精选优质文档-倾情为你奉上延迟焦化装置缩短生焦周期的问题及措施中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂140Mt/a延迟焦化装置,设计原料为胜利混合原油的减压渣油,采用一炉两塔工艺,设计循环比为0.25,焦炭塔直径为8800mm,生焦周期为24h。装置于2004年3月首次试车投产,并于2005年4月停工检修消缺,2006年3月加热炉进行了在线烧焦,现已连续运转22个月。延迟焦化装置自投产以来,生产运行平稳,运行负荷为设计值的96%左右。但自2006年下半年起,炼油厂重油填库严重,制约了炼油厂原油的整体加工能力,影响了企业经济效益的提高,而提高延迟焦化装置的处理能力是解决重油库存增加的重要手段。随着延迟焦化装置处理量的提高,焦炭塔内焦高逐渐上升,特别是2006的10月份开始由于原料性质变差,原料残炭值过高,造成焦炭塔焦高超过设计值(23.5m),最高达26m。焦炭塔容积已成为装置加工劣质原料及提高装置处理能力的瓶颈,而采用缩短焦炭塔生焦周期的方式可提高焦炭塔容积利用率,在确保焦炭塔安全空高的前提下,提高装置的处理量。根据以上考虑,延迟焦化装置于2007年1