检查灭磁开关在合位。注:为保证首次起动时的安全,所有励磁操作最好在就地进行,集控室人员负责监控。8.2.1.7 通过操作励磁调节器柜 “开机”按钮和“ 就地增磁”按钮,使发电机定子电流缓慢上升, (此时,各处应加强监视) ,发电机电流上升到一次侧 5000A(二次1A) ,停止增磁。8.2.1.8 检查与短路试验有关电流回路的电流值和发电机差动保护差流值并记录,发电机差动保护应不动作。检查各相应 CT 回路应无开路现象,对应表计指示应正确。8.2.1.9 检查整流柜输出电流均流情况应满足要求。8.2.1.10 检查发电机碳刷、滑环的运行情况。8.2.1.11 检查中如发现异常现象,应立即向试
16、验指挥人汇报,跳开灭磁开关,查明原因消除缺陷后方可继续进行试验。8.2.1.12 检查无异常现象后,通过操作励磁调节器“就地减磁”按钮将发电机电流苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施6降至零。8.2.1.13 确认发电机定子电流、转子电流及转子电压已接入发电机特性测试仪,启动发电机特性测试仪准备录取发变组短路特性数据。8.2.1.14 通过操作励磁调节器“就地增磁”按钮和“就地减磁”按钮作发电机短路特性试验,最高升电流至发电机额定电流 19245A,录取短路特性数据,绘制短路特性曲线。8.2.1.15 试验结束后降发电机定子电流至最小值,按下励磁调节器“停机”按钮,跳灭磁开关。
17、断开 6kV 临时电源开关 ,退出临时励磁电源。8.2.1.16 发电机短路试验结束,挂接地线,拆除 K1 点短路排。8.2.2 发变组 K2 点短路试验8.2.2.1 投入主变冷却器,再投入主变通风、主变零序和主变非电量保护压板。8.2.2.2 确认 1G、2G 隔离刀闸在断位,合 2GD 接地刀闸。8.2.2.3 合发变组出口断路器 1DL,并断开其控制电源,临时退出母差保护。8.2.2.4 合 6kV 临时电源开关,投入临时励磁电源;设置励磁调节装置为“手动”方式,确认励磁控制给定在最小位置;合灭磁开关。8.2.2.5 通过操作励磁调节器柜 “开机”按钮和“ 就地增磁”按钮,使发电机定子
18、电流缓慢上升, (此时,各处应加强监视) ,发电机电流上升到一次侧 3000A(二次1A) ,停止增磁。8.2.2.6 检查与短路试验有关电流回路的电流值和主变差动保护差流值并记录,主变差动不动作。检查各相应 CT 回路应无开路现象,对应表计指示应正确。8.2.2.7 检查整流柜输出电流均流情况应满足要求。8.2.2.8 检查发电机碳刷、滑环的运行情况。8.2.2.9 检查中如发现异常现象,应立即向试验指挥人汇报,跳开灭磁开关,查明原因消除缺陷后方可继续进行试验。8.2.2.10 检查无异常现象后,通过操作励磁调节器“就地减磁”按钮将发电机励磁降至零。8.2.2.11 试验结束,按下励磁调节器
19、“停机”按钮,跳灭磁开关,断开 6kV 临时电源开关,退出临时励磁电源。8.2.2.12 恢复发变组出口断路器 1DL 控制电源,并跳开 1DL。8.2.2.13 通知电气安装人员拆除 K2 点临时短路接地线,断开 2GD 接地刀闸。8.2.2.14 工作完毕后,人员撤离现场,报告启动试验指挥人拆除工作已完成,经核实无误后,通知值长,K 2 点短路试验完毕。8.2.3 K3、K 4、K 5 点短路试验8.2.3.1 依附图在 K3、K 4、K 5 所示位置可靠推短路小车至工作位置;投入厂高变和苏州工业园区华能太仓电厂四号机组电气整套启动调试措施7高公变通风及非电量保护,确认冷却器已投入。8.2
20、.3.2 检查励磁调节器无故障报警信号。8.2.3.3 设置励磁调节装置为 “手动”方式,确认励磁控制给定在最小位置。8.2.3.4 合 6kV 临时电源开关,投入临时励磁电源。8.2.3.5 投入灭磁开关操作电源,合灭磁开关,检查灭磁开关在合位。8.2.3.6 通过操作励磁调节器柜 “开机”按钮和“ 就地增磁”按钮,使发电机定子电流缓慢上升(此时,各处应加强监视) ,发电机电流上升到一次侧 400A,停止增磁。通知各处监护人员加强监视、注意测量。8.2.3.7 检查与短路试验有关电流回路的电流值和差动保护差流值并记录,检查各相应 CT 回路应无开路现象,对应表计指示应正确。8.2.3.8 试
21、验结束降发电机励磁电流至零,按下励磁调节器“停机”按钮,跳灭磁开关,断开 6kV 临时电源开关 ,退出临时励磁电源。8.2.3.9 通知电气安装人员拉出短路小车。工作完毕后,人员撤离现场,报告启动试验指挥人拆除工作已完成,经核实无误后,通知值长,K 3、K 4、K 5 点短路试验完毕。注:如果短路小车不够或其它原因导致 K3、K 4 与 K5 点短路试验不能同时做时,可分两次完成。8.3 发变组空载特性试验8.3.1 检查并确认 1DL、3GD 在断开位置。8.3.2 检查并确认厂高变分支 6kV A、B 开关在分断状态;检查并确认高公变 6kV开关在分断状态。8.3.3 检查确认 1YH、2YH、3YH 的一次保险完好并推至运行位置,合 PT 二次开关。8.3.4 派专人在主变、厂高变、励磁变附近监视运行情况,保证与试验指挥人的通讯联络,发现异常,立即汇报。8.3.5 通知值长准备进行发变组空载试验。8.3.6 在发变组保护柜投入下列保护及对应出口压板。序号 保护名称 压板 序号 保护名称 压板1 发变组差动保护 8 厂高变差动保护2 主变差动保护 9 高公变差动保护3 发电机差动保护 10 启停机保护4 定子过负荷保护 11 过电压保护