增压器论文凝汽器论文.doc

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资源描述

1、增压器论文凝汽器论文 液化天然气储配站储罐增压器及卸车增压器工艺技术改造 摘要 随着人类生存环境污染问题的日益突出,调整能源结构、增加绿色能源 (天然气)的使用量是必然的选择。目前世界正处于天然气取代石油而成为首 要能源的过渡时期。天然气作为一种优质、高效、环保能源,在世界能源格局 中取代石油而成为第一能源已为期不远。本文对液化天然气储配站储罐增压器 及卸车增压器工艺技术改造进行了论述。 0 引言 随着人类生存环境污染问题的日益突出,调整能源结构、增加绿色能源 (天然气)的使用量是必然的选择。目前世界正处于天然气取代石油而成为首 要能源的过渡时期。天然气作为一种优质、高效、环保能源,在世界能源

2、格局 中取代石油而成为第一能源已为期不远。 秦皇岛市燃气总公司于 2006 年正式引进了先进的液化天然气技术。2007 年开始筹建液化天然气(LNG)储配站,建设内容为液化天然气(LNG)储罐区 1 500m3、工艺装置区、压缩天然气(CNG)卸气柱和电子汽车衡等。主要工艺 设备包括:10 台低温储罐、25 台各种气化装置、3 台卸车装置、调压装置及 各种运输设备等。利用 10 台低温储罐储存零下 196的液化天然气,经气化、 调压、加臭、计量后进入到输配管网,向行政区内各类用户供气。 1 储罐增压器工艺技术改造 1.1 设计理论的初步形成 国内的 LNG 场站设计原引用于国外设计,其设计依据

3、长期以来一直沿袭国 外设计理念,基本没有改变。 在我公司委托设计院设计的原图纸中,每台储罐配备一台储罐增压器。其 设计意图为:储罐内储存的零下 196的低温液化天然气经储罐增压器升温气 化,变成气体后从储罐上部回流至罐内,使罐体内部升压,再将罐体内部的低 温液体从罐体底部压出输送至气化装置区(见储罐增压器原设计示意图)。 由于液化天然气工艺是输送零下 196的低温液体流质,属于高危行业, 一对一设计最大的优点就是保证生产安全可靠的运行。 1.2 设计变更 经过多方考察研究,我发现一对一的设计并没有增加系统工艺容量。每次 系统工作,只能保证一台储罐和一台储罐增压器进行流体输送工作,多台储罐 之间

4、并不能实现并联工作。一对一的布置明显造成了设备冗余,资源浪费。 通过改动工艺管道的布置,利用一台储罐增压器完全能够满足五台储罐生 产使用(见储罐增压器流程技术变更图)。 综合上图进行简单描述: 在 1#储罐工作时,关闭其它储罐进出口阀门。打开 1#储罐的 2#阀门,储 罐内部低温液体从罐体低温流出,流入储罐增压器,经气化后变成气体经 1 号 阀门回流至储罐上部,使储罐内部压力升高,调节压力后将低温液体压出流向 气化装置区。 关闭 1#和 2#阀门,结束 1#储罐生产运行。打开 3#和 4#阀门,同样可以 实现 2#储罐的生产运行功能。其它储罐生产运行原理相同。 通过工艺变更,使用一台储罐增压器

5、就可以实现同多个储罐一对一方式的 生产工艺需求。通过 5#及 6#阀门的开启,还可以实现 1#和 2# 储罐增压器互 为备用,满足安全生产及设备一开一备的规范要求。我公司最终选择一台储罐 增压器对应五台储罐的方案。 1.3 变更结果 此项设计变更直接减少了 8 台储罐增压器,同时减少每台增压器应配备的 低温截止阀、低温安全阀、低温调压阀、管线及附件等;简化了工艺,节约了 设备用地,用极少的资源将生产能力最大化,直接经济效益达到 150 多万元。 2 增压器工艺技术改造 2.1 设计理论的初步形成 在原工艺设计中,由于考虑液化天然气储配站的气源远在内蒙古鄂尔多斯, 运输成本较高;储配站建成后,只

6、能作为基础气源站使用,并没有考虑其它功 能。 可是从远期规划考虑,长输管线的引进是我市城市燃气规划的必然趋势。 秦皇岛市有关部门、秦皇岛市燃气总公司在与中石油进行永清唐山秦皇岛 输气的立项建设工作,秦皇岛市长输管道天然气引进工作预计在 2010 年左右 实现。 那时液化天然气储配站将作为备用气源站不仅可作调峰使用,其储存的洁 净度极高的液化天然气还可作为市场拓展产品,向周边地区运输供给,以得到 更广阔的应用。 2.2 设计变更 实现产品向周边扩展,首先要将液化天然气充装入能储存低温液体的槽车 内,运输至周边贸易。而场站的原设计中并没有此项功能。工艺条件是否满足 需求,配套设备是否满足需求;场地

7、条件是否满足需求等都成为制约储配站功 能扩展的因素。 通过研究设计规范我发现,槽车的充装原理与储罐充装原理相似。在相同 的工作压力、工作温度等条件工艺条件下,不需要增加其它设备,只需要在卸 车工艺区增加一个能连接槽车接口的充装管路,利用 0.4MPa 的系统工作压力, 就可以充装槽车。 为了实现充装槽车的功能,在尊重原设计的基础上,即要满足安全要求, 又要考虑投资成本。我考虑不再增加新管路,而是在原卸车主管道上增加并联 旁通管路,在两条管路上分别增加一个低温止回阀(单向阀)和一个低温截止 阀(见卸车增压器主管道技术改造示意图)。 工艺描述如下:卸车时,低温截止阀关闭,实现卸车功能,并保证低温液 体无法倒流,确保安全生产。 充装槽车时,打开低温截止阀,通过升高储罐压力,将低温液体反向充装 入槽车内部。 2.3 变更结果 此项工艺变动在全国同行业属独创技术,使秦皇岛市燃气总公司的液化天 然气储配站功能实现结构化转变,不仅成为华北地区规模最大的储配站之一, 也成为了华北地区最大的中转站。截止到目前,我公司的液化天然气经营可以 辐射到河北省内及辽宁、山东、山西、河南等其它各地。

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