球团厂辅料上料线的改造效果.doc

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1、第 六 届 钢 铁 年 会 论 文 集 149辅料上料线的改造效果郑志强 李成强(球团厂)摘 要 球团厂通过稳定原料结构和严肃原料结构配料比为总抓手,逐步建立起了“优质高产低耗”的生产平台。在这个“优质高产低耗”生产平台的创建过程中,辅料上料线的改造效果起到了十分重要的作用。关键词 原料结构 优质高产1 前言 2006 年是济钢进入“十一五”的开局之年,面对严峻的市场形势,总公司积极进行战略调整,制定了“精准、高效、和谐”的发展战略,务必打赢质量品种攻坚战,球团厂以总公司十五届一次职代会精神为指导,通过稳定原料结构和严肃原料结构配料比为总抓手,逐步建立起了“优质高产低耗”的生产平台。在这个“优

2、质高产低耗”生产平台的创建过程中,辅料上料线起到了十分重要的作用。2 辅料线改造以前的生产实际现状2.1 辅料线是我厂对炼钢污泥、除尘粉和国内精粉进行预配混匀的生产过程。改造前,受生产现场,混匀设备、季节变化的影响,预配混匀效果很差。辅料的混匀质量直接影响球团矿品位、混合料水份、生球质量、竖炉参数和球团矿质量指标的稳定性,从而影响炼铁的稳定顺行。2.2 辅料线改造以前,是比较原始的上料方式,由两部铲车负责混料,因受作业场地的影响,国内粉、炼钢污泥、除尘粉不能分开存放,汽车运输过去以后,经常混料,造成铲车混料不均匀,影响正常生产用料的稳定性。再者,铲车负责把混好的混合料铲到料槽里面,因混料不均匀

3、,经常造成料槽下料口堵料,影响生产的正常进行。2.3 改造以前,辅料上料线是我厂环境污染最为严重的生产现场之一。辅料线的除尘粉是我厂竖炉生产的副产品,粒度极细,扬尘很大。铲车在混料过程中造成扬尘污染十分严重,当季节变化风大时,尤为严重。给我厂环境造成严重的污染。改造前辅料线是露天作业,雨季时不但造成原料流失,而且原料被雨水冲刷到路面,严重污染了地面环境,我厂不得不派专人负责清理地面卫生。同时,环境的污染给我厂造成不良影响。3 辅料线的改造实施过程3.1 按照总公司稳定铁前原料结构的指示精神,球团厂广泛宣传发动广大干部职工,认清形势,严肃原料结构的稳定性。针对我厂原料结构配比稳定性差,组织了专题

4、讨论和学习。 通过认真学习和讨论,深刻认识到稳定原料结构配比的重要性。首先,从源头薄弱点抓起,辅料上料线是球团生产的辅助上料系统,负责炼钢污泥、除尘粉和国内精粉的储存、混匀和上料过程。改造前,辅料生产现场狭小不规则,储存能力极小,并且混匀效果很差,不能满足正常生产的需要,而且由于混匀效果不好直接影响生球质量、竖炉参数及球团矿质量。从而进一步影响到炼铁生产的稳定顺行。3.2 针对辅料线影响原料结构稳定的实际现状进行了认真论证,确定改造辅料线生产作业现场,改造成完全满足现代化生产的高标准的辅料上料线。辅料线储料库于 2006 年建成,新储料库建成后立即投入使用,辅料线储料库采用钢结构框架,四周采用

5、玻璃钢瓦封闭,库内安装自动喷水降尘系统。3.3 改造后的辅料上料线料库面积大,完全能够实现各种原料的分类存放和均匀混料,改造后,在料库内有两部铲车负责对国内粉、炼钢污泥、除尘粉的均匀混料,混合均匀的原料由天车负责抓到上料料槽,然后通过料槽下圆盘输送到上料皮带,进入生产过程。另外,辅料库建成以后,原来的氧化铁皮由在外存放改到辅料库存放,由天车负责抓料上料,实现了我厂各种辅料分类存放集中上料的稳定高效生产过程。4 辅料线的改造实施效果辅料线改造完投入使用后,不但满足了稳定高效生产的要求,而且保护了生产现场的环境,第 六 届 钢 铁 年 会 论 文 集150避免了扬尘污染,满足了安全环保清洁生产的要

6、求。实现了稳定高效生产的目标。4.1 辅料库的投用,保证了辅料线国内粉、炼钢污泥、除尘粉的精确配加,改变了改造前那种原始的混料配加方式。实现了辅料线各料种的总量均衡控制,充分发挥了预配料系统的精确配料作用。最终实现了从源头上稳定生产的目的。品位稳定率由 75.17提高到 95.9,碱度稳定率稳定在 99以上。4.2 在环境保护清洁生产方面,发挥出了不可替代的作用。改造前,辅料上料线是露天作业,受天气季节变化影响大。晴天时,粉尘满天飞,影响整个球团厂的环境。雨天时,作业场地是一片泥泞,影响了正常的生产秩序。过去,每天由35 个人负责清理作业场地的环境卫生。现在,辅料库投用后,周边已经美化成绿化带

7、,环境面貌发生了天翻地覆的变化。彻底改变了过去那种“晴天一身尘,雨天一身泥”的现状。 4.3 在生球质量方面,发挥了重要作用。原来物料露天存放,受雨季影响造成物料水份过大,直接影响到造球质量。现在,不受天气的任何变化影响,中和料水份由原来最高 12稳定在 9.8,造球物料水份由 8以上降低到现在的 7.3,保证了造球的最适宜水份。从而提高了生球质量。最终达到了提高球团矿产量和质量的目标。4.4 在提高球团矿产量方面,发挥了显著效果。改造以前由于原料结构混匀效果比较差,原料结构不能按照配比比例上料,造成原料配比结构发生变化,直接影响生球的质量要求,进一步影响竖炉炉况和热工参数的稳定性。以上原因不

8、但影响球团矿的产量,而且影响球团矿的质量。原来球团矿日产在 7800 左右。改造好以后,实现了原料配比计划的准确性,改变了原料结构的成球性能,提高了生球质量,进一步稳定了竖炉热工参数。实现了竖炉高效生产的良好局面,真正实现了球团矿日产超过 8000t 以上的生产目标。4.5 在降成本方面,发挥了显著作用。原来辅料上料线由三部铲车作业,辅料线改造完投用后,只用两部铲车作业就能满足生产的要求。去掉一部铲车,每年节省费用 30 万左右。环境卫生的改变,取消了作业场地的清理环境卫生人员,节约了人工费用。4.6 在保护球团厂大环境方面,辅料上料线的环境发生了翻天覆地地变化。改造前,由于辅料上料线露天作业的原因,造成周边环境污染十分严重,可以说是寸草不生,一片狼藉。改造后,辅料库周边已经绿化美化成绿绿的草坪,树木成林,彻底改变了环境面貌。真正实现了绿色环保生产的绿色球团厂。5 结语辅料上料线的改造投入使用,对我厂稳定高效生产发挥了十分重要的作用,在实现精确配料、稳定生产、提高产能、环境保护方面起到了十分积极地作用。近年来,随着总公司对环境和高效节能生产的要求,尤其是铁前的清洁环保生产受到极大关注。辅料上料线的改造实施效果,即提高了生产系统的高效稳定性,又达到了环保治理的目的,为球团厂稳定生产、系统改造提供了一条新的途经。

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