电渗析器在实际运行中常见的故障原因及其处理方法.doc

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1、电渗析器在实际运行中常见的故障原因及其处理谐法如下:(1)电渗析器的水压高、出水量低或水流不畅故障的原因可能是:开车前管路未冲洗干净,激使杂质堵塞水流通道;在组装时,隔板和膜的进出水孔未对准,或是部分隔板框网收缩变形,或是隔板框和隔网厚度配合不适当;级段间的水流倒向时,进出水孔错位。上述故障的处理方法是:拆开电渗析器清除出水孔、布水槽等处杂物,然后重新组装,或在进水管道加设过滤器;变形的隔板要调换:对隔板加工要注意厚度均匀,与框网厚度的配微要良好;对进出水孔错位,要仔细检查并重新组装测试。(2)电渗析器的除盐效果差、电流偏低故障的原因可能是:部分阴、阳膜可能装错;或是部分浓、淡室隔板装错,以及

2、膜破裂;电路系统接触不良,树脂膜受到污染,性能变坏。上述故障的处理方法是:重新组装,并去除已损坏的隔板或膜;检查电路,使接触良好。定期用酸、碱液对树脂膜进行复苏处理。(3)电渗析器电流不稳、出水流量不稳及压力表抖动等故障的原因可能是:电渗析器内的空气末排尽,或水泵吸口管路漏气使水漏气;流量计及压力表离泵出口太近,受水泵冲击而抖动,或是系统阻力大大。上述故障的处理方法是:设法使装置内部空气排尽,修好系统漏气处;改装流量计和压力表的位置,并尽力减少系统阻力。(4)电渗析器的出水水质下降,或是某一段水质特特别差故障的原因可能是:原水预处理效果差,膜堆和极室沉淀结揩垢严重;某段的树脂膜破裂,或是浓、淡

3、室间泄漏。上述故障的处理方法是:改进预处理。重新拆开电渗析器,清洗膜、隔板和极框;拆开电渗析器检查,调换隔板和膜。(5)淡室水质突然下降,电耗增加,转子流量计上有黄褐色铁锈故障的原因可能是:个别膜破裂( 尤其是靠近极室的膜) ,电极腐蚀断裂,电极接线松动;原水含铁量较多,或管网有腐蚀。铁溶入水中。上述故障的处理方法是:及时调换破膜或断极,电极的接触始终要良好;加强原水预处理。管路尽量不使用铁管,而要有 防腐措施,开车时管网存水要排放干净,受铁污染处要及时清洗。(6)电渗析器本体漏或变形故障的原因可能是:组装时螺杆未拧紧;隔板边框夹有杂物和隔板破裂,或是隔板和膜厚薄不均匀;开车时速度过快,电渗析器骤然升压,使隔板受冲击而变形,或停车过速,使失压过快,膜堆也会变形。上述故障的处理方法是:检查和拧紧螺杆;清除边框杂物或调换破裂隔板,在漏水处垫以石棉绳或塑料薄片后重新拧紧;开车时要缓慢,随时监视压力表及流量计小心调节,停车时也不可过速,并及时打开放空门,不使电渗析器本体受负压。

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