高温高盐油藏二元驱注采调整方法探讨.doc

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资源描述

1、高温高盐油藏二元驱注采调整方法探讨摘 要:胜坨油田于 1998 年成功进行了高温高盐油藏聚合物驱先导试验。适合进行化学驱的一类资源绝大多数已动用,为探索二三类高盐高盐油藏提高采收率技术,在胜坨二区开展二元复合驱先导试验项目,试验区位于胜坨油田二区沙二 1-2 砂层组,共 15 口注入井,26 口生产井。本文简单描述了试验区概况,介绍了二元复合驱提高采收率方案,重点研究了注入过程中为提高见效效果及油井见效有效期所实施的注采调整方法;矿场试验于 2009 年 1 月开始实施,试验区取得了一定的效果,压力上升,渗流阻力增加,含水下降明显。为胜坨油田同类高温高盐油藏提高采收率提供经验和依据。 关键词:

2、二元复合驱 先导试验 胜坨油田 注采调整 效果分析 1 试验区概况 1.1 地质特征 试验区选在高温高盐(油藏温度 80、地层水矿化度 21000mg/L)的胜坨油田二区沙二 1-2 砂层组东南部。试验区油层渗透率平均为3.1m2,渗透率变异系数 0.71,平均孔隙度 29%。原始地层温度 80,原始含油饱和度 72-78%;地层原油粘度 10-30mPa.s。原始地层水矿化度21000mg/L,注聚前注入水矿化度 17401mg/L,Ca2+Mg2+含量 475mg/L。原始油层压力为 20.2MPa,饱和压力为 12.1MPa。先导试验区含油面积1.56km2,有效厚度 10.6m,地质储

3、量 229104t;属于河流相沉积 2 方案设计及矿场实施进展 2.1 二元驱方案设计 根据室内试验研究结果,二元复合驱即可扩大波及体积,又可提高洗油效率,比单一聚合物驱提高采收率的幅度更大;利用数值模拟对二元驱注入浓度、段塞尺寸、注入方式等参数进行了优化,结合油藏工程研究,确定了清水注聚方案: 清水注聚方案:0.1PV1800mg/L(聚合物)+0.45PV1500mg/L(聚合物)+0.4%(表活剂)+0.05PV1200mg/L(聚合物) 注入方式:采用清水配制母液,清水稀释注入方式。 2.2 矿场实施进展 试验区自 2009 年 1 月投入聚合物段塞,2011 年 10 月,投注二元驱

4、主段塞(聚合物+表活剂) ,截至 2013 年 12 月,已累计注入聚合物溶液180.7104t,干粉 3892t,表活剂 4716t,注入体积 0.476PV,注入聚合物总量为 911.7PV?mg/L。目前开注入井 9 口,日注溶液 881t/d,注入浓度 1513mg/L(聚合物)+0.4%(表活剂) ,注入粘度 72mPa*S。试验区取得了较好的降水增油效果,含水由注聚前的 97.2%下降到谷底时的90.5%,日产油由注聚前的 25t/d 上升到高峰期的 80t/d。 3 矿场试验效果 3.1 渗流阻力增加,改善油层渗流状况 3.1.1 注入压力上升,吸水能力下降 二元复合试验区注入压

5、力由注聚前的 10.2MPa 最高上升到 11.3MPa,上升了 1.1MPa,2011 年 10 月投注表活剂注入压力上升到 13.4MPa 压力升幅 3.2MPa,试验区的平均单井日注水平 97.9m3/d。对比注聚前后的注聚井每米视吸水指数,试验区由 0.71m3/d.m.MPa 下降到0.51m3/d.m.MPa,下降了 28.6%。比单一聚合物驱压力上升幅度大,特别是投注二元主段塞后,压力大幅上升。 3.1.2 霍尔曲线斜率变大 二元驱是一种改善水驱流度比,增加油层渗流阻力,从而提高波及体积,增加原油采收率的有效方法,其改善程度可用阻力系数来评价。阻力系数可通过霍尔曲线图法进行计算。

6、霍尔曲线直线段的斜率变大,说明油层的渗流阻力增大。试验区霍尔曲线图法计算阻力系数注聚阶段为 1.23,二元驱阶段提高 1.31,说明主段塞阶段渗流阻力增大高于注聚阶段和水驱阶段。 3.2 层间吸水差异改善不明显 试验区投注以后,通过吸水剖面和吸聚剖面对比结果看,层间吸聚差异得到一定改善,但是水驱阶段的主力吸水层仍然是主力吸聚层。例如主力层沙二 12 层,注水阶段吸水 39.2%,二元阶段吸聚 30.5%,剖面改善不明显;非主力层注水阶段不吸水,注聚后仍然不吸水。 3.3 见效效果及特点 目前试验区总油井 26 口,见效 20 口,见效率为 74%,其中中心井区全部见效,边部井 6 口井未见效,

7、累计增油 4.48 万吨,已提高采收率0.9%。二元驱见效有下面两个特点,一是分层见效差异大,层间见效不均衡。从分层见效效果看,沙二 12 层见效效果好于其他层位,沙二 12层累计增油 3.25 万吨,提高采收率 2.33%,其他层位增油较少。导致层间见效差异大主要原因是注采动态流线的形成差异大。第二个特点是,见效井见效时间不统一,二元驱 20 口见效井,见效时间从 2009 年一直延续到目前,平均见效井次未 5 口/年。 4 提高二元区效果调整方法 4.1 通过清水注聚对油藏条件进行改造 由于试验区实施清配清注,注入水矿化度为 1052mg/L,注聚前采出液矿化度为 17535mg/L,清水

8、注聚后对地层水矿化度有稀释作用,稀释了对聚合物粘度影响较大的地层水钙镁离子含量,提高注入溶液粘度在地层中的稳定性,从而达到化学驱提高粘度比提高采收率的目的,目前试验区采出水矿化度下降到 11214mg/L,钙镁离子含量由注聚初期的475mg/L 下降到 196mg/L,特别是注采动态对应好的井区,矿化度下降明显,注聚效果好。 4.2 通过分层注聚减小层间干扰 试验区为河流相沉积,包含 9 个含油小层,其中有 5 个主力层(12、13、22、23、24+5) ,4 个非主力层(11、14、15、21)砂体分布不稳定,油层厚度薄,储量较分散,其中沙二 12 层大片联通,广泛分布,其他均有不同大小的

9、尖灭区;层间非均质导致层间吸聚不均衡,通过同心双管措施均衡层间吸聚差异,区块下同心双管井 5 井次,对应见效井增油较光管井区多,含水低谷时间长。 4.3 通过调剖延长见效井含水低谷期 根据对单元见效井效果统计结果看,总井 27 口,其中单层见效井 4口(主要是沙二 12 层) ,主要分布在边部两个井区,目前平均含水90.9%,平均有效期 19 个月,单井平均增油 2632t,2013 年月递减率达到 4.6%,回弹速度快。对井区实施整体调剖后,含水上升速度得到控制,目前任然有增油效果。 5 结论 1、针对高温高压油藏化学驱可以通过注入清水稀释油藏矿化度,让其更接近一类优质化学驱油藏标准。 2、河流相沉积层间差异大,不适合多层光管实施笼统化学驱。 3、注聚中结合调剖可延长见效井有效期。 参考文献 1马世煜. 聚合物驱油实用工程方法. 北京:石油工业出版社,1995 2杨承志. 化学驱提高石油采收率. 北京:石油工业出版社,1999 3戚连庆. 聚合物驱油工程数值模拟研究. 北京:北京:石油工业出版社,1998

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