机采井合理沉没度及泵效调整方案(技术中心机采室)沉没度和泵效是机采井管理过程中的重要指标,沉没度低,油管的径向摆动就会相对剧烈,容易引起杆管偏磨、断脱;沉没度过高,流压增大,会抑制相对薄差低渗透率油层出液,造成层间矛盾突出。本文通过制定机采井合理沉没度及泵效的调整方案,最大限度地提高系统效率,使油井在最佳的经济状态下生产。该方案的研究可最终确定油井沉没度及泵效的合理范围,为油田日常管理提供重要的技术依据。一、目前现状及存在问题目前海拉尔油田抽油机井开井786口,液面测出率55.1%,平均沉没度为115.39m。由于下泵深度大,动液面低,部分深井无法测试出动液面,其中,沉没度在100m以内的油井329口,占全部测出液面井数量的75.46%。海拉尔油田的平均泵效为16.23%,其中,泵效低于平均泵效的油井共有479口,占抽油井井数的61.36%。沉没度过低导致泵的充满系数下降,下行时不能及时卸载,使活塞以一定的速度接触抽油泵筒内液面,并会发生瞬间撞击,导致活塞下行受阻,抽油杆在惯性的作用下,与活塞运动产生不同步,导致抽油杆产生弯曲并与油管壁发生摩擦,2011年,杆管