低压外缸吊装方案.doc

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资源描述

1、广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 1 页低压外下缸吊装方案一、 概述广安电厂二期工程四号机 N30016.7/537/537 型汽轮机是东方汽轮机厂生产的。低压外下缸吊重 125 吨,低压外下缸外形尺寸为(长宽高)811073686245mm,布置在标高 12.6m 汽机平台上。汽机房布置有两台上海起重机厂生产的 75t/20t/25.5m 双梁电动桥式起重机,吊车轨道标高 24.8m,大钩最大起升高度 23.04m(拆卸大钩起升限位开关) ,即大钩自汽机运转平台最大起升净高 10.44m。二、 吊装方案2.1、两台桥吊利用厂供专用连接装置联接,两台桥吊中心距为 9.16

2、m。同时操作两台桥吊的四台大车电动机或同时操作两台小车起升电机,实现两台桥吊运行同步,从而解决原大车及小车的同步运行电气控制。2.2、拟用两台桥吊配以专用平衡梁抬吊低压外下缸至 12.9m(见附图 1 位置二),而后沿汽机房 B 列柱只走桥吊大车至#3#4 机组检修场正上方,松大钩将低压外下缸就位至#3#4 机组检修场零米;2.3、专用平衡梁(7.5 吨)加上吊装用绳具(捆绑低压外下缸用 6371170kgf/cm243mm 钢丝绳,一对两根钢丝绳各长 20m,重量为270Kg,捆绑吊装扁担梁用 6371 170kgf/cm243mm 钢丝绳,一对两根钢丝绳各长 9.2m,重量为 140Kg

3、)共计 7.50.270.14 吨7.92吨, 低压外下缸吊装时, 每台桥吊所承受的载荷率为 88。三、 低压外下缸吊装应具备的条件3.1、汽轮发电机组基础强度达到规范要求;广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 2 页3.2、低压外下缸相对于汽轮发电机组基础找好中心及标高,地脚螺栓穿装完毕、拧紧;3.3、按 LP 转子找好 LP 缸轴封洼窝中心,其洼窝中心标准值:a b0.10mm C(ab)/2 0.15;3.4、测调 LP 转子扬度,同时,兼顾低压外下缸水平(标准见主机证明书) ;3.5、检查低压外下缸与台板间隙,0.05mm 塞尺不入;3.6、吊入低压内下缸。扣低压外上

4、缸,紧 1/3 中分面螺栓;3.7、清扫砼压力块模盒内部,应干净、无杂物。浸润混凝土基础 24 小时;3.8、认真检查桥吊电气系统、制动系统、走车机构、扁担梁、钢丝绳、吊钩及滑车组应无异常;3.9、两台桥吊做同步试验,保证小车起升速度相同,大车行走同步。四、 低压外下缸吊装步骤4.1、砼压力块养护 35 天后,拆卸低压外缸中分面螺栓;4.2、吊离低压外上缸; 4.3、捆绑吊装扁担和低压外下缸吊耳的连接吊绳;捆绑吊装扁担和两个大钩的连接吊绳,使扁担梁与低压外下缸水平,保证起吊过程在平衡状态下进行;4.4、两桥吊同时起钩,低压外下缸离台板 100mm 后做刹车试验。刹车试验合格后,全面检查桥吊的所

5、有受力点、吊装扁担和吊绳的受力情况。发现问题及时处理;4.5、上述检查无问题后,两台行车大钩同步、协调提升低压外下缸至 12.9m后,停止起钩,同步、协调、缓慢平稳行走大车至#3#4 机组检修场上方,徐徐落钩,正式就位#3#4 机组检修场零米;广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 3 页4.6、低压外下缸密封焊,焊缝高度 5mm。并进行着色检查;4.7、组装#3、#4 轴承套装油管至第一个弯管前。4.8、砼压力块配制质量检查:砼压力块表面未出现直径 20mm 气孔,直径5mm 气孔小于 5 个;4.8、砼压力块配制质量检查合格后,低压外下缸吊装复位。五、受力分析及校核计算5.

6、1、吊装绳索校核计算5.1.1、捆绑低压外下缸用钢丝绳5.1.1.1、低压外下缸吊装用钢丝绳(见图 1)捆绑低压外下缸用 6371170kgf/cm 243mm 钢丝绳,共8 股,一对两根钢丝绳各长 20m。每股钢丝绳破断拉力P100700/8cos43.8 17440kgf6371170kgf/cm 243mm 钢丝绳破断拉力Sb 116208.8kgf,其安全系数 KS b/P116208.8/174406.7结论:低压外下缸吊装用钢丝绳,选用 8 股、6371170kgf/cm 243mm吊绳是可靠的。广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 4 页43mm、共 8 股图

7、15.1.2、捆绑低压外下缸吊装扁担用钢丝绳捆绑发电机定子吊装扁担用 6371170kgf/cm 243mm 钢丝绳,共 8 股,一对两根钢丝绳各长 9.2m。每股钢丝绳破断拉力P100700/8 12588kgf6371170kgf/cm 243mm 钢丝绳破断拉力Sb 116208.8kgf,其安全系数 KS b/P116208.8/125879结论:捆绑发电机定子吊装扁担用钢丝绳,选用 43mm 吊绳是可靠的。六、 低压外下缸吊装用主要器具、材料表序号 名称及规格 单位 数量/重量 备注1 43mm、6371-170kgf/cm 2 钢丝绳 对 1/270kg 每根长 20m2 43mm

8、、6371-170kgf/cm 2 钢丝绳 对 1/140kg 每根长 9.2m3 #8 钢丝 kg 5广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 5 页4 角钢303 kg 60七、 低压外下缸吊装平衡梁汽机房两台双梁电动桥式起重机大钩中心距 AB 为 9.16 米,#3#4 机组检修场净宽 10.6 米,确定吊用平衡梁长度为 9.74 米。吊装平衡梁按最大吊重(动载荷)213.5 吨、最小吊点间距 2250mm 设计,并经#4 发电机定子(吊重 196 吨)吊装使用,其强度、刚度均能满足低压外下缸(吊重 125 吨、最大吊点间距 3000mm)吊装要求。八、质量保证措施8.1、

9、按照电力建设安全工作规程第 1 部分:火力发电厂第 10.7.1 款及10.7.2 附表内容,认真检查起重机械及器具,检查内容包括桥吊和卷扬机电气系统、制动装置、行车走车机构,扁担量、钢丝绳、吊钩及滑车组应无异常;8.2、低压外下缸中心、标高、水平及转子扬度均符合厂家设计要求,地脚螺栓穿装完毕、拧紧;8.3、所有参加低压缸吊装的施工人员须接受吊装技术交底,若有疑问应及时提出解决;8.4、两台桥吊做同步试验,保证小车起升速度相同,大车行走同步。8.5、对于箱形结构扁担梁及低压缸吊装点,在捆绑处应有衬垫物,衬垫物应安装牢固;九、危害辨识与风险评价序号 作业活动 风险因素 可导致的事故 是否不可承受

10、风险 控制措施1 施工现场 违章作业进入施工现场不戴安全帽物体打击 可允许的 加强现场监督检查广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 6 页2 高处作业 违章作业高处作业不系安全带或不正确使用安全带高处坠落 不可承受的加强现场监督检查、培训教育3 吊装作业 信号不清吊装时指挥混乱或信号不明确、清晰起重事故 不可承受的成立吊装领导机构,统一指挥4 起重机械使用 设备、设施缺陷 吊装机械故障 起重事故 不可承受的 起重机械维修管理制度5 钢丝绳使用 违章作业使钢丝绳的安全系数过小或使用报废钢丝绳起重事故 不可承受的吊装方案,加强现场监督检查6 施工人员操作 违章作业未经培训进行特殊

11、工种作业起重伤害 可降低的制定管理措施,加强监督检查十、安全措施10.1、按照电力建设安全工作规程第 1 部分:火力发电厂第 10.7.1 款及10.7.2 附表内容,认真检查起重机械及器具,检查内容包括桥吊和卷扬机电气系统、制动装置、行车走车机构,扁担梁、钢丝绳、吊钩及滑车组应无异常;10.2、两台桥吊利用厂供专用连接装置联接后,单元控制经反复试验操作正常,并做同步试验确保主钩升降速度相同,大车行走同步;10.3、整个吊装过程中设定一人指挥,参加人员服从指挥,指挥人员应充分了解吊装程序和作业中应注意的事项;10.4、指挥信号明确、清晰,司机起升操作动作一致,起吊前司机应做空载练习,达到动作熟练;10.5、两台桥吊小车中心正对机组轴线。吊装过程中,严禁移动桥吊小跑车,仅仅通过走动大车来吊装就位发电机定子;10.6、吊装过程中应保持电压正常及稳定,对起升电动机应进行电流监测和记录。行车刹车处应由两名专人监护;广安电厂二期工程#4 低压外下缸吊装方案 共 7 页第 7 页10.7、捆绑绳、千斤绳应受力均匀,不得重叠、挤压,钢丝绳受力后应用榔头敲击钢丝绳使之受力均匀;10.8、特殊工种人员必须持证上岗;10.9、成立以总工程师为首的领导机构;10.9.1、成立以起重技师为首的吊装施工班组;10.9.2、指挥机构及操作人员的人数配制,应在起吊工作实施前一周确定。

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