ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:24KB ,
资源ID:1526645      下载积分:10 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-1526645.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小砂体油藏合理开发研究.doc)为本站会员(gs****r)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小砂体油藏合理开发研究.doc

1、小砂体油藏合理开发研究中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号: 摘要随着胜坨油田的整装油藏目前已经进入高含水开发阶段,特别是经过长期开采,措施潜力是越来越小,剩余可采储量年采收率已高达 11%以上,在没有足够的探明储量接替和吨油成本的严格控制下,小砂体油藏的合理开发越来越被重视,大到 T128,T143 区块,小到T166、T193、T15 等小区快,无论从地下油藏的驱动方式、井筒内液体的举升工艺,还是地面输油方式,开始从最大限度提高采出程度、最经济的模式着手考虑,下面我就 T15 区块的沙二 11 层系中的 T15X5 井组不同开采方式下的吨油成本进行分析。 1.地质概况 T15 区

2、块位于胜坨油田西部,坨庄构造北翼,夹于 7 号和 19 号断层之间,属于小段块油藏,中间有走向近似东西的三条次一级断层。单元含油面积 2.24km2,平均有效厚度 8.75m,平均孔隙度 29%,平均渗透率2.5 达西,原始含油饱和度 59%,原油地面粘度 693mpa*s,地质储量357*104 吨。 主力层砂二 11,浊流相沉积,砂体以片状大面积分布为主,中部厚,构造位置高,砂层最厚达 20.2m,东、西构造位置低,厚度 6.8m,边水发育,储量占整个区块储量的 53.4%,而 T15X5 井组位于该区块的西边,与边水相连。 2.开发历程 该井组于 2006 年投产,生产井 3 口:STT

3、N49,STT15X5,STT15X6,生产层沙二 11 层储层较厚,分流厚道沉积,渗透率高,从测井曲线对比看出,三口井间的连通性较好。 投产初期(2006 年)三口井采用小泵深抽,平均泵深 1500 米,日产液 46 吨,日产油 34.5 吨,综合含水 25%,平均动液面 1200 米;随着井组只采不注,底层能量亏空加剧,边水内推,造成井组综合含水上升,同时动液面下降,导致油井供液不足,作业中平均泵挂加深至 1800 米,日产油能力下降 5.8 吨。 2010 年 4 月,油井 STT15X5 开始措施作业油转水,通过地层能量的补充,平均动液面由 1023 米上升至 640 米,同时油井 S

4、TT15X6 井下 70泵措施提液,日产油由 4.1 吨上升至 9.7 吨,井组平均动液面 650 米,有效注采比为 0.86。 3.不同开发方式效果对比 2010 年 4 月油井 STT15X5 转注以后,井区由以前的只采不注,转化为两采一注。这种开发方式的变化,使油水井的储量控制和采收率发生了改变,而转注以后地层能量的变化导致了举升方式、作业频次、混合液集输发生改变,最后导致的吨油成本的变化。 3.1 储量控制以及采收率对比 对于有边低水油藏,以油井为中心,以平均井距之半为半径划圆圈,圈内即为水驱控制范围,其储量即为水驱储量,通过计算只采不注 3 口油井控制地质储量为 10.8*104 吨

5、。而对于注采连通的油水井,则是注水井以油水井井距之半为半径划圆圈,采油井以油水井井距三分之一为半径划圆圈,以切线相连,线内即为水驱控制范围,其储量即为水驱储量,图的水驱控制地质储量为 18.7*104 吨。而在采收率对比上来看,仅有边水驱的油藏的采收率一般低于 20%,而有油水井注采关系的水驱油藏采收率一般都在 30%以上,所以无论是从储量控制还是最终采出程度的控制上,STT15x5 转注以后的开发效果都优于前期只采不注的时候。 3.2 开采方式导致吨油成本的对比 在举升工艺上,转注前后地层能量的不同,造成举升方式上差异较大:2008.7.27 日油井 STT15x6 因杆断停井,作业中杆管偏

6、磨严重,但是油井严重液供也不足,泵深由 1600 米加深到 1897 米(拐点 21201 米,最大井斜 36.031933 米) ,开井后冲次也由作业前的 2 次/分下调至 1次/分,工作制度上无法进行调整。且因该井的低液量、低含水,管线长()不得不采取掺水外输,全年掺水,平均日掺水量 25 方,掺水成本日耗 150 元/天。自从 STT15X5 转注以后,地层能量的上升,井组油井的泵挂上提,泵径增大,冲次上调,而且井组也可以进行注采调整,工作制度适时调整。 从三口井的历次维护作业可以看出,在 STT15X5 井 2010 年 4 月转注前后油水井的免修期、作业占产、排水期、作业费用、失效原

7、因等方面发生很大的变化。STTN49 井自从该层沙二 11 层,2008-2009 年经历 5次作业,平均免修期 68 天,失效原因有供液不足、出砂、杆管偏磨失效等,都是与只采不注的开采方式分不开的,能量低、含水低、泵挂加深导致杆管偏磨、出砂,造成了油井免修期短。而 STT15X5 转注以后,井组油井能量得到恢复,出砂、杆管偏磨得到一定的抑制,油井 STTN49 的免修期到了 1000 天,成为一口长寿井,作业中重新配套新杆管,导致杆管费用的偏高。 4.认识 从油藏开发上来讲,经过长期的开采,整装大油藏基本上高含水,且井况变差,措施难度大,成本紧张;对于以前未投入力度不大,井网不够完善的小砂体油藏,通过对资料的仔细分析的基础开始,从经济评价到布井,合理完善井网,有针对性的注采调整将是我们主要的挖潜方向,存在较大的挖潜效果。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。