小砂体油藏合理开发研究.doc

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1、小砂体油藏合理开发研究中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号: 摘要随着胜坨油田的整装油藏目前已经进入高含水开发阶段,特别是经过长期开采,措施潜力是越来越小,剩余可采储量年采收率已高达 11%以上,在没有足够的探明储量接替和吨油成本的严格控制下,小砂体油藏的合理开发越来越被重视,大到 T128,T143 区块,小到T166、T193、T15 等小区快,无论从地下油藏的驱动方式、井筒内液体的举升工艺,还是地面输油方式,开始从最大限度提高采出程度、最经济的模式着手考虑,下面我就 T15 区块的沙二 11 层系中的 T15X5 井组不同开采方式下的吨油成本进行分析。 1.地质概况 T15 区

2、块位于胜坨油田西部,坨庄构造北翼,夹于 7 号和 19 号断层之间,属于小段块油藏,中间有走向近似东西的三条次一级断层。单元含油面积 2.24km2,平均有效厚度 8.75m,平均孔隙度 29%,平均渗透率2.5 达西,原始含油饱和度 59%,原油地面粘度 693mpa*s,地质储量357*104 吨。 主力层砂二 11,浊流相沉积,砂体以片状大面积分布为主,中部厚,构造位置高,砂层最厚达 20.2m,东、西构造位置低,厚度 6.8m,边水发育,储量占整个区块储量的 53.4%,而 T15X5 井组位于该区块的西边,与边水相连。 2.开发历程 该井组于 2006 年投产,生产井 3 口:STT

3、N49,STT15X5,STT15X6,生产层沙二 11 层储层较厚,分流厚道沉积,渗透率高,从测井曲线对比看出,三口井间的连通性较好。 投产初期(2006 年)三口井采用小泵深抽,平均泵深 1500 米,日产液 46 吨,日产油 34.5 吨,综合含水 25%,平均动液面 1200 米;随着井组只采不注,底层能量亏空加剧,边水内推,造成井组综合含水上升,同时动液面下降,导致油井供液不足,作业中平均泵挂加深至 1800 米,日产油能力下降 5.8 吨。 2010 年 4 月,油井 STT15X5 开始措施作业油转水,通过地层能量的补充,平均动液面由 1023 米上升至 640 米,同时油井 S

4、TT15X6 井下 70泵措施提液,日产油由 4.1 吨上升至 9.7 吨,井组平均动液面 650 米,有效注采比为 0.86。 3.不同开发方式效果对比 2010 年 4 月油井 STT15X5 转注以后,井区由以前的只采不注,转化为两采一注。这种开发方式的变化,使油水井的储量控制和采收率发生了改变,而转注以后地层能量的变化导致了举升方式、作业频次、混合液集输发生改变,最后导致的吨油成本的变化。 3.1 储量控制以及采收率对比 对于有边低水油藏,以油井为中心,以平均井距之半为半径划圆圈,圈内即为水驱控制范围,其储量即为水驱储量,通过计算只采不注 3 口油井控制地质储量为 10.8*104 吨

5、。而对于注采连通的油水井,则是注水井以油水井井距之半为半径划圆圈,采油井以油水井井距三分之一为半径划圆圈,以切线相连,线内即为水驱控制范围,其储量即为水驱储量,图的水驱控制地质储量为 18.7*104 吨。而在采收率对比上来看,仅有边水驱的油藏的采收率一般低于 20%,而有油水井注采关系的水驱油藏采收率一般都在 30%以上,所以无论是从储量控制还是最终采出程度的控制上,STT15x5 转注以后的开发效果都优于前期只采不注的时候。 3.2 开采方式导致吨油成本的对比 在举升工艺上,转注前后地层能量的不同,造成举升方式上差异较大:2008.7.27 日油井 STT15x6 因杆断停井,作业中杆管偏

6、磨严重,但是油井严重液供也不足,泵深由 1600 米加深到 1897 米(拐点 21201 米,最大井斜 36.031933 米) ,开井后冲次也由作业前的 2 次/分下调至 1次/分,工作制度上无法进行调整。且因该井的低液量、低含水,管线长()不得不采取掺水外输,全年掺水,平均日掺水量 25 方,掺水成本日耗 150 元/天。自从 STT15X5 转注以后,地层能量的上升,井组油井的泵挂上提,泵径增大,冲次上调,而且井组也可以进行注采调整,工作制度适时调整。 从三口井的历次维护作业可以看出,在 STT15X5 井 2010 年 4 月转注前后油水井的免修期、作业占产、排水期、作业费用、失效原

7、因等方面发生很大的变化。STTN49 井自从该层沙二 11 层,2008-2009 年经历 5次作业,平均免修期 68 天,失效原因有供液不足、出砂、杆管偏磨失效等,都是与只采不注的开采方式分不开的,能量低、含水低、泵挂加深导致杆管偏磨、出砂,造成了油井免修期短。而 STT15X5 转注以后,井组油井能量得到恢复,出砂、杆管偏磨得到一定的抑制,油井 STTN49 的免修期到了 1000 天,成为一口长寿井,作业中重新配套新杆管,导致杆管费用的偏高。 4.认识 从油藏开发上来讲,经过长期的开采,整装大油藏基本上高含水,且井况变差,措施难度大,成本紧张;对于以前未投入力度不大,井网不够完善的小砂体油藏,通过对资料的仔细分析的基础开始,从经济评价到布井,合理完善井网,有针对性的注采调整将是我们主要的挖潜方向,存在较大的挖潜效果。

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