输油泵节能改造技术研究.doc

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1、输油泵节能改造技术研究摘要:随着社会经济的发展,石油化工业作为国家支柱产业发展迅猛,输油泵的节能改造也成为研究热点。本文重点探讨了输油泵节能改造技术,并且深入讨论了节能改造技术的应用效果。 关键词:输油泵 节能改造 技术研究 输油泵不但是油田开发过程中保障原油集输的关键设备,而且是油田主要的耗能设备。所以完善输油泵的运行调速,减少节流损失,降低泵管压差是节能改造输油泵的关键环节。 一、水力设计 1.双极输油泵设计 田双级输油泵根据现场实际运行工况,取改型泵设计参数为:流量a=160 nl /h;扬程 H=100 nl;泵效率 E=66%。计算泵的比转数: Ns=3.65*n*Q/H0.75=1

2、12.43 式中:N泵级数,Q设计流量,m3/h,H设计扬程 最终计算的出:叶轮出口宽度 b2=19mm(原型 b2=9.5mm) ,叶轮外 径=220mm(原型外径=307mm) 根据含水原油粘度 v=2*10-5m2/s。 按清水设计的泵轴功率为: Pa=QH/E=70.5kW 小于原型的泵轴功率 107.2KW,输送原油使泵轴功率为: Pa=Pa/ KH KQ KE 式中:Pa泵轴功率,kW;KH扬程修正系数;KQ流量修正系数;KE泵效修正技术 2.多级输油泵设计 取改泵型设计参数为: Q=85m3/h H=75*9=675m 改泵型比原泵型扬程提高了大约 12%,流量相同,如果要使电机

3、不超载,可以算出泵必须达到的效率为: EQH/NeEe=156.25/250*0.97 式中:Ne电机额定功率,kW Ee电机效率,% 根据已知条件,由上述公式计算出泵的比转数 Ns=65.5 最终计算得出:叶轮外径=250mm(原型=235mm) ,叶轮外口宽度=12mm(原型 b2=13.5mm) 二、高压变频调速系统的选择 目前,6KV 高压变频调速系统正处在技术发展的阶段,其原理都是通过“交一直一交”的逆变过程,改变电机定子电压频率达到改变电机转速的效果。高压电机调速方式在技术实现途径上可以分为“IGBT 直接串联” 、 “高一高” 、 “高一低一高”等方式。其中“高一低一高”方式需要

4、多一级升压变压器,系统效率相对较低,设备结构庞大,已经被落后淘汰。 “高一高“方式采用 6KV 电压输入,6KV 输出不需要升压变压器,系统效率相对比较高,该形式变频调速系统被较多使用。 “IGBT 直接串联”型变频器采用的是 1700V 高压 IGBT 原件,其占地空间小,元件数量少,但是因为 IGBT 元件采用直接串联的方式,从技术性能上说并不成熟,技术上具有风险性。 三、应用效果 将进行节能改造后的输油泵在某地油田投入试用,观察节能改造后的效果,油库 2#输油泵机组变频调速系统投运成功,两个月试运行之后,取得明显的节能效果,在三泵并联运行、双泵并联运行、单泵运行等不同的工况下,对比数据分

5、别如下 注:数据都是按当月同种工况下统计出的数据平均值;多泵并联运行下,单泵排量没有分支计量装置,因为其额定排量相同,所以排量按当天输量/24h/运行台数计算出结果。 油库输油泵在三泵并联、双泵并联单泵几种匹配运行模式下,泵出口阀前后约平均有 0.4Mpa 、0.7Mpa、1.2Mpa、的节流损失。泵出口阀门前后,三种情况下(三泵并联、双泵并联、单泵)由于泵出口阀节流而产生的节流损失为: N 损 i=0.278P 损 iQi 式中: N 损 i:不同工况下的阀门节流损失功率,KW P 损 i:不同工况下的阀门节流损失压力,Mpa Qi:不同工况下单泵的排量,m3/h N 损 1=0.2781.

6、2750=250KW 250KW/630KW=39.7% N 损 2=0.2780.7700=136KW 36KW/630KW100%=21.6% N 损 3=0.2780.4640=71KW 71KW/630KW100%=11.3% 由计算可知,单泵、双泵并联、三泵并联三种情况下,因为输油泵出口阀门产生节流损失分别占其额定功率的 39.7%、21.6%、11.3%。 可以看出,能源的浪费十分惊人。所以,有必要在输油泵机组上采用变频调速技术,达到依据澡同的运行情况,通过变频运行满足运行工况需要,把泵出口阀全部打开,避免造成泵出口阀的节流损失。 四、结论 因为采用了变频系统,延长了输油泵的保养维护周期,输减少了启动过程中的冲击 ,变频后与原来相比机组在较低转速下运行, 泵轴、轴承的磨损程度减少。以轴承为例,变频前 2# 泵正常运转时轴承温度为8590 ,而变频运行时轴承温度仅为 6065 , 大大延长了输油泵的轴承、机械密封等易损件的寿命, 同时运行时噪音降低, 除取得显著的直接经济效益外, 还具有较好的间接社会效益。 参考文献 1刘殿魁.离心泵内具有射流一一尾迹模型的三元流动计算.工程热物理学报,2011.7(1).45-97. 2沈阳水泵研究所、中国农机院合编.叶片泵设计手册.北京机械工业出版社,2010.

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