材料科学工程专业本科毕业设计(论文)-影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素及解决措施.doc

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1、影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素及解决措施专业材料科学工程班级09306314姓名指导教师201109年9月29日西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)1目录中文摘要3英文摘要4第一章绪论511游离氧化钙的产生5111一次FCAO5112二次FCAO5113轻烧FCAO5112控制熟料FCAO指标的实际意义5121熟料FCAO含量过高的危害5122熟料FCAO含量过低的弊端613几种影响水泥熟料中FCAO含量的因素7131生料配料方案7132料层的影响7133缩短过渡带7134延长烧成带长度7135冷却条件7136生烧FCAO7137窑炉用煤的影响7138高碱含量对熟料煅烧和

2、质量的影响814出现高游离钙时所采取的相关措施8141偶然出现不合格FCAO8142反复出现不合格游离氧化钙的对策9西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)2第二章所在工作单位豫鹤同力水泥有限公司高FCAO原因分析10212008年出窑熟料现状调查1022因果分析图1023末端因素验证11结论18参考文献19致谢20西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)3摘要水泥熟料中FCAO含量是水泥生产过程中一个重要的质量控制指标。一般地认为原燃料性质、配料方案、生料的均化、生料及煤粉细度、操作中火焰和窑内热工制度等是影响熟料中FCAO含量高低的重要因素。通过分析原因,采取相

3、应的措施,一般均能够在生产中取得成效。关键词熟料,FCAO,波动西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)4ABSTRACTTHEFCAOOFTHECEMENTISANIMPORTANTQUALITYCONTROLINDEXINTHECEMENTPRODUCTIONLINEINAGENERALWAY,ORIGINALFUELPROPERTYCOMPOUNDMATERIALPROJECTCRUDEMATERIALHOMOGENIZEDCRUDEMATERIALANDCOALPOWDERTHINDEGREETHEFLAMESSITUATIONINTHEOPERATINGTHEPYROL

4、OGYSYSTEMINSIDETHEKILNANDSOONTHESEAREANIMPORTANTELEMENTTOINFLUENCETHECONTENTOFTHEFCAOINTHECEMENTVIATOANALYZINGTHEREASONS,ADOPTINGSOMERELEVANTMEASURES,THEREWILLCOMMONLYOBTAINSOMEEFFECTINTHEPRODUCTIONWITHOUTEXCEPTIONKEYWORDSCLINKER,FCAO,MOTION西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)5第一章绪论11游离氧化钙的产生FCAO因配料、煅烧冷却条件不同

5、,其形态各有不同。111一次FCAO当配料不当,生料过粗或煅烧不良时,熟料中出现尚未与酸性氧化物(SIO2,AL2O3,FE2O3)完全化学反应而残留的CAO,即游离存在的CAO,这种FCAO在烧成带高温焙烧1450摄氏度大于30MIN时呈“死烧状态”,亦称“死烧”,FCAO,其结构致密,晶体尺寸较大(1020微米)往往聚集成堆分布,形成矿巢,且包裹早熟料矿物之中,并受到杂质离子的影响,遇水生成氢氧化钙的反应很慢,通常要在加水3D以后才能反应明显,至混凝土硬化后较长一段时间才完全水化。FCAO与水作用生成氢氧化钙时固体体积膨胀979。在已硬化的混凝土内部造成局部膨胀力,由于熟料中堆集,随着FC

6、AO含量的增加,首先是抗拉,抗折强度的降低,进而是3D后其强度倒缩,在混凝土内部产生不均匀膨胀,严重时引起安定性不良,导致水泥制品变形或开裂崩溃。这种情况如果没有找到根源,很有可能是FCAO长期波动的原因。112二次FCAO熟料冷却速度较慢或在还原气氛下,C3S分解又成为CAO及C2S,或熟料中的碱取代出C3S、C3A中CAO。这种新游离出来的CAO水化较慢,对水泥强度,安定性都不利。这也可能属于FCAO长期偏高的诱因,解决它也要从系统考虑。113轻烧FCAO当来料量不稳或塌料,掉窖皮或燃料成分变化或火焰形状不好,造成局部生料的煅烧温度不足,在11001200摄氏度的低温下形成FCAO,主要存

7、在与黄粉以及包裹着生料粉的夹心熟料中,其结构疏松多孔,遇水反应快,对水泥安定性危害不大。但欠烧FCAO含量太高,将使熟料强度大大降低。12控制熟料FCAO指标的实际意义目前大多数水泥企业对熟料含量合格指标为小于15、合格率要大于90。这种指标已经沿袭了数十年,基本是照搬传统回转窖的习惯。121熟料FCAO含量过高的危害熟料FCAO含量过高,易使熟料安定性不良,这正是对熟料FCAO含量的要严格控制的传统认识。同时混凝土专业研究的结果表明,熟料中FCAO西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)6与混凝土外加剂的相容性不好,作为水泥主要用户的混凝土搅拌站为了降低使用外加剂的成本,对水泥

8、生产提出FCAO含量小于1的要求,这是对熟料FCAO含量的现代认识。因此,熟料FCAO含量在使用时无论如何都不能过高,更不能失去控制。否则,这样的熟料不能直接用于粉磨水泥。122熟料FCAO含量过低的弊端在人们都十分重视FCAO含量过高的害处时,也有必要了解FCAO含量过低的不利之处,这确是很多人至今没有充分认识到的,之所以提倡精细管理,其用意及内容也正在于此。FCAO含量过低可导致以下危害一、熟料质量下降在FCAO低于05时,熟料往往呈过烧状态,甚至是死烧。此时的熟料缺乏活性,强度不但不高,反而会下降。二、降低烧成带窖衬寿命因为降低FCAO含量的重要手段之一就是提高烧成温度,为此,回转窖耐火

9、砖承受了高热负荷,使用寿命缩短。三、需要更多的燃料消耗为使少量残存的FCAO被C2S吸收,随着烧成温度的提高,就要付出更多的热量。这就表明,FCAO的合格范围不仅是质量指标,也是关系能耗高低的经济指标。熟料FCAO每降低01,熟料热耗就增加585KJ/KG。并以此作为测算如果将熟料FCAO按平均11控制,比平均08提高03,熟料热耗大约可降1755KJ/KG,一条2000T/H的生产线,每年按运转300D计算,煤的单价以500元/T计,一年可节约费用210万元。如按吨熟料成本计算,每吨可节约35元。从我国当前预分解窑热耗水平与国际水平的差距上看,对于同类同规格的窑,熟料热耗大约要多210KJ/

10、KG,对于某些企业而言,熟料FCAO含量过低可能是原因之一。再者,现在节能已经与减排精密联系起来,因为多烧煤,就要多向大气排放CO2,加重了地球的温室效应。仅环境保护而言,也不能无限制的降低FCAO的控制指标。四、熟料的易磨性变差FCAO每降低01,水泥磨的系统电耗要增加05。特别是当FCAO含量低于05时,这不仅因为熟料死烧难磨,而且因为FCAO在水泥粉磨之前的消解能使体积膨胀,从而导致熟料内产生应力。FCAO太低,这种有利预粉磨的因素减少,当然就要增加电耗。以水泥磨的系统电耗为40KWH/T计。全年生产水泥100万T的粉磨站,FCAO每降低03,一年多用电达60万KWH,折和电费30万通过

11、上述FCAO高低利弊的对比可知,传统规定FCAO只有上限指标,而无下限指标的做法,显然是忽略了规定下限的重要性。如果说传统窑控制FCAO的能力低,难以对下限指标控制,那么对当今的新型干法水泥生产技术而言,这种规定不仅必要,而且成为可能。熟料FCAO含量是考核熟料质量的重要指标,它表示生料煅烧中氧化钙与氧化硅、氧化铝、氧化铁等结合后剩余的程度,所以,它的高低表示配料的合理性及熟料煅烧的完全程度,更表示熟料的安定性质量。负责熟料生产的各级领西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)7导、中控操作员(或看火工)、化验员都要检查该项指标的完成情况,并努力降低熟料中FCAO的含量。13几种影

12、响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素131生料配料方案一方案趋于高KH高SM值方案,熟料强度达6872MPA,对生料配料则要求石灰石和硅砂多掺而相应减少了粉煤灰和铁粉的掺量配比,这样相对降低了生料的易烧性,熟料液相量较低,增加了窖的操作难度,主要表现为煤耗上升,FCAO难以控制,IM过大时,液相粘度大,不利于游离氧化钙的吸收。132料层的影响窖内物料负荷率要适当,可以薄料快转。提高物料的温度均匀系数,但料层过薄,对料层的传热面积减少,物料在窑内停留时间过短也不好,易生烧,当其他情况正常而FCAO偏高时,可将料层适当加厚,适当降低窑速。133缩短过渡带高强熟料生产要求预热器,分解炉气固换热效率,传热

13、快,在窖内过渡带升温速度更快,操作时要提高窖速以加大灼烧生料翻滚频次和缩小过渡带长度在23DI左右,从而使灼烧生料矿物晶体SIO2,CAO等在过渡带陈化时间减少,保证其热生料晶粒的化学反应活性。134延长烧成带长度干法窖烧高强熟料,要求控制烧成带长度LB长一些,采用“高温长带煅烧”制度,有利于熟料煅烧、矿物晶体形成,FCAO的吸收和FR2O的蒸发(控制烧成带长度LB可在45DI左右,内衬砖要镶砌80M镁铭砖,过渡带长度控制在23DI左右,内衬转镶砌70M镁铭砖,冷却带长度控制在15DI左右,内衬砖要镶砌80M镁铭砖或高铝砖或磷酸盐结合高铝耐磨砖,余部为放热带。135冷却条件熟料的冷却采用急冷的

14、方法,防止或减少C3S在1250摄氏度时分解,急冷时,温度迅速从烧成温度开始下降越过C3S的分解温度,急冷使C3S来不及分解而呈介稳状态保存下来,避免或减少了C3S分解成C2S和FCAO,同时急冷使C3S晶体细小,从而产生较高的熟料强度。136生烧一般情况下,正常水泥熟料的颜色为结粒均匀密实的褐亮熟料颗粒,当出现大量的灰黄色、棕褐色或灰白色的粉状熟料时,多半是由于熟料出现生烧和粉沙料所致,从而导致FCAO较高。此原因多为生烧。137窖炉用煤的影响西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)8窖内用煤量应根据入窖生料量及分解来确定回转窖在此只担负物料的烧结作用,固此用煤量相应的比分解炉

15、要少。若窖内用煤量过少,很容易造成物料在窖内烧成温度不够,导致熟料升重偏低,FCAO含量升高,而影响熟料质量,若窖内用煤量过大,将导致分解炉不进煤,入窖物料分解率降低,增大窖的热负荷。体现不了预分解窑的工艺特点。因而两处煤粉必须合理分配,使烧成热耗最低,熟料质量最好。138高碱含量对熟料煅烧和质量的影响其破坏熟料矿物C3S、C2S、C3A的形成,由于K2O、NA2O碱性比CAO强,当熟料中含硫量少时,碱主要取代CAO与C3S、C2S、C3A起反应生成K2O23CAO12SIO2简写为KC23S12和NA2O8CAO3AL2O3(简写为NC8A3)。从而阻止C2S吸收CAO并促使C3S、C3A分

16、解,析出游离氧化钙。14出现高游离钙时所采取的相关措施当生产中出现高游离钙时结果时,所采取的措施不能一概而论。而且在所有早成游离氧化钙高的原因中,只有塌料才是预热器窑所特有需要克服,而且完全能够克服的环节,其他原因是所有旋窑都会共有的症状。相反对于预分解窑,它有生料的匀化措施,旋风预热系统,较高的窑转速,多风道喷煤管等措施,使控制游离钙的能力远高于其他窑型,煅烧出低游离钙的熟料正是它的优势。同时,必须明确,中控操作员对游离氧化钙的控制手段只有火焰形状和煅烧温度。141偶然出现不合格FCAO一、偶然出现不合格FCAO时常见的误操作这多是由于窑尾温度低或者有塌料,掉窑皮,甚至喂料不当增加而发生,解

17、决的责任人只能是中控操作员。但按照前述不够准确的概念,操作上会对应一种司空见惯的误操作,先打慢窑速,然后窑头加煤,应该说这种从传统回转窑型沿用下来的操作方法对分解窑是很不适应的。二、偶然出现不合格FCAO时常见的误操作的危害加大了窑的烧成热负荷分解窑是以3R/MIN窑速实现高产的慢窑速后似乎可以延长物料在窑内停留时间,但加大了料层厚度,所需要的热负荷并没有减少,反而增加了热交换困难。窑速减的越多,所起的副作用就越大,熟料仍然会以过高的FCAO出窑。增加热耗有资料证实,分解后的CAO有很高活性,但这种活性不会很长时间保持。由于窑速减慢而带来的活性降低,延迟了9001300摄氏度之间的传热,导致水

18、泥化合物的形成热增加。缩短耐火砖的使用周期窑尾温度低,还突然加煤,使窑内火焰形状严重受挫变形,火焰形状发散,煤燃烧不完全,而且严重伤及窑皮,减慢窑速,符合填充率及热负荷都在增加。西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)9三、处理方法一旦发现,立即减少喂料,减料多少根据异常程度而定,比如塌料较大,时间较长或窑尾温度降低较多,此时减料幅度要大,不宜一次减料过多,保证C1出口温度不能升的过快。减分解炉喂煤,维持C1出口高于正常50度,同时通知化验室对增加入窑分解率的测定确保8590略微减少窑尾排风,以使一级出口温度较快恢复原有状态,但不可减的过多,否则会造成新的塌料,也影响二、三次风的

19、入窑量,进而影响火焰。如果掉要皮或塌料量不大,完全可以不减慢窑速,这批料虽然以不合格熟料出窑,但对生产总体损失最小,但按照这种方式,恢复运转时间只需十分钟,如果是打慢窑速,这批料不仅无法煅烧合格,而且如上所述至少消耗半个小时以上,影响熟料的产量,以及更多的熟料质量。当然如果脱落窑皮或窜料严重,不得不大幅度降低窑速,至1R/MIN以内,此时更重要的是投料量要大幅度降低,为正常量的1/3左右。而且减料操作在前,打慢窑速在后,避免有大量的物料在窑内堆积。如此出来的熟料FCAO含量会合格,但付出的代价是半个小时以上的正常产量,更多的燃烧消耗,长时间的工艺制度不正常,以及类似中控窑煅烧的各种弊病,经济上

20、损失较大。尽快找出窑内温度不正常的原因,对症治疗防止类似情况再次发生。比如找出塌料原因,窑尾温度降低的原因等。上述具体情况而异,总的原则是不要纠缠一时一事的得失,要顾全事情稳定的大局。这个大局就是用最短时间回复窑内火焰的正常,并保持它们。142反复出现不合格游离氧化钙的对策如果窑作为系统已无法正常控制FCAO的含量,则说明此窑已带病运转。此时已完全依赖中控室的操作,已经力不从心,应有管理人员组织力量,对有可能产生的问题针对性的逐项解决。一、原燃料成分不稳定,需要从原燃料进厂质量控制及提高均化能力等措施。二、生料粉的细度跑粗,尤其是硅质校正原料的细度,需要从生料的配置操作解决,这方面往往被技术员

21、忽视。国外对此进行专门研究,结论是熟料煅烧过程中,由C2S生成C3S的途径有两条由C2S靠固相反应自我合成,析出氧化硅;由C2S与CAO靠少量液相完成。不论是何种方式,反应均在颗料中进行,但这与生料粒径有很大关系,粒径一定后,C2S、C3S的结晶大小就基本确定,尤其是含氧化硅原料的细度是关键,因为CACO3分解后形成的多孔CAO是靠氧化硅向氧化钙孔内移动后进行反应。大粒径的SIO2更容易形成瘤状,带状群的C2S在生料饱和比偏高的分解窑配比情况下,既是形成了C3S,结晶也较粗大,FCAO容易形成。三、喂料、喂煤量的波动需要从计量称的控制能力上解决。四、煤料的热交换不好,需要从设备备件(如管道、撒

22、料版、内筒、翻料阀等)及工艺布置有无变化上解决。五、配料成分过高而且波动过大,需配料人员解决。六、火焰形状不好,煤粉燃烧不完全,中空操作员按工艺工程师的要求重新调整过风道煤管的内外风,二、三次风量的变化及风温的改变综合考虑。西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)10第二章所在工作单位豫鹤同力水泥有限公司高FCAO原因分析212008年出窑熟料现状调查一、2008年112月熟料FCAO月平均值、合格率如表1所示。表12008年112月熟料FCAO月平均值、合格率00511522530102030405060708090FCAO含量FCAO合格率FCAO含量212222222222

23、2FCAO合格率79785162555658827568667767一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二平均07年从表1中可以看出,08年出窑熟料中FCAO含量大部分在15以上,超出控制指标,给后序工序的控制,混合材掺入量带来影响,从而影响生产成本,为此本QC小组(豫鹤同力几位技术专家组成)活动所要解决的主要问题确认为降低出窑FCAO的含量,提高熟料质量。22因果分析图根据影响熟料质量,引起FCAO含量高的因素,从人、机、料、工艺等几个方面进行了系统分析,绘制了因果分析图(见图1)图1引起FCAO含量高的因素分析23末端因素验证西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)

24、11根据因果图找到十一个末端因素,对这十一个末端因素,进行现场调查,逐一验证。表2对末端因素的确认方法及确定内容序号末端原因确认方法确认内容1塔上人员责任心不强清堵不规范现场调查是否按规定清理。2操作员水平低现场调查能否作业指导书要求进行操作3喷煤管燃烧效果不好现场调查火焰调节情况4窑喂料系统波动大查4窑系统日报表窑喂料情况5分解炉喂煤秤波动大查4窑系统日报表分解炉喂煤情况6配料站下料不稳定查4生料磨日报配比合格率7生料细度波动查生料检验记录是否达到控制指标要求8煤质波动查配煤情况煤的灰份控制能否达到要求9二次风温低查工艺操作参数记录及到中控查看是否达工艺要求的温度10煤粉细度粗煤粉水份高查煤

25、粉检验记录是否达到控制指标要求11预热器系统结皮、堵料、塌料查4窑生产月报预热器系统结皮、堵料、塌料情况231塔上人员责任心不强,清堵不规范经化验室总结,出窑单个FCAO超高现象较为严重,特别是交接班时候,这种情况基本是由于塔上清理造成,2008年12月1516日,QC小组成员李平生分别对中控操作、预热器塔上清堵情况进行跟踪,在规定的清堵时间内,工艺参数窑电流及窑尾压力,没有什么变化,而在交接班时窑系统波动厉害(具体见下表)。到现场观察,发现民工在规定的时间内,并没有及时清理窑尾烟室,到了快交班了,就将水枪开起来往里冲。通过了解还发现塔上的民工5个中有3个人是刚调来的。由此引起的工艺参数变化情

26、况如表3所示表308年12月15日16日工艺参数变化情况工艺参数12月15日白班12月16日中班8001000120014001600180020002200西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)12窑尾压力(KPA06025058059060580590600602406057062060061059窑电流A435255444385433378432380450280438370445375470379结论为要因232操作员水平低08年12月8日9日,成员郝振山到中控按作业指导书要求对操作员采用问卷形式,对操作员进行调查,共抽查了24人次,只有2人对作业指导书的要求较为生疏。

27、操作员水平低不是主要因素。结论为非要因233喷煤管燃烧效果不好经过这几年的生产摸索,该喷煤管火焰不好调节,火焰不集中,易发散。我们已经报了技改项目,但目前还无法实施,且这种喷煤管也用了这么些年,前几年我们FCAO含量能达到要求,因此这也不是主要因素。结论为非要因234窑喂料系统波动大小组成员郝振山到中控观察窑喂料情况,从这十天的喂料波动情况看,只有一天波动超允许波动范围。分析总结如表4所示。表4窑喂料波动情况结论为非要因。235分解炉喂煤波动大2008年12月5日12月15日窑喂料波动情况123456最大允许偏差(T/H55555555555实际偏差3435623435312月5日12月6日1

28、2月7日12月8日12月9日12月10日12月11日12月12日12月13日12月14日12月15日西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)13小组成员郝振山到中控观察分解炉喂煤情况,从这一段时间的喂煤波动情况看,只有一天波动在允许波动范围。分析总结如下图从下图可以看出分解炉喷煤波动经常在允许波动范围之外,由此得出是要因。表5结论为要因。236配料站下料不稳定本小组成员谌贤星查看了,2008年配料站下料情况及生料配比合格率,情况如下,从下表可以看出原料配比合格率基本达到90,故可以判断配料站下料基本稳定,因此这也不是主要因素。表62008年出窑生料配比合格率87888990919

29、2原料配合格率原料配合格率9091899291929089919290911月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年12月5日12月15日分解炉喂煤波动情况123456最大允许偏差(T/H22222222222实际偏差3435623435312月5日12月6日12月7日12月8日12月9日12月10日12月11日12月12日12月13日12月14日12月15日西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)14结论为非要因。237生料细度波动本小组成员郭玉昌查看了,2008年生料细度筛余百分比及合格率,其生料细度大部分都在控制范围之内。表72008年生料细度筛余百分

30、比及合格率结论为非要因。238煤质波动小组成员陈历祥到将08年进厂煤与07年进厂煤进行对比,从下图可以看出06年所用煤比05年都较差,但对于原煤的采购根据市场供应情况波动,目前市场原煤供应紧张,我们只能克服因煤带来的影响,因此我们不能把这视为主要因素。表808年进厂煤与07年进厂煤进行对比结论为非要因。239二次风温低16616817172174176178181828586878889909192939495细度(筛余)细度合格率()细度(筛余)17917517417318171176181175172177174175细度合格率()89939492909293889192949291一月二

31、月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二平均08年07无烟煤21000214002180022200226002300023400238002420024600250002540025800262002660027000274002780007年烟煤2570926595268952632925687253902594425765251362509625920248752572807年无烟煤2614926280269152630225961259252612226035259012614426171263122615308年烟煤218012480123275253792501125352254

32、0025012252602486826750256602494008年无烟煤25430262732657226147262752654225830260542603826181260292623026090一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二平均07烟煤08烟煤08无烟煤西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)15根据我们煅烧工艺,二次风温要达到950,才有利于煤粉的燃烧,从下图看出只有2、8、12月二次风温能够达到要求。表908年112月份二次风温结论为要因。2310煤粉细度粗,水分高根据我厂煅烧工艺对煤粉的要求,煤粉水分应控制在2以内,细度应控制在3以内,小组成员

33、陈历祥查看了08年煤粉检验报表,数据如下从下表中可以看煤粉水分、细度大部分无法达到要求,因此这也是主要因素。表1008年煤粉细度水份情况结论为要因。2311预热器系统结皮、堵料、塌料小组成员谌贤星,查看了07年、08年生产月报,从生产月报中可以看出08年窑预热器系统结皮、堵料、塌料共25次,而07年则有31次,从而我们就判定这不是主要因素。840860880900920940960980二次风温(二次风温(9109669139209459208959509359309109521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)16231

34、2结论通过以上现场调查验证,确定如下要因一、塔上人员责任心不强,清堵不规范二、分解炉喂煤波动大三、二次风温低四、煤粉细度粗,水分高2313对策制定表11对四个要因采取的措施序号要因目标对策措施1塔上人员责任心不强,清堵不规范提高责任心,规范清堵加强考核与监督每班当班巡检工,在规定的时间到塔上监督2分解炉喂煤波动大分解炉喂煤在允许波动范围之内最大允许波动范围与设定值相比2T分解炉出现波动及时组织有关人员处理分解炉仓加装两根收尘管道3二次风温低将二次风温控制在950以上篦冷机一段料层厚度控制在500600MM左右控制一段篦床压力在56MPA左右4煤粉细度粗,水份高煤粉细度控制在3,水份控制2,煤粉

35、细度、水份分班统计,分班考核煤粉细度跑粗及时调整一、塔上人员责任心不强,清堵不规范的对策制定塔上清堵相关规定,并组织塔上民工进行培训。加强考核与监督,每班巡检工按相关规定要求对塔上民工进行监督指导,如果没有按规定时间进行清堵,一次扣10元;没有按规范清堵一次扣30元。措施执行后,小组成员李平生于09年2月57日,对其进行检查,塔上人员基本能按规范进行清堵,并查看工艺参数起了如下变化,从下表中可以看出塔上人员责任心加强了,能及时按规范清堵。表1209年2月57日交接班时窑尾压力及窑电流的变化情况参数2月5日白班2月6日中班2月7日夜班8001000120014001600180020002200

36、0000200400600窑尾压力(KPA060250580240602205902306024060250620250610260630240590220650220660227西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)17窑电流A435380444385433378432380450360438370445375470379439382430370441381442383二、分解炉喂煤波动大每天检查一次分解炉喷煤气压情况,保证分解炉供气稳定在分解炉喂煤仓加两根收尘管,仓顶一根收尘管到电收尘,以便仓内气流的排出;分解炉锥部加一根收尘管到袋收尘,防止气流窜至煤粉仓锥部形成气流层,导

37、致下煤不畅。将分解炉仓料位控制在40T以上,使煤粉的重力大于仓底向上窜气流的压力,使之能稳定下料。表13三、二次风温低控制一段篦床压力在56MPA左右,保证500600MM的料层厚度尽量开大篦冷机前三室冷却风量,加快一段篦床上熟料的冷却调整喷煤管,将喷煤管前移10CM,提高窑前温度。四、煤粉细度粗、水份高加强进厂原煤的预均化管理,进厂原煤堆料时,必须经过破碎机破碎后进入煤堆场;煤堆场储量要保证6000吨以上,提高均化效果和利于原煤水份蒸发一部分;调整粗粉分离器叶片角度,由原来15调整到5,调整粗粉分离器倒锥与内筒间隙,上调3CM;对磨内扬料板进行焊补,提高烘干能力,调整钢球级配,增加中小球用量

38、,提高研磨能力。通过开展的活动,09年1月到5月出窑FCAO含量及合格率达到豫鹤同力公司的质量指标,而且09年1月到5月出窑熟料28天强度整年平均比08年提高13个MPA给我厂多掺混合材提供的质量保证总结2009年1月15日1月25日分解炉喂煤波动情况0051152253354455最大允许偏差(T/H22222222222实际偏差10806112080709080911月15日1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)18生产过程中的各个环节都有可能导致水泥熟料中游离氧化钙含量的偏

39、高或偏低,为了保证水泥熟料的质量与产量,从事水泥生产的技术人员和管理人员要针对水泥熟料FCAO偏离控制指标的原因快速诊断,对症下药,采取正确措施,保证稳定生产。西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)19参考文献1李海涛新型干法水泥生产技术与设备北京化学工业出版社,2006年1月2刘志江新型干法水泥技术北京中国建材工业出版社,2005年5月3周正立周君玉新型干法水泥生产技术问答丛书水泥熟料烧成工艺与设备问答化学工业出版社,2009年11月4祁君田党小庆张滨渭现代烟气除尘技术化学工业出版社,2008年4月5彭宝利水泥生产工艺流程及设备武汉理工大学出版社,2005年1月6谢克平水泥新

40、型干法生产精细操作与管理化学工业出版社,2007年4月7李斌怀郭俊才预分解窑水泥生产综合技术及操作实例武汉理工大学出版社,2006年11月8高长明预分解窑水泥生产技术及进展化学工业出版社,2006年1月9陈全德新型干法水泥技术原理及应用北京中国建材工业出版社,200510王浩明水泥工业袋式除尘技术及应用北京中国建材工业出版社,200011黄书谋主编第五届全国新型干法水泥生产技术交流会文集中国建材工业出版社,2003年12熊会思新型干法烧成水泥熟料设备中国建材工业出版社,2004年13穆惠民中国建材技术装备制造安装维护与修理(第一版)呼和浩特远方出版社,2002年14张森林建材机械与设备(第一版

41、)北京中国建筑工业出版社,2000年15马保国新型干法水泥生产工艺化学工业出版社,2007年1月16于兴敏新型干法水泥实用技术全书中国建材工业出版社,2006年8月西安建筑科技大学成人高等教育本科毕业生毕业设计(论文)20致谢在实验研究和论文撰写过程中,我非常感谢我的指导老师郭献军。从论文的选题、研究到撰写,郭老师都给予了我悉心的指导和无私的帮助。在这几年的学习日子里,学校各科老师那渊博的学识,严谨的治学态度、踏实的作风和丰富的经验深深地影响着我,使我受益匪浅,让我看到了一名科技工作者所应具备的那种踏实勤恳、一丝不苟、实事求是的优良品质和工作作风,这将伴随我一生。在此,谨向老师的辛勤培育表示最忠心的感谢和崇高的敬意同时非常感谢豫鹤同力水泥有限公司各水泥工艺专家、师傅给予的极大支持在三年的学习过程中,得到了郭献军李海涛等老师的指导和帮助,在此表示衷心地感谢感谢无机材料实验室的同窗们,他们在平时的学习和生活中给予了我许多的帮助,让我体会到工作中和睦欢快的气氛,感受到真挚的友谊,留下了许多的美好的回忆。感谢所有关心我的好友,我是幸运的,因为一路上有你们的相伴和帮助。谨以此文献给我最亲爱的家人,你们对我的疼爱永远温暖着我,让我有勇气去面对前路的一切致谢人签名白鹏飞2011年9月29日

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