电镀锌杂质污染故障分析及排除方法 1故障状况 某电镀车间一直使用氰化电镀锌工艺,共有两槽氰化镀锌溶液约1000L。年初,1号槽镀液逐渐泛黄,溶液粘稠、浑浊,锌沉积速度很慢,锌镀层灰暗。用30%硝酸溶液出光后,镀件表面呈黑褐色,彩钝后表面呈雾状,且无光泽。按电镀过程中带入铬酸,产生六价铬的污染问题处理,加入0.1g/LNa2S2O4,未见好转,又加入2g/LNa2S和2g/L活性炭进行沉淀吸附过滤,锌镀层也未见有明显好转,而且生产故障继续恶化。连续生产的2号镀液槽,不久又出现了同样的故障。重新配制500L镀液,生产一段时间后镀液的颜色又逐渐变黄,锌镀层灰暗,无论是硝酸出光,还是低铬酸出光,表面均呈黑褐色,零件孔眼部位呈亮白色,钝化后严重发雾,无光泽,不足1月已经很难镀出合格产品。操按1.5g/L加入Na2S也未有大起色,已无法正常生产。2故障诊断镀液外观颜色异常,是否是操作带入铬酸所致?为此,做了如下工艺试验:吸取镀液5ml,用蒸馏水稀至50ml,以11硫酸酸化破坏锌络合物,用20%氢氧化钠溶液调整pH值