1、铁床 气浮 活性炭吸附法处理染料废水参考资料:http:/ 1 原水水质某厂(生产染料及染料中间体 )染料车间排出的综合废水 (含30%左右的冲洗水) 近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30% 40%的冲洗水) 约90m 3/d。 原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%20% ,主要是NaCl、Na2SO 4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD 5/COD 一般为0.020.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。2 方案的确定通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行
2、费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口 NF膜,因此运行费用太高(达30 元/m3原水) 。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低 COD 的目的。通过小试、中试,最后采用铁床气浮活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。2.1 调节池 采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD 有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一
3、起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT 为24 h。 2.2 铁床 铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下: Fe-2e=Fe2+(阳极反应 ) E0(Fe2+ /Fe)=-0.44 V 2H+ +2e=H2(阴极反应) E0(H +/H2)=0 V 当有氧存在时阴极反应如下: O2+4H+4e=H2O O2+2H2O+4e=5OH- E0(O 2/OH-)=0.40 V 从上述反应可知,原水在酸性、充
4、氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床() 的 HRT 为1 h,铁床() 的 HRT 为2 h。 2.3 混凝脱色系统 铁床出水呈酸性并含有大量 Fe2+、Fe3+,当将其出水 pH 值调至78时,形成 Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂 PAM 以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其 HRT为4 min。 2.4 气浮系统 加药混凝
5、后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 m,HRT 为40 min。 2.5 砂滤罐 设置了两座砂滤罐(一用一备 ),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。 2.6 活性炭罐 为保证出水水质达到 GB 89781996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使 COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐( 一用一备),活性炭再生周期为36 d,HRT 为30 min。3 处理效果分析 德
6、州市环保局于 1999年11月17日18日对该厂水样进行了48 h 的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了 GB 89781996二级标准。表1 处理出水检测结果pH 值 COD(mg/L) 色度(倍) 苯胺(mg/L)项目 染料中间染料中间染料中间 染料 中间体体 体 体原水 7.89 5.00 798 810 4050 3000 10.95 9.29出水 7.93 7.36 786 791 1900 1000 29.08 19.12铁床 去除率(%) 1.5 2.353.1 66.7 出水 7.56 340 110 1.79气浮池去除率(%) 56.7 89.0 90
7、.6出水 8.09 141 11 0.22活性炭罐去除率(%) 58.5 90.0 87.7总去除率(%) 84.0 99.6 97.6注:表中数值均为平均值。从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的 Fe2+形成,所以COD 的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。 原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。 问题的探讨 a.由于产生强酸性废水的翠兰
8、 GL 和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水 pH 值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。 b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔 2530 d 对铁床填料进行一次活化,历时23 h。4 经济分析工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,设备管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。处理成本为3.51 元/t,其中:折旧费为 0.86 元/t;人工费为0.27 元/t;电费为0.49 元/t; 药剂费为 1.02 元/t;铁炭填料费为0.22 元/t ; 活性炭填料费为 0.65 元/t。 对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床气浮活性炭吸附工艺,则工程投资较少。